2×1000MW机组除灰系统节能改造.doc
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1、21000MW机组除灰系统节能改造摘要:针对华电莱州发电有限公司一期21000MW超超临界燃煤机组电除尘气力除灰系统存在气化风量不足、耗电多、故障率高、维护费用高等问题,利用节能改造机会,提出了电除尘器灰斗气化风机与锅炉脱硫氧化风机联合的改造措施,并对改造前后的气化风量、故障率、节能量进行了比较。改造后机组运行稳定,提高了气化风量,降低了设备的维护费用,节能降耗效果明显。关键词:气力除灰系统;电除尘器气化风;脱硫氧化风;能耗;1 机组概况华电莱州发电有限公司一期#1锅炉电除尘装置为2台三室四电场静电除尘器。A,B两侧电除尘器沿南北方向布置,总宽度为104.69m,电场有效长度为18.50m。电
2、除尘器采用气力输灰装置,共设置48台灰斗。每台灰斗有两只气化风管道,由单侧两台电除尘器灰斗气化风机进行细灰气化。两台灰斗气化风机1运1备用,采用美国德莱赛生产的DRS-EA100-RAMX155-37型气化风机,风机入口体积流量为1080m3/h(标态),气压为75kPa,出口经电加热器加热至100输送至灰斗。#1脱硫系统配备3台氧化风机,通过氧化风机将空气鼓入吸收塔浆液内,将吸收塔浆液中的亚硫酸钙强制氧化为硫酸钙。吸收塔内的浆液液位在正常运行时基本稳定在120.5m,氧化风机的压力为克服吸收塔内的浆液液位高度和管路的阻力损失。风机入口体积流量为17533m3/h(标态),气压为100kPa,
3、排气温度为105。2 改造原因2.1 存在的问题(1) 气化风量不足。#1锅炉电除尘器灰斗气化风机支管进入灰斗气化风管道处频繁发生堵塞,造成电除尘器灰斗高料位,灰斗出现落灰不畅、蓬灰、堵灰情况,不但增加了检修维护工作量,而且严重影响了除尘系统安全运行和环保指标。据不完全统计,2017年4月,#1电除尘器二、三、四电场气化风管堵塞尤为明显,最严重时A,B侧二电场全部堵塞,三电场堵塞80%,四电场堵塞70%。(2) 风机故障率高,更换、维修费用昂贵。#1锅炉灰斗气化风机经常发生故障,气化风机为进口产品,每台气化风机每次外委维修费用为800011000元,仅2016年就外委维修4次。采购新气化风机机
4、头费用为6000070000元,采购周期为4个月,不但费用高,而且影响了机组的安全运行。(3) 风机耗电量高。单台灰斗气化风机功率为37kW,按年平均利用小时数为6000计,每年耗电222MWh。灰斗气化风机出口温度为35,加热器加热温度约100,加热器功率为80kW,每年耗电480MWh。每台机组单台灰斗气化风机运行平均年耗电量为702MWh。2.2 改造的必要性和可行性为了回收锅炉烟道尾部热量,提高机组效率,2016年对#1锅炉进行了超低排放改造,在电除尘器前方增加了低低温省煤器,烟气温度由117(设计温度)降至8892。烟气温度降低导致电除尘器灰斗内部灰尘黏性增加,气化风流化效果差,容易
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