电厂增压风机的节能运行.doc
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1、电厂增压风机的节能运行摘要:在脱硫系统中增压风机不启动时,对某厂不同机组进行带负荷试验,发现有些机组在负荷不高时可停运增压风机。由此可见,增压风机可作为高负荷或引风机异常时的备用,增压风机在一定负荷范围内停运时锅炉及脱硫系统可保持稳定运行,从而实现增压风机的节能运行,降低脱硫系统耗电率。关键词:风机;静叶;脱硫;节能引言近年国家对电厂烟气排放指标愈加严格, 电厂脱硫系统超低改造后新上设备大幅增加,增加 了吸收塔、浆液循环泵、氧化风机、湿式除尘、脱硫废水处理等设备。根据统计超低改造后脱硫系统几乎增加了近一倍的设备,脱硫系统耗电量较改造前大幅升高。脱硫系统耗电率占纯发电厂用电量 20%以上,其中增
2、压风机用电约占脱硫系统电耗 30%, 对脱硫系统设备实施节能运行对降低机组厂用电率意义重大。1 增压风机节能运行方式某发电公司共有 4 台 220 MW 机组, 烟道系统中的增压风机为静叶可调式轴流风机。一炉一塔改造后利用各台机组大小修后的启动机会, 按增压风机入口压力不大于 2.5 kPa 控制,试验不启动增压风机只开旁路或旁路与增压风机静叶全开时, 机组可带负荷情况。引风机出口至增压风机烟道设计压力为5.5 kPa,事 故 承 压 为 7.0 kPa,膨胀 节 设计压力 为7.5 kPa,4 台增压风机压头全压高于 4.1 kPa。考虑到烟道和膨胀节有可能存在的制造、安装瑕疵,以及压力表计
3、的安装、测量方面的误差,将增压风机入口压力确定为2.5 kPa。由于烟道阻力大小不同,各机组所带负荷情况相差较大,具体见表 1。4 号机组负荷可带至180 MW,5 号机组可带至 210 MW (主汽流量690 t h),具体见表 2。从多次的试验情况看,考虑机组设备工况稳定性及节能,5 号机组运行中完全可停运增压风机,按照节能运行方式进行启停。表1停运增压风机各机组最大负荷情况 单位:MW表2 5号机组增压风机停运试验数据统计表2 增压风机节能运行方式试验2.1 停运增压风机后可能存在的风险1)如烟气只走增压风机旁路、静叶,增压风机处温度低易结露,对金属有腐蚀,湿灰附着在叶片上,再次启动时会
4、造成增压风机振动。2)停运增压风机、全开风机的入口挡板,在风机内部易积灰。如果烟温高、水分低,有可能不会附着。3)增压风机的入口挡板、出口挡板、静叶和增压风机旁路挡板长时间不调整,容易卡涩。4)停运增压风 机,用引风机对脱硫低压 省煤器吹灰,不一定能达到理想效果,脱硫低压省煤器前后压差可能增大。2.2 针对安全问题制定措施1)启停增压风 机,严格执行 操作票,停运 前,灰水运行联系锅炉运行退出 “增压风机 RB 保护”,并把本项列入操作票。锅炉运行在盘面设置“增压风机停运备用,禁止投入增压风机 RB 保护”警示标识。增压风机启动后投入 RB 保护并撤销警示标识。2)停运增压风机前,灰水分场查阅
5、历史记录,汇总各负荷和锅炉蒸发量条件下的脱硫低压省煤器前后压差作为基础数据。灰水运行每班记录机组负荷、低压省煤器前后压差、蒸发量情况,每天分析压差变化,发现压差异常增大 10%,启动增压风机,启动后进行吹灰。3)增压风机入口压力不超过3.0 kPa,灰水分场加强烟气系统的检查。4)保持增压风机稀油站、冷却风机、挡板密封风机等辅助设备正常运行, 保证增压风机能够随时启动,运行人员正常巡检。5)增压风机停运期间停止脱硫低压省煤器挡板吹灰。6)一般增压风 机停运 11 d,启动 运 行 1 d,防 止长期停运,风机内积灰。停运期间每 7 d 测量一次电机绝缘。7)风门挡板活动规定:每班活动一次静叶,
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