烟气脱硫塔使用中暴露出的腐蚀问题及治理措施.doc
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1、烟气脱硫塔使用中暴露出的腐蚀问题及治理措施一、概述某石化公司催化裂化装置烟气脱硫塔为金属制作的烟气脱硫装置,总高度约50米,直径7.5米,整体材质为16Mn+复合板,下半部10米部位为316L不锈钢,其余上半部为304L不锈钢复合板,复合板厚度均为3mm,塔内正常工作温度为50-70,正常情况下可达到200以上,塔内催化烟气主要腐蚀介质有:SO2、NxOy、SO3、Cl-、H2O、O2,腐蚀介质中主要以SO2为主,SO2含量在18002000ppm范围内。烟气脱硫塔投用不到一年即发现塔内壁发生大面积溃疡、点、坑蚀形貌,随即利用检修期间进行的了点、坑蚀、溃疡部位进行了补焊修复处理,以后装置巡检人
2、员发现塔终端出现腐蚀穿孔,于是公司立即切断脱硫塔进料并做了隔离处理,打开检查,塔壁发现三处贯穿性腐蚀断面和孔洞,由于腐蚀严重随做停工处理,进入到塔内检查,发现塔壁腐蚀穿孔沿着挡水板与塔壁的焊缝出现0.5m长的腐蚀沟槽,挡水板部分脱落,此外,烟道挡板支撑梁与塔壁的焊缝有一处腐蚀严重、急冷区三个喷嘴磨损严重、吸收区喷嘴完好,烟囱人孔部位以及烟囱筒节在旋珠分离器弯头出口上部部位腐蚀严重出现二处穿孔。综合分析,烟气脱硫塔内部腐蚀呈现以下几个腐蚀特征:j200mm直径的304L的降液管弯头部位大部分具有溃疡腐蚀特征形貌;k旋珠分离器排水管45弯头焊缝腐蚀严重,关卡固定处、降液管与的”U“形卡部位电偶腐蚀
3、特征明显;l不锈钢内衬板304L部位呈现较明显的黄色锈蚀颜色,而316L板则表面仍呈现不锈钢灰白色本体颜色,304L和316L焊缝部位焊道焊肉腐蚀缺损严重。二、腐蚀机理浅析01露点腐蚀从工艺操作条件和烟气组成分析可以看出,进入到烟气脱硫塔烟气中含有较多的SOx,蒸汽及其它物质。在高温烟气中SO3对金属不具有腐蚀性,但当烟气温度降到400以下时,SO3将与水蒸气化合生成硫酸蒸气,其反应式如下:SO3H2O H2SO4当烟气温度继续下降,硫酸蒸气凝结到低温金属表面时就会发生低温硫酸腐蚀。同时,这些凝结在低温金属表面上的硫酸液体,还会粘附烟气中的灰尘形成不易清除的积垢,不但使烟气通道不畅甚至堵塞,而
4、且随着金属表面积垢逐渐增厚,使SO2转化成SO3所需触媒不断强化,SO3生成量逐渐上升。而SO2与水蒸汽化合生成亚硫酸气,它的露点温度更低,一般不可能在炉子内凝结,对金属无危害。所以,硫酸露点腐蚀过程中最重要的因素是SO3的生成,而腐蚀程度依SO3生成量的不同而异。烟气的露点温度与烟气组分有关。烟气中水蒸气含量与通入的蒸汽量关系密切。有研究报告分析指出:当烟气中水蒸气含量由10增加到18时,烟气露点增加了15F(8)时。工艺操作中,大量水蒸气通入使得冷凝下来的部分冷凝液附着沉积在脱硫塔内壁表面,加之烟气中含有大量的CO2以及烟气中氧原子的存在,促进了烟气冷凝液的腐蚀性,从而导致了C1801烟气
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