330 MW 循环流化床锅炉燃烧调整试验研究.doc
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1、330 MW 循环流化床锅炉燃烧调整试验研究引言循环流化床(circulating fluidized bed,CFB) 锅炉可燃烧劣质煤,且调峰性能比煤粉炉好,污染物原始排放低,近年来得到快速发展。但是目前国内多数火电厂存在着煤质偏离设计煤种,导致运行参数不合理的问题。因此,有必要对锅炉进行燃烧优化调整,提高锅炉运行的经济性。国内学者对锅炉的燃烧调整进行了大量的研究。基于影响因子分析法,发现二次风的穿透力和一、二次风配比对锅炉效率的影响程度最大。胡玉等从多角度分析了影响 CFB 锅炉不完全燃烧损失的主要因素为入炉煤的挥发分、分离器飞灰切割粒径等。洪喜生通过采用 低氧燃烧技术,有效降低了锅炉总
2、风量和烟气流速,在减轻壁面磨损的同时实现了经济运行。钟犁等通过调节一、二次风配比,使锅炉平均床温降低 2030 ,锅炉效率提高至 92.15%。内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司(简称京海电厂)1 号机组采用 DG1177/17.4- 1 型单汽包、自然循环、亚临界参数的 CFB 锅炉。该锅炉 自 2010 年 8 月投入运行以来,主要存在运行床温分布不均匀、风量分配不合理、炉内屏式受热面磨损爆管等问题,给机组的安全稳定及经济运行 带来了不利影响。为此,对该台 330 MW 机组的CFB 锅炉进行了针对性的燃烧优化调整试验,以确定最佳运行工况和参数,抑制炉内磨损,提高运行安全性和经济性。1锅炉设
3、备概况京海电厂DG1177/17.4- 1 型 CFB锅炉为M 型整体布置,旋风分离器布置在炉膛和尾部烟道之间,锅炉结构如图 1 所示。锅炉炉膛为单布风 板的膜式水冷壁结构,炉内布置与前墙垂直的 12 片中温过热屏、6 片高温再热屏及 2 片与后墙垂 直的水冷屏。炉膛出口的 3 台汽冷式旋风分离器 直径为 8 595 mm,其下部接立管和分叉式回料阀,回料阀出口通过回料斜管和炉膛下部锥段的后墙水冷壁的回料孔相连接,由此形成了热循环回路。尾部为汽冷包墙构成的双烟道,前烟道内布置低温再热器,后烟道内布置高温过热器和低温过热器。双烟道的下端设有烟气挡板,用于调节再热 汽温。烟气挡板的下部依次布置螺旋
4、鳍片管省煤器和卧式光管空气预热器。过热器系统设有两级 喷水减温器,低温再热器入口设有事故喷水减温 器,两级再热器之间设有微喷水减温器。锅炉采用前墙给煤方式,沿炉膛前墙共布置 10 个带有气力播煤装置的给煤管。来自空气预热器出口的一次风流经热风道后从炉膛底部两侧进入水冷壁弯成的风室,通过布风板流化炉内物料,并提供燃烧用风。二次风进入布置在炉膛锥段上部的二次风箱内,并由二次风支管分上、下 2 层送入炉膛锥段,形成分级燃烧模式。点火用的 2 台床下风道燃烧器分别布置在炉膛两侧的一次风道内,在炉膛锥段的前后墙上各设置 4 支床上启动燃烧器。锅炉采用后墙排渣的方式,在后墙与水冷布风板耐火材料上表面平齐的
5、位置开有 6 个侧排渣口,并分别经排渣管和 6 台滚筒冷渣器相连接。锅炉设计燃用质量分数 70%的煤矸石和 30% 洗中煤组成的高灰分的劣质燃料,其低位发热量为 12.5 MJ/kg。锅炉主要设计参数见表 1,设计煤 种和实际燃用煤种的煤质特性见表 2。2燃烧优化调整试验2.1一次风量该锅炉设计一次风量为 376103 m3/h。CFB 锅炉的密相区是欠氧燃烧状态,因此一般初始增 加一次风量时,床温会因密相区燃烧份额的增加 而升高,随着风量的增大,过量的一次风量会 起到冷却密相区床料的作用,并使床温降低。图 2 是试验得到的床温与一次风量的关系曲线,可以看出,随着一次风量的增大,炉膛密相区床温
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