盘山电厂2 × 600MW机组串塔脱硫除尘一体化技术设计总结.doc
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1、盘山电厂2600MW机组串塔脱硫除尘一体化技术设计总结摘要:全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造,是推进煤炭清洁化利用、改善大气环境质量、缓解资源约束的重要举措。大唐国际盘山电厂为达到“河北省2015年底对所有燃煤发电机组除尘、脱硫、脱硝设施实施升级改造和治理,二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放浓度须全部达到超低排放限值要求”的目标对3、4号进行超低排放改造。对大唐盘山电厂超低排放改造工程的技术方案进行综合阐述,并结合现场实际运行数据对系统的设计进行综合总结。关键词:超低排放;吸收塔串塔;二氧化硫;脱硫;脱硝1引言大唐盘电公司2600MW燃煤汽轮发电机组,锅炉采用哈尔滨锅炉厂生产的亚临界控制循环汽包炉
2、锅炉,分别于2001年12月和2002年6月投产发电。大唐盘电公司2600MW机组锅炉烟气系统超低排放改造为EPC工程,脱硫系统入口固体颗粒物浓度为20mg/m3、二氧化硫浓度为3000mg/m3以内条件下,烟囱入口固体颗粒物和二氧化硫排放浓度分别达到5mg/m3(若入口固体颗粒物浓度在30mg/m3,烟囱入口固体颗粒物排放浓度达到10mg/m3)和20mg/m3以下进行改造。对脱硝系统进行改造,在脱硝反应器入口氮氧化物浓度为450mg/m3条件下,确保烟囱入口氮氧化物排放达到50mg/m3以下进行改造。烟气脱硫采用石灰石石膏湿法脱硫技术,脱硫剂制备方式为石灰石粉制浆+石灰石湿磨制浆、脱硫副产
3、物为石膏,1台锅炉配置两座吸收塔。脱硫系统于2012年进行了脱硫增容改造(原脱硫系统为浙大网新实施,增容改造为清新环境实施),采用双吸收塔湿法脱硫工艺,设计吸收塔入口浓度为不大于3300mg/m3,出口SO2排放浓度不大于50mg/m3,脱硫效率98.5%。新建吸收塔为一级吸收塔,老吸收塔作为二级吸收塔。大唐盘电公司锅炉烟气脱硝采用选择性催化还原法(SC)脱硝工艺,用纯氨作为还原剂,公用系统及装置按2台炉改造整体容量设置。SC按2+1层布置考虑,初装2层蜂窝式催化剂后要求在锅炉任何工况处理100%烟气量条件下脱硝效率不小于80%(单台炉均按照SC入口NOx浓度为450mg/m3),达到脱硝出口
4、NOx浓度控制在80mg/m3以下,氨的逃逸率小于3ppm,SO2/SO3转化率小于1%。2设计基础参数2.1脱硫系统入口烟气参数本期脱硫改造工程中,FGD入口烟气如表1所示。表1脱硫系统入口烟气参数2.2原有系统配置情况说明一级吸收塔直径为15m,塔高为33.6m。二级吸收塔直径为16.5m,塔高30.8m。一级吸收塔设2台浆液循环泵,对应2层喷淋层,每台浆液循环泵对应一层喷淋层。循环泵的循环浆液量分别为9000,3900m3/h,对应扬程分别为22.5,24.5m。二级吸收塔设3台浆液循环泵,循环泵流量9900m3/h,对应扬程分别为19.52,21.32,23.12m。循环泵入口滤网及紧
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