华润电力(海丰)电厂对火电厂智慧化运行的探索与实践.doc
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1、华润电力(海丰)电厂对火电厂智慧化运行的探索与实践从2015年国家发布实施制造强国战略第一个10年计划-中国制造2025,华润电力(海丰)电厂也开始智能电厂建设的探索,从APS3.0建设后,开始了智能电厂的规划、从提升设备、系统自动化到智能化,到机组变负荷自动巡航,以及技术监控中心到专家分析系统,电厂的智能化建设初见成效。2019年8月22日,由中国能源研究会节能减排中心联合华北电力大学国家大学科技园共同举办的“2019年智慧电厂论坛(第二期)”在北京召开。主旨报告环节,华润电力(海丰)有限公司热控专业工程师 张海安作了题为“火电厂智慧化运行实践”的报告。华润电力(海丰)有限公司热控专业工程师
2、 张海安首先非常荣幸能借助这个平台向各位领导和专家汇报一下华润电力海丰有限公司智慧化运营的一些实践,也希望我这次的汇报能让海丰电厂的智慧化运营实践得到各位领导和专家的关注,更希望能得到各位领导和专家的指点。我的汇报分为三个部分:首先,我们项目公司的简介。海丰项目是一个比较有特点的项目。首先它是属于华润电力旗下的华南大区,一期建设是2台百万机组,同步配套是10万吨级的煤炭码头和3千吨级的重件码头。1、2号机组分别于2015年的5月和3月投产运营,也是一个比较年轻的项目。三大主机采用哈、上、上结构。项目公司比较注重环保工作,在秉承“绿色能源,润泽生活”的理念下,我们建设规划初期就实现了超低排放,也
3、是广东省首个超低排放三同时的工程,2018年开始我们进行污泥掺烧。我们海丰项目也是华润电力首家集风、光、火、储为一体的绿色能源示范基地。在我们的厂区里面不光有火电,还有风电、光伏、储能,也获得了亚洲能源大奖亚洲区域最好的电厂,同时也获得了香港绿色企业环保管理奖的银奖。智能电厂的建设及规划。这是一个智能电厂的概念,概念类的东西我不再多说,之前也有专家做的非常好的介绍。我的理解,智能首先就是要会思考,用机器去代替人的思考方式、用机器代替人的操作,减轻工作量,智能电厂的一个特征不再多说。架构体系,根据智慧电厂的发展纲要里,对智慧电厂分了四层。华润电力对整个智能电厂有一个统一的规划,我们项目公司主要在
4、智能设备层和控制层、监管层做了一些工作。我们的总体目标,是在2021年把海丰项目打造成一个智能电厂的示范化项目。根据智能电厂的架构,海丰项目在智能的设备层、控制层、监管层共计实施了16项智能化、智慧化的项目。APS系统。海丰项目的APS系统是从我们机组的基建期就开始进行统一的规划部署,包括我们的设计图纸。因为APS也是做了很多的优化,现场的一些阀门也是做了很多的改造,一些开关性的阀门也改成调节型的阀门。APS系统的调试和我们机组的调试是同步进行的,而且从我们APS系统一开始的设计到逻辑组态到调试,是我们全程人员跟踪参与的,也保证了我们整个APS系统更加贴合运行操作系统。海丰项目APS系统是采用
5、面向对象的设计思路,这种面向对象的设计方法也是使我们的系统更易用更灵活。给水控制、自动干湿态转化、升温升压控制等一些技术,也形成了我们海丰别有特色的一些项目。但是APS项目,在智能化电厂这块只有一个出路,APS主要解决的是机组启停过程当中的自动化、智能化,但是在机组正常运行操作还是靠运行人员完成,对此我们提出了一个比较新的概念,叫机组变负荷自动巡航。这个概念来源于我们汽车的“自适应巡航”,什么是变负荷自动巡航呢?当我们的AGC指令发生变化,或者我们燃烧的煤组发生变化的时候,我们这个系统能够自动判断我们脱硫、循环水系统、辅助系统是否需要启停,并且根据判断情况,按照预先设定好的顺序来进行启停。举个
6、例子,以制粉系统为例,当我们的AGC指令发生变化的时候,系统能够根据我们机组当前的运行情况以及运行人员事先设定好的我启停顺序自动触发制粉系统的启停,根据每种不同实现智能的功能。这个过程当中我们也是运用了一些比较先进的控策略,解决了调温的漏风问题,能够使整个过程温度控制非常好。而且启这个系统能够做到5分钟以内,同时这个系统里面也进行了应急梳理功能,过程中对风、对磨的一次封压包括对磨的加载率也实现了智能控制,使我们负荷响应更加快速。同时借助这个系统也增加了大量的控制,现在的海水淡化系统等可以实现一键启停,辅助系统一键启停,对减轻运行人员的工作量有非常大的帮助。这套系统也是解决了加氨自动的问题,虽然
7、是比较小的系统,也是非常有代表性的。针对加氨的滞后我做了一个测试,大概有27分钟的滞后,按照常规的控制策略自动供给是投不上的。我也在好多其他项目做过一些了解,投入自动的不过,而且有些投入也是就地加了一套单独的PSC系统,采用智能控制算法,我们完全是在DCS里面使用,包括我们的负荷自动巡航也是在DCS里面实现,没有采用任何外挂。依靠这个系统,我们运行人员也在实现少人值守监盘的工作。智能吹灰,我们也是引进了德国的一项技术,这个技术也是在国内首次引用。引进德国的技术我们做了一些改造,大量的优化,为什么?因为德国的电厂运行方式和国内电厂是有很大区别的,他们整个运行过程是比较平稳的,而且在我们国内机组的
8、工况比较复杂,特别是现在的深度调峰,所以我们对他们这个系统进行了大量的改造,改造之后整个效果还是非常明显的。我们将锅炉的受热面分为八个区域,这八个区域分别计算它的清洁系数,而且能够平衡我们锅炉的吹灰带来的蒸汽损耗以及吹灰之后锅炉性能的提升之间的平衡,来寻找最佳的吹灰点。按照目前我们投入的情况来看,蒸汽吹灰的气耗降低了25%,投资回报率还是非常高的。智能喷氨,首先对我们的测点做了一些改造,原来是单独取样的方式,采用网格取样,首先保证我们测评的稳定性。另外,我们也采用是基于变量闭环控制的策略,根据SCR出口和烟囱出口的NOx浓度,实现喷氨的自动调节。改造之后我们的氨耗降低也是非常明显的,降了15%
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