480th 循环流化床锅炉燃烧优化调整试验探析.doc
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1、480t/h 循环流化床锅炉燃烧优化调整试验探析通过对某热电厂燃烧煤质分析,开展煤种适应性试验以及锅炉热态特性分析,优化调整一次流化风量、床压、床温等,提升锅炉热效率,减少灰渣可燃物含量,以此降低一次风量。1 480t/h循环流化床锅炉概况分析某热电厂循环流化床锅炉属于自然循环、超高压中间再热型。锅炉主要应用循环流化床技术,在设计燃烧煤种时必须确保其在30%100% 负荷范围内运行稳定,再热蒸汽和过热蒸汽在70%100% 负荷状态下维持额定功率。循环物料采用蜗壳式高温绝缘分离器分离循环物料,该分离器可以有效捕捉气体中的细小颗粒,以此促进分离效率的提升。在分离器下部设置U型回料阀,并由高压风机提
2、供流化密封风。通过布设逆流柱型风帽和水冷布风板能够减少漏渣现象,还能够维护锅炉的 长久稳定运行。通过分级供风和低温措施能够对氮氧化物的生成产生抑制效果。空气预热器设置在尾部烟道处,将冷渣排渣器设置在炉膛底部,能够实现持续不间断排渣效果。2 480t/h循环流化床锅炉燃烧优化调整试验探析2.1优化调整燃烧总风量管理燃烧总风量包含一次风量和二次风量,其中前者主要包含播煤风和流化风。其中播煤风能够确保燃料正常进入到炉膛内;流化风能够确保床料流化稳定性,并且提供氧气以便焦炭燃烧和燃料挥发。后者能够为焦炭燃烧提供必要的氧气。燃烧优化工况的过量空气平均系数为1.20。燃烧时最大总风量为 每小时373274
3、Nm3,过量空气系数为1.24。燃烧时最小总风量为 每小时337345Nm3,过量空气系数为1.15。稀相区域空截面烟气速度降低至每秒4.9m。随着燃烧总风量的减少,飞灰含碳量会明显降低。导致此种现象的原因主要是循环流化床锅炉采用易燃型燃料,过量空气系数能够满足燃烧续期。此时若燃烧总风量比较大, 将会对烟气速度造成影响,缩短炉膛内颗粒的停留时间,导致烟气中的颗粒进入到尾部烟道当中。此时就会降低分离器运行效率,使飞灰中含碳量增大。图1为排烟损失随着燃烧总风量的变化趋势图。随着燃烧总风量减少,会持续降低排烟损失。当燃烧总风量比较大时,会增加干烟气体积,相应增加热量损失。2.2调整燃烧温度通过提升燃
4、烧温度可以加快燃烧反应速度。从试验结果能够看出,不同床温情况下,灰渣可燃物含量会随着床温的增加而降低。锅炉设计床温最大可达到915。此次优化调整将床温设计为950,显著降低灰渣可燃物含量,锅炉运行期间不再出 现结焦现象。2.3调整过剩氧量从相关测试结果能够看出,在3%3.1% 区域内,过热器后氧量变化情况如下:飞灰可燃物含量会随着氧气量的增加而降低,最大降低幅度在1.4% 左右,如表1 所示。在当前状态下,过剩氧量能够维持在3.5%4.2% 范围内, 此时所对应的二次风量为每小时152km3,适当提升二次风量,加强二次风穿透力,能够提升循环流化床锅炉的燃烧效率。2.4调整一次风量通过调整一次风
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