球磨机磨头漏灰的原因及处理.docx
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1、球磨机磨头漏灰的原因及处理(1)故障现象当物料源源不断地被喂入球磨机时,有部分粉状物料从磨头进料口法兰、毛毡及进料斗的连接缝隙中冒出来,污染磨房环境,粉状积灰进入轴瓦还会带来更严重后果。(2)原因分析磨头漏灰(又称吐料冒灰)是球磨机生产中的一大顽疾。分析造成这一故障的原因主要有以下几方面:进料斗外径表面粗糙,而且不圆,工业毛毡浸油后固定在它上面,随同中空轴一起旋转,故毛毡极易磨损。毛毡与进料斗相互摩擦一段时间后就会出现缝隙,进料斗(担料管)倒圆锥处有一空间,物料在此不易被输送,会产生滞留和返料,为漏灰提供了前提条件。毛毡磨损后,由于更换毛毡不太容易,频繁更换更不可能,因而筵隙越来越大,吐料冒灰
2、越来越严重。中空轴内螺旋槽的输送能力达不到要求,再加上进料螺旋叶片由于长期运送块状物料而造成了叶片磨损或者螺旋叶片设计高度本来就不够,以致物料料位高出叶片高度,特别是当进料速度超出它的输送速度时,高出螺旋叶片的一部分物料进磨速度减小,不能被及时输入磨内,粉料就会后溢漏出。研磨体级配和装载量不合理,片面强调了提高一仓研磨体平均球径或增大装载量可以提高磨机产量,使得磨内研磨体填充率提高,进而球料整个填充率提高,料面超过螺旋叶片高度,喂料螺旋筒内始终有部分物料积存,造成磨头漏灰。选粉机循环负荷率过高,回料多,进料速度超过螺旋筒输送高度,回料不能及时进入磨内,在磨头缝隙处形成堆料死角,加大了封闭缝隙处
3、由螺旋始端运转带来的向外压力,使密封缝隙受到堆积物料和向外压力的双重挤压而加大了,导致磨头漏灰。磨机正压操作或微负压操作,致使磨头处灰料溢出。(3)处理方法对磨头密封方法进行改进。在进料螺旋筒外端增设一节长20Omm的螺旋筒,螺旋叶片现场焊接,加长节用螺钉与原螺旋筒一起与磨机联接。然后在加长节外端增加一只毛毡定位圈,工业毛毡对开后安装,一面涂满黄油,该圈与加长节20Omm螺旋筒用沉头螺钉连接。随后,在毛毡外端设一摩擦密封挡圈,套在进料斗上,现场制作并焊接两个挡杆,使之不能旋转,后面用若干只弹簧顶住,弹簧座与进料斗焊在一起,使挡圈端面始终与毛毡相贴,而不受毛毡部分磨损的影响。密封挡圈与进料斗圆筒
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