BOG增压压缩机故障分析及处理.docx
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1、一、BoG增压压缩机建设理由及设备概况由于1NG(液化天然气)的超低温特性,1NG接收站在运行期间会有一定量的Bc)G产生,原因主要包括以下几点:1NG储存过程中,储罐与外界换热、大气压变化、1NG储罐内潜液泵工作产生的热量;低温管道(如非卸船工况的卸船总管)与设备(如备用的低压泵、高压泵)保冷吸收的热量;1NG船接卸时,接卸系统预冷产生的热量和1NG进入储罐后的体积置换;槽车装车时1NG进入槽车后的体积置换和热车预冷产生的热量等。BOG的产生会增大1NG储罐的压力,一般接收站采用节能环保的再冷凝工艺来处理BOG以维持1NG储罐压力平衡。再冷凝工艺是利用BOG压缩机将蒸发气压缩到某一中间压力后
2、,与由低压泵从储罐送出的1NG在再冷凝器中充分混合,由于1NG加压后处于过冷状态,可以使BOG再冷凝,冷凝后的1NG经高压泵加压后气化外输。该工艺需要有一定的1NG外输量作为冷却剂,适用于有稳定外输的基荷操作的1NG接收站;对于以调峰为主的1NG接收站力卜输量峰谷差可高达70:1或更高,低谷时气化外输量可能低于再冷凝工艺需要的最低1NG外输量(有时甚至为零),条件允许的接收站可以把压缩至某一中间压力的BC)G直接外输给当地用户来平衡罐压;否则,接收站需要通过把BOG放火炬燃烧来维持1NG储罐压力的平衡。为适应低谷时外输气量大幅减小的工况,减少或杜绝BOG放空燃烧,节约运行成本和减少碳排放,完善
3、接收站工艺设施,唐山1NG接收站增设了BOG增压外输系统,蒸发气在Be)G压缩机压缩的基础上,进一步增压至外输管网压力,实现BOG增压外输,即直接外输工艺,满足了在外输气量较低或零气化外输工况下接收站的安全平稳运行。唐山1NG接收站BOG增压压缩机采用MW-676/(7-85)-X型固定水冷对称平衡四列三级无油润滑活塞往复式压缩机。设计遵循API618石油、化工和气体工业用往复压缩机、JB/T9105大型往复活塞压缩机技术条件等相关标准规范的要求。增压压缩机采用三级压缩,四列三级无油润滑,一级2个气缸,二级和三级各一个气缸。气量调节采用无极气量调节系统。驱动机采用增安型无刷励磁同步电动机,额定
4、电压6000V,额定功率3450kWo二、增压压缩机异常故障及处理常见的往复压缩机故障类型是多方面的。在压缩机运行过程中,可能出现诸如气阀阀片碎裂或弹簧变形与破碎、活塞杆弯曲或断裂、活塞环磨损严重或断裂、气缸盖破裂、曲轴抱死或断裂、连杆断裂和变形、连杆螺栓断裂、烧瓦、电机线圈烧坏等故障。由于往复压缩机运动件较多,大多数还是机械性能故障。唐山1NG接收站增压压缩机于2015年6月建设施工完毕,截止撰文日期,累计运行时间达到28321h,基本实现了安全平稳运行,较好的解决了接收站在气化外输量较低和零气化外输工况下BOG处理问题。但在投运初期,陆续出现过一些意外故障,不同于往复压缩机常见故障类型,由
5、于发现及时、处理措施妥当,并未造成严重经济损失或安全事故,暂且称为异常故障。2.1关键零部件松动(1)压缩机一级后列气缸的活塞杆与十字头的连接液压螺母松动。液压螺母是先进的螺栓紧固系统,使用时应特别注意打压环节,确保达到所需压紧目的。增压压缩机组试运行期间,员工巡检时发现一级后列气缸的十字头位置有异常噪声,及时采取紧急停机措施,拆开隔离室盖板,检查发现活塞杆与十字头连接处的液压螺母松动,并造成活塞杆丝扣有些微偏磨。问题调查:施工队伍在施工过程中,液压螺母打压时出现液压压力不稳现象,但未及时引起重视,导致液压螺母安装压力不足,预紧力不足,导致在运行过程中发生松动。原因分析:安装液压螺母打压时出现
6、液压压力不稳现象,可能是打压泵有轻微泄漏,导致压力稳不住;或手动泵右边的卸荷开关手柄没有锁紧;或对放油接头上面的放气帽进行放气不彻底,残留气体具有可压缩性,导致压力不稳。处理方法:拆卸液压螺母,经研磨丝扣处理后不影响继续使用,重新严格按照液压螺母操作规程进行打压操作,再次投用,此后此类故障未再次出现。(2)增压压缩机三级活塞顶固定螺栓断裂。活塞部件由活塞体、活塞杆、活塞环、导向环等构成,活塞顶是活塞体的外部端面,承受工作流体的压力,并与缸盖、缸壁构成压缩容积,通过活塞的往复运动压缩工艺气体。增压压缩机运行期间,巡检时听到三级气缸处发生异响,紧急停车、泄压、置换、可燃气体检测合格后,拆卸三级气缸
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