提高熟料强度降低煤耗的工艺调整措施.docx
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1、提高熟料强度降低煤耗的工艺调整措施XX水泥有限公司1号窑熟料强度自XX年开始普遍偏低,3d抗压强度平均在29.4MPa左右,水泥磨台时产量较低,电耗增加,混合材掺入量降低,直接降低了公司的经济效益;由于周边厂家熟料强度普遍在30.5MPa左右,我公司的熟料强度持续偏低,市场销售反应较差,对销售量产生影响;系统温度持续偏低,被迫采取增加用煤量提高系统前温来提高强度,既增加了系统煤耗,又增加了系统结皮和积料的产生,给预热器安全运行带来威胁。针对这些问题,XX年我们对xx1号窑进行了工艺调整。1目标值的确定为了确定调整的目标值,我们对XX年9月到XX年1月的熟料强度和煤耗进行了统计,见表1。从表1可
2、以看出,我公司熟料3d抗压强度较周边厂家普遍低近1MPa,28d抗压强度平均在57.86MPa,低于公司控制指标58MPa。熟料的标准煤耗较相同生产线的平均水平105kgt高1.4kgt0经过分析,确定了熟料强度和煤耗目标:熟料3d抗压强度在30.5MPa以上,熟料标准煤耗在105kgt以下。2原因分析2.1 系统产能偏高系统前期产能一直偏高,设计产量为IoOOotd,而在实际运行中,产量达到10700td0产量的增加必然增加了系统的负荷,在煨烧过程中比较吃力,稳定性降低,波动较大,虽然熟料fCaO合格率变化不大,但是熟料表观较差,结粒细小疏松。这也表明熟料没有充分煨烧,矿物没有完全发育,导致
3、强度降低。2.2 篦冷机一段挡风墙高度偏低在系统增加余热发电之前,一段的挡风墙高度为1200mm,增加余热发电后挡风墙增加到了1600mm,主要是减少煤磨和发电抽风对系统前温的影响。但是在运行一段时间后发现,煤磨和发电的温度仍然偏高,系统前温一直偏低。由此可以判定,篦冷机一段挡风墙仍然偏低,没有完全起到挡风作用,高温区热量没有得到有效回收,导致入窑二次风温度偏低,影响熟料煨烧,熟料强度得不到提高。2.3 煤粉质量偏低XX年下半年由于原煤市场紧张,我公司采用多产地原煤,经过搭配后使用。搭配过程中大多使用西部原煤,这种原煤内水高、挥发分低且热值高,对系统煨烧会产生不利影响。而公司对进厂原煤是按照热
4、值付款的,这就造成进厂原煤热值普遍偏高。本地的原煤恰恰相反,内水低、挥发分高,燃烧状况好,但是热量偏低,且由于资源有限,原煤供应量偏少,价格偏高,进厂量很少。公司控制进厂原煤的工业分析目标值见表2。原煤供应商按表2指标送煤,为了追求利益,所有指标都是卡在线上,所以进厂原煤整体质量较差。2.4 燃烧器磨损较大2个窑用燃烧器分别为建厂时和2007年开始使用,由于使用时间较长,都磨损较大,我们在运行中维修采用的方法是更换燃烧器头部并对后部内外风管道和煤风管道磨损位置进行补焊。但是经过多年的修修补补,多处已不是原始尺寸,不能有效组织好火焰,对熟料强度还会产生很大的影响。2.5中控操作参数和系统调整不合
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