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1、渝阳煤矿2010年度防灾工作总结2010年在矿党、政、公司相关部门的正确领导和支持下,牢固树立“安全第一、预防为主、生命至上、防突为天”的安全意识,树立“突出就是大事故、突出是可防、可控、可治”的意识,坚持“先抽后采、监测监控、以风定产”的瓦斯治理十二字方针,严格贯彻落实“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的十六字工作体系;以强化培训、提素质;严控现场、抓落实;狠抓监督、保执行;依靠科技、求发展为手段,紧紧围绕防止煤与瓦斯突出主题开展工作,坚持“先抽后掘、先抽后采、区域措施先行、局部措施补充”的原则,严格执行“四位一体”综合防治突出措施,通过全矿员工的共同努力,全面完成了各项任务,连续9
2、年消灭了煤与瓦斯突出事故,工作上取得了 “二消灭、三坚持、四提升”的成绩;“二消灭”:消灭了煤与瓦斯突出事故;消灭了本层抽采“空白带”;“三坚持,:坚持“安全第一、预防为主、防突为天、突出事故是可控、可防、可治”的意识;坚持“先抽后采、先抽后掘、抽采治本”,全力推进抽采达标工作;坚持区域措施先行、局部措施补充的原则、不采突出面、不掘进突出头的原则;“四提升”:深化科技创新提升技术水平;强化培训提升全员防突意识;细化制度建设提升管理水平;硬化现场管理提升执行能力。为了搞好2011年度防突工作,现将2010年具体工作总结如下:一、主要指标完成情况:1、消灭了煤与瓦斯突出事故、消灭了本层抽采“空白区
3、”2、防突原煤产量完成51. 47万t,占矿井全年原煤总产量的60. 6%。3、防突掘进进尺完成4500m,占全矿井全年掘进总进尺的22. 5%。4、开采保护层面积178478m2o5、快速、安全揭开N2706进风斜坡8#、7#、6#煤层,N2706进风联络巷7#煤层,N2706回风斜坡8#、7#煤层,N2706回风巷上车场7#煤层。6、全年执行防突措施481个循环,施工防突钻孔4821个,防突钻尺5.5万限7、施工本层深孔预抽孔及预处理孔429个,钻尺L8万m。8、全年矿井质量标准化达行业级经过集团、公司验收。二 .2010年重点工程:1. N2707工作面顺利回采结束N2707工作面是我矿
4、首个消灭了本层抽放“空白带”的薄煤层综采工作面。虽然消灭了 “空白带”,但是N2707工作面局部地段煤层软分层厚(0.2-0. 4m),局部地段存在地质构造带,因此在回采过程中执行防突措施时,个别钻孔出现超标现象,遇工作面来压时,容易出现片帮现象;为了 N2707工作面安全的回采,针对工作面的实际情况,采取不同的措施(如煤层软分层厚达0. 15m以上或遇地质构造带则将钻孔由12nl增加至15m,孔间距由6m修改为2m或4m)。N2707工作面2010年累计推进337m,回采原煤10. 23万t,实现了工作面的安全回采。2、N2709工作面回采稳步推进N2709工作面本层钻孔于2010年2月全部
5、施工完毕,钻孔采用ZY-1250和ZDY-1200S型钻机施工,螺旋加压风排粉,孔径6 108120nmi、孔间距均按3nl进行施工。N2709工作面共施工深孔预抽钻孔671个,全部并入移动泵进行抽放。工作面于2010年9月开始回采,回采过程中在工作面局部地点出现指标超标现象,N2709工作面累计推进98m;回采原煤3.3万t,实现了安全回采,现工作面正按计划顺利推进。3、N2706进风巷、回风巷顺利揭穿8二7,煤层N2706进风巷、回风巷生产部署重节点工程,工期紧,能否成功的揭穿突出煤层,关系到N2706工作面是否能对N2709工作面的进行正常接替。为确保揭煤快速安全揭煤,通过采取“密钻孔、
6、严封闭、高负压、封闭抽”结合高压水力割缝技术措施预抽煤层瓦斯的区域防突措施结合“渐近式揭煤技术”技术措施;强化瓦斯抽放,提高瓦斯抽出率,揭煤前分别对执行的区域措施进行效果检验,基本消除了突出危险,在揭煤过程中通过采取“分步预测、步步为营”的技术手段,超前探明前方地质构造、煤层赋存、突出危险情况,根据实际情况及时综合分析评估,确保安全揭煤的同时提高了揭煤进度,为工作面的顺利揭替奠定了基础。4、N2706运输巷、N2706回风巷顺利掘进N2706运输巷、回风巷处于羊叉滩背斜轴部,地质构造复杂,煤层起伏变化大;掘进过程中严格控制现场,加强地质工作的预测预报工作,工作面出现异常地质变化,采用钻探为主,
7、探明煤层变化情况,摸清地质情况后制定针对性的防突措施,经措施有效后掘进,如N2706回风巷上车场7#煤层受断层的影响,将7#煤层断落,矿严格按揭煤进行对待,采取揭煤措施后安全、顺利的揭开7#煤层。现N2706运输巷、回风巷均安全顺利的掘进。5、N3701. N3704运输联络巷安全、顺利贯通N370K N3704运输联络巷由于受现场环境的影响,无地点施工穿层条带预抽钻孔,为了取保巷道的顺利掘进,严格坚持“以抽治本”、“先抽后掘”的瓦斯治理方针,坚持区域措施先行、局部措施补充的原则,在N370K N3704运输联络巷分别施工本层深孔预抽钻孔,采用移动泵进行抽放,经区域效果检验达标后进行掘进,掘进
8、过程中采取连续性预测;掘进过程中对抽放、地质、瓦斯涌出情况进行分析,有针对性的采取防突技术措施,在保证安全的前提下进一步优化局部防突技术措施,减少执行防突技术措施时间,确保了安全掘进。6、11*煤层区域综合防突措施顺利执行1日煤层经重庆煤炭科学研究院鉴定为突出煤层,根据防治煤与瓦斯突出规定相关规定,突出煤层回采前要采取区域防突措施。矿坚持“先抽后采、先抽后掘、抽采治本”,全力推进抽采达标工作,坚持“不采突出面、不掘进突出头”的原则;因此在N21110工作面的运输巷、回风巷分别施工本层预抽钻孔,努力实现抽采达标工作。由于11#煤层煤层硬度系数大,含黄铁矿,且煤层无软层,现有的本层钻孔施工钻具不能
9、满足11#煤层本层钻孔的施工要求,寻找一种适合施工11#煤层本层预抽钻孔的钻具非常关键,通过与设备厂家进行联系,采用三菱钻杆配合现有的ZYG-1250型钻机施工本层深孔预抽钻孔解决了现有难题,消灭了工作面预抽“空白带”,为11#煤层实现抽采达标奠定了坚实的基础。N21110工作面共施工本层深孔预抽钻孔300个,钻尺2. 6万m。三 .防突科研工作:深化科技创新提升技术水平:科技技术是第一生产力,是解决煤与瓦斯突出事故,提高矿井防突技术水平的关键,坚持以科技创新为突破,坚持依靠科学求发展、利用科学解疑难,积极推广应用新技术、新工艺、新装备,考察完善防突基本参数。1、在松软突出危险煤层内实施大功率
10、、大孔径、大管道抽采,采用煤ZDY1200s型钻机配合螺旋钻杆施工0120nun本层抽采钻孔,增大本层抽采管道,提高抽采负压,基本解决了松软突出煤层效果差的技术难题。2、通过在N2706进风、回风斜坡实施高压水力割缝增透技术,通过高压水的穿透和冲蚀排出大量的煤粉,增大煤体暴露面积、改变煤体结构,增加煤体透气性,提高了抽采效果;缩短了抽采达标所需时间。3、完成了矿井北三、四区7 8口煤层基本参数测定工作,取样工业分析、吸附常数试验、瓦斯放散初速度、煤的坚固性系数和KP关系曲线等,为北三、四区防突工作的开展和顺利实施奠定了基础。4、通过在矿井北二区、北三区采用DGC瓦斯含量直接测定装置,实现了煤层
11、瓦斯含量的快速测定,该方法为突出危险性预测、抽采效果评估、瓦斯抽放设计、防突技术措施制定、瓦斯地质图的编制等将提供了科学的基础数据;对比分析煤层瓦斯含量与K1关系、KIP关系,建立了煤层瓦斯含量与K1、煤层瓦斯压力与K1关系式,摸清了煤层瓦斯含量、瓦斯压力与突出敏感指标K1之间的关系,为制定针对性的瓦斯治理技术提供了科学依据。5、ir通过采用使用三菱钻杆施工本层深孔预抽钻孔,实现了原有钻具不能施工到设计深度的难题,解决了工作面的预抽“空白带”,为工作面实现抽采达标奠定了坚实的基础,为以后U#煤层本层钻孔施工提供了依据。四 .防突培训工作:强化培训提升全员防突意识:通过对全矿人员防突知识的培训,
12、提升其对待防突工作的观念和技术素质。让其深刻的了解、掌握防突知识,防突是可防、可治的;加强对防突工的培训提升其综合素质,转变观念,做到现场不符合规定不施工,严格执行制定的措施,把好每一道关口。营造良好的学习氛围,打造技能型、知识型防突队伍。1. 2010年我矿组织了针对新员工、采掘、通风、抽放、安监员、防突员及相关管理人员进行了煤与瓦斯突出基础知识,煤与瓦斯突出典型案例、各级防突职责、防治煤与瓦斯突出规定、重庆市能源投资集团防治瓦斯事故50条规定培训并考试,培训人数达2000余人,全部经考试合格后方可上岗;使防突知识在全矿员工中得到了普及,提高了全员防突意识。2、严格执行防突措施的贯彻、学习、
13、考试制度,做到与措施相关人员,人人学习、人人考试、人人合格后方可上岗,坚持做到措施不学习不开工,考试不合格不上岗的原则,有力地保障了防突安全生产工作的顺利开展。3、强化防突工日常培训学习,通过了以会代训、以考代练等形式多样的培训方式,加强理论联系实际,不断提断专业化队伍素质;现16名防突员中有中级工1人,高级工3人、技师3人;在公司2010年防突岗位练兵中荣获能手1人。4、开展防突人员岗位练兵,提升防突员的操作技能水平;开展师徒结对活动,老带新、新促老,老同志认真传帮带不厌其烦,新同志学习刻苦主动求教,班组同志一起探索,切磋技艺,互帮互学。形成一种学知识、练本领的良好氛围。五.防突管理:细化制
14、度建设提升管理水平:2010年度,重新修订了渝阳煤矿防突管理制度,防突“四对口”动态管理办法、建立了防突专业化队伍、石门揭煤专业化队伍管理制度、编制了渝阳煤矿石门揭煤技术规范、揭煤炮操作流程、渝阳煤矿防突工作面项目责任制度等一系列行之有效、切合实际的管理制度,以细化制度为基础,使防突管理更趋于制度化、规范化、程序化,进一步提升了防突管理水平。硬化现场管理提升执行能力:结合我矿的防突管理制度紧紧围绕抓现场、抓源头开展工作,对有问题的头面实行“一停、二查、三研究”;按时召开周防突例会、月防突办公会,及时研究解决防工作面所需要的人、财、物;强化监督检查,保障措施执行到位,针对不同地点采取了不定期防突
15、执法检查,防突钻孔抽查,钻孔施工质量等防突检查项目,规范了防突操作行为,提高了防突钻孔操作质量;严格收集、整理防突基础资料,进一步建全和完善了各类防突台帐;大力开展防突知识的培训工作,提高了全体员工的防突意识;为我矿防突工作取得较好成绩创造了坚实的基础。六、存在问题:1、采掘工作面还未真正实现抽采达标,现采掘进活动过程中仍有喷孔、超标现象,必须加大抽放力度,以抽治本,坚决做到不采掘进面、不掘突出头的原则。2、现执行的防突技术措施还未完全与防治煤与瓦斯突出规定同步,需要做进一步、更加细致的工作,逐步完善。3、11,煤层因鉴定为煤与瓦斯突出煤层,执行局部综合防突措施时施工小42nmi预测钻孔,由于11煤层硬度系数大、煤层中含黄铁矿多且无软分层,现有防突钻距不能满足要求,需要与相关厂家合作制定11煤层预测钻孔施工的专用钻具。4、矿井防突基础工作不够扎实,进入北三、四区后,防突、瓦斯等基础资料、基础数据较少,对防突技术措施的制定有一定的影响,需进一步考察完善。5、防突装备仍需加强,特别是掘进工作面,现有防突钻具仍然制约着安全、高效生产,不能完全满足防突工作需要。6、现在的突出预测技术与矿井安全高效建设存在一定差