iqc年终工作总结5篇.docx
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1、iqc年终工作总结5篇时光荏苒,流逝飞快,今年的工作也进入收尾阶段了。这时应直接书写一份岗位年度工作总结,年度总结是提高工作效率必不可少的一步。经过认真筛选我们为大家推荐一篇题为“iqc年终工作总结”的文章,请在收藏夹中保存这篇文章方便日后查看!iqc年终工作总结篇1一、各品质目标达成状况汇总:1、返修率超标主要表现在上半年,平均返修率为1.47%,主要原因为产品所使用大电流三极管及hd0802、hd0808ic本身来料品质影响等问题,下半年对经研发部对产品布线及来料方面物料的改善后,返修率为0.91%,在目标范围内。2、品质事故目标为0次,实际达成6次,dip造成的为4单,与Smt相关的2单
2、。主要由以下几个方面的原因造成:(1)作业员及生产、品质对首件是不认真,造成批量事故,对于此类原因造成的品质事故,需加强ipqc对首对核对方法及特别注意事项的要求,同进要求组长对首件进行再次确认,杜绝此类问题的发生。在2023年此类问题共发生一单,即a拉生产rc82023-hdu板卡时莲花座应插(上)绿蓝红(下)红白黑,插错为(上)绿蓝红(下)白红黑,共计1500pcs,已过炉。(2)因生产通知单特殊要求而在生产部补焊段发生产品质事故是2023年品质事故最多的地方,共发生产了3起品质事故,分别是:a拉生产rc1389-_6时生产通知单要求不增加片而实际增加了散热片,数量为2500pcs;b拉生
3、产rc966_d-_6生产贴软件标应为117而实际打成177,数量2540pcs;b拉生产rc966_d-1z时生产通知单要求过emc而晶振未接地,生产1000pcso此类品质事故是ipqc容易出问题地方,ipqc注重对插件段的管控,未对首件进行全面的核对后造成,针对此类问题,要求ipqc在对样图上注明产品要求(包括补焊段的特殊要求),检验首件时必须完成整个工段后再进行复核,然后再送给组长进行核对。(3)smt转入后段造成品质事故的2单分别是:rc13891:6因ecn及生产通知单错误造成;mst726acartv机型空贴二极管,在送检单上有注明而未通知dip段转板员造成。3、首件出错目标为0
4、次,实际达成7次。主要有以下几点导致首件出错:(1)作业员及生产组长不仔细,未认真核对生产通知单、ecn等,导致送给品质ipqc首件错误,此类问题需生产相关人员认真核对相关文件,首件做好后再次进行确认,防止不良发生。(2)资料升级后,不同PCb版本及其它问题造成生产未注意,按之前产品类型进行插件而导致首件错误。(3)2023年ipqc对插机段的首件核对相对管理较好,插件段品质事故由2023年十几单降到2023年1单,在2023年需继续努力,将插件段品质事故降为0次。4、来料合格率目标为97%,实际达成96.98%,主要在月份来料合格率太低,是今年以来最低的为93.89%,造成未达标的原因为PC
5、b来料不良,主要为PCb变形,每个供应商都出现类似现象,同时PCb不良在11月份生产中明显增加。现已经要求各供应商加强管理,同时,iqc需增加对PCb检验的项目及严格按要求进行检验。保证来料的合格率。5、iqc漏检/误检主要在Oen1物料上,对于此类问题将从以下几个方面进行改善:(1)对iqc本身的技能及作业方法进行培训,使技能增强,在核对物料时必须认真,有不清楚时需找组长或qe进行确认,清楚后方可判定。(2)按现在公司状况,Oern物料特急的情况不能改善,需对iqc的作业顺序进行培训,使iqc在检验物料时能分清主次,检验时不会因时间急造成物料漏检及误判。6、iqc漏检/误检在国内物料上主要为
6、莲花座及电解电容上面,因莲花座来料品质不稳定及颜色错等不良;电解电容主要集中在产品混料上,特别是11月份,来料混料明显增加。二、问题点汇总:1iqC现在增加样品及承认书的参与,现研发也积极配合,主要问题还是研发所提供的样品承认书与生产物料到料时间不一致,经常出现样品承认书未到而采购物料已经送检,影响iqc效率。2. iqc检验设备已经不能满足现有的生产要求,晶振不能进行确认测试,磁珠不能检测等问题一直困扰iqc,对iqc的工作造成很大影响。3. iqc检验人员所需测试物品不全,现iqc检验pcb时无法测量PCb孔径等,现SnIt对Peb上焊盘尺寸要求严格,现需增加相应的检测设备(如针规、能检测
7、0.0.Imm的光学设备等)。4. fqc人员的知识面不够,在作业过程中出现特殊情况时的处理方法不及时。5. fqc人员流动较大,特别是增加外发厂后人员难对管理,且外发厂距离太远,对人员管理存在一定难度。6. fqc做可靠性试验空间明显不够,现高低温试验箱放在光电部,老化平台放在返修组,对设备及试验过程管控提高难度。7. iqc检测rohs设备在整机,而测试rohs人员属iqc管理,人员管理有一定难度,且现在rohs测试时iqc自身物料需多次开单放行,给iqc的工作增加了负担。8. iqc检验工装缺乏,现416及6内存测试工装板卡已经过时,且经常出现问题,需更新板卡,现增加对ic类测试,缺少相
8、关的检验数据,哪hd0802只提供测试工装,研发部未提供相应的需检测项目及标准等。高频头的工装搞好了,但是无信号线,到别的楼层测试时又经常出现无测试工位等情况。三、问题点的相关对策:1建议样品及承认书分两块来管理,之前使用物料来料时进行登记,可按正常物料放行,每周进行总结一次,新物料及新供应商来料时建立体系,未确认的供应商及物料不得采购,未确认的物料不得入库,iqc来料不发单直接使用待处理标,由物控自行处理好样品及承认书后再送检iqc,对于特别急的物料,要求由研发部首先进行样品的初步确认后才能进行评审。2对于iqc设备事宜,建议增加250b晶振测试仪及针规、IOOmhZ电桥、带标尺测量的放大镜
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