熔炼与铸造除气和脱氧方面的知识汇总.docx
《熔炼与铸造除气和脱氧方面的知识汇总.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《熔炼与铸造除气和脱氧方面的知识汇总.docx(5页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、电炉铸铁炉料配比及合成铸铁在铸造行业,人们常说,铸造材料的成分决定组织,组织左右性能;这句话其实并不 全面。我们在生产实践中发现许多铸铁,在相同成分时,机械性能却有较大差异。铁 水的质量除与其成分有关联外,还与炉料配比(生铁用量、废钢用量、返回料用量、 合金加入量),熔化与出炉温度,孕育工艺等有密切关系。所谓合成铸铁,就是指配料 中使用50%以上的废钢,通过增碳合成的方法制取的铸铁材料,因为需要较高的熔化 温度,只宜在电炉中熔炼。目前合成铸铁主要有合成灰铁和球铁。通过大量实践,对于HT250、HT300等高强度灰铸铁来说,废钢左右强度、生铁影 响组织.1、配料禁忌1 )、高比例废钢(尤其是船板
2、)与高比例回炉料(浇冒口、废铸件、铁屑)搭配,合 成灰铁的废钢加入量不宜超过50% ;2 )、高比例废钢(尤其是船板)与含硫磷高的生铁搭配;3 )、回炉料超过40% (浇冒口、废铸件、铁屑)o2、配料优化组合()组成生铁废钢回炉料酉己比A403030 酉己比B304030 酉己比C204040 酉己比D2050303、镒硫含量需要提高硬度时镒的含量可达1.0 - 1.2% ,但不要求相应提高硫的含量(关于灰铁中 的硫含量,另行分析)o某公司为了节约成本,多用废钢,在两个月内试制合成高牌号灰铸铁,废钢用量一度 达60% ,有一段时间除加入废钢外另加回炉料和少量铁屑,最初质量不错,但一段时 间后发
3、现铸件批量缩孔、缩松和有白色硬斑,并且持续不断越来越严重。此缺陷成因:初步判断是铁水中MnS的含量过高而引起的铸件显微缩孔、缩松,MnS 富集形成白色硬斑。这是由于高牌号灰铁HT300成分要求Mn含量较高(1 %左右), 加之废钢自身镒也高(船板中的16镒钢含Mrl在1.6% ),而废钢中的S以及回炉铁(包括铁屑)中的S和镒反应产生的MnS在炉料中的积累达到一定程度,就会产生 过量,从而产生上述缺陷。为了减少铁水中的MnS含量,一般用加入一定量的优质新生铁(低S低MrI)来调 整,另外提高孕育效果,可使MnS细化,减弱其不良影响。废钢加入量过大时,由于废钢熔点在1530度左右,而生铁和回炉料的
4、熔点只是1230 度左右,多用废钢增加了电耗,加大了铁水的过冷倾向,还吸附大量的氮气,一般来 说合成铸铁工艺并不适用于灰铸铁,而比较适用于球铁关于电炉灰铸铁增硫问题前面已经说过,中频感应电炉熔炼铸铁工艺对比冲天炉熔炼,除了具有熔化温度高的 优势外,却有不少缺点,主要有三个方面的问题:一是铁水过冷倾向较大,极易产生 影响材料机械性能的D、E型石墨;二是铁水纯净,异质结晶核心较少,导致孕育效 果差,在同等成分条件下,铸件强度偏低铁质偏硬;三是收缩倾向较大,在高牌号灰 铸铁中镒含量较高时,容易产生显微缩孔、缩松。针对上述问题,应对的措施是:1、在熔化后期增加一个高温保持时间,尽可能使各 种炉料熔化的
5、铁水晶粒均匀,尤其是细化石墨;2、适量增加外来异质核心(如硫化 物),强化孕育效果,促进A型石墨的形成;3、控制高牌号灰铸铁的硫、镒含量及其比例,控制回炉料比例,达到合适成分。这 些措施,对不同结构的铸件产品是有差别的,需在实践中掌握。某公司某日,用电炉熔炼6炉灰铁HT300铁水,浇铸液压阀GO3、G02等产品,经 解剖内部组织发现大面积显微缩孔、缩松、缩裂,共830只全部报废(见附图)。检 测布氏硬度 HBS241 ,化学成分 C3.27 , Si1.78 , Mn0.83 , S0.087 , P0.04o 珠光体 98% , E形石墨达80% (A型20% ),石墨长度5级。据有关人员研
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 熔炼 铸造 脱氧 方面 知识 汇总
