超(超)临界锅炉常见问题汇总.docx
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1、超(超)临界锅炉常见问题汇总导读目前我国超临界、超超临界机组已逐渐成为主力机组,超(超)临界机组锅炉及辅机运行中也存在一些典型的问题。本文通过对国电集团内50多台350MW、600MW、1000MW等级机组的锅炉调查分析,统计出超(超)临界机组锅炉及辅机的八个较为突出的典型问题,并对调查过程中发现的值得推广的处理问题方法进行简要介绍。目录导读1引言21 .褐煤、劣质煤等煤种掺烧问题31.1. 掺烧带来的安全问题31.2. 掺烧带来的经济性问题31.3. 合理配煤掺烧应对措施42 .对冲燃烧锅炉汽温偏差及运行控制42.1. 汽温偏差形成原因42.2. 汽温偏差处理措施52.2. 1.运行调整51
2、.2.2. 检修技改63 .氧化皮问题及锅炉受热面壁温控制63.1. 氧化皮生成及剥落机理63.2. 某600MW机组超温氧化皮爆管案例73.3. 3.电站锅炉高温管屏安全性在线监测诊断系统(PSSS系统)94 .排烟温度超标治理及烟气余热利用94.1. 排烟温度超标原因94.2. 排烟温度超标治理104. 2. 1. 运行调整方面104.2.2.检修技改方面104. 3.烟气余热利用技术简介104. 3.1.锅炉运行优化技术104.3.2.空气预热器改造114. 3. 3.省煤器受热面改造124. 3. 4,低压省煤器124. 3. 5.复合相变换热器125. 3. 6.其他余热利用装置13
3、6. 低氮燃烧器及脱硝SCR改造的影响135. 1.低NOx燃烧器改造对锅炉经济性的影响136. 2. SCR装置运行优化问题137. CO控制及氧量优化运行137.1. 低氧运行及CO的产生136. 2.防止CO产生的措施147. 3. CO监测装置147.空气预热器阻力及密封问题147.1. 脱硝改造和冲洗方式对空预器阻力影响147.1.1. 脱硝SCR改造对空预器阻力影响147. 1.2.高压水冲洗对空预器阻力影响157. 2.空预器阻力控制经验157. 3.脱硝机组空预器在线水冲洗技术157. 3. 1.概述157. 3. 2.空预器堵灰的原因分析167. 3. 3.目前流行的空预器吹
4、灰技术167. 3. 4.在线水冲洗技术的应用实例177. 3. 5.详解空预器在线水冲洗197. 3. 6.结语238.风机系统运行经济安全性24参考文献24引言随着我国火力发电技术的不断发展,超、超超临界机组的装机容量也不断增加,对超、超超临界机组实际运行情况的调查研究也显得尤为重要。通过对国电集团内50多台350MW、600MW及1000MW超临界、超超临界机组的节能评价及调查研究,总结出目前超、超超临界机组实际运行中存在的典型问题以及相关的处理措施,为同类型机组运行及改造提供参考,也为新机组设计及选型提供依据。1 .褐煤、劣质煤等煤种掺烧问题1.1. 掺烧带来的安全问题掺烧给锅炉及辅机
5、磨损造成的不利影响,过高的灰分增加了烟气中的飞灰浓度,过高的水分增加烟气量和烟气流速,因而锅炉及辅机磨损加剧。掺烧给锅炉稳然带来巨大压力,部分低热值劣质煤着火比较困难,燃烧不稳定,易灭火;部分劣质煤煤质变黏,经常出现原煤仓堵塞、给煤机不下煤的情况,给制粉系统的安全运行带来极大的隐患。掺烧带来锅炉腐蚀问题,煤质含硫比较大时,容易引起水冷壁高温腐蚀,以及锅炉尾部烟道、省煤器、空气预热器等处的低温腐蚀,造成锅炉爆管,影响锅炉安全运行。易引起锅炉除灰除渣系统事故,燃煤发热量降低,会导致锅炉排灰量增大,捞渣机内渣量增大。1.2. 掺烧带来的经济性问题掺烧褐煤导致总煤量增大,总烟气流量大幅增加,一次风率升
6、高明显,燃烧推迟致使减温水量增大,排烟温度上升约5,锅炉效率下降。虽然通过燃烧器改造、空预器换热元件改造等方式可以减少再热器减温水的用量、加强对排烟温度的控制,但褐煤入炉后的热惯性较大,会引起汽温大幅度波动。且随着褐煤掺烧比例的加大,这种惯性也随之加大,锅炉效率将有所下降。掺烧劣质煤后,燃烧工况恶化,排烟温度升高,排烟热损失增加;燃尽性能差,飞灰、炉渣可燃物升高;石子煤内夹粉现象严重,石子煤量大幅增加;磨煤机、一次风机等辅机耗电率上升;再热器减温水量大,使机组的循环效率降低;煤质变差锅炉燃油量增加;影响机组协调自动反应,不利于AGC及两个细则考核;受热面磨损、制粉系统磨损,检修成本大幅提高。根
7、据掺烧比例、褐煤水分及具体炉型不同,影响发电煤耗上升普遍在1%2%之间,例如国电某600MW公司通过试验,在600MW掺烧两仓褐煤时,锅炉效率降低了 0.79个百分点,影响供电煤耗2.45g/kWh;厂用电率同比升高了 0.37个百分点,影响供电煤耗1.15g/kWh。共计影响供电煤耗1.16个百分点,即影响供电煤耗3.6g/kWh。水分对煤耗实际还存在隐性影响。国家现行计算标准采用低位热值,原煤水分对锅炉效率的影响未得到体现,也没有引起发电企业的充分关注。虽然计算发电煤耗不受原煤水分影响,但烟气中的水分将汽化潜热(2512kJ/kg)带走,这部分热量也是原煤提供的有效能。一般认为水分每升高1
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