神华煤制烯烃示范工程核心技术产业化方案.docx
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1、神华煤制烯垃示范工程核心技术产业化方案一、DMTo技术研发历程大连化学物理研究所从上世纪80年代初便率先开展了甲醇制取低碳烯燃的新工艺过程的研究,先后开发了两代甲醇制取低碳烯垃技术。“六五”期间,甲醇制烯燃催化剂研制曾列为中科院重大课题,完成了实验室小试,1985年通过了中国科学院组织的技术鉴定。在此基础上,MTO技术中试项目被列为国家“七五”重大科技攻关项目和中科院“重中之重”项目(19871993),进行催化剂中试放大和固定床反应工艺中试放大。为此,在大连化学物理研究所建成了甲醇中试试验楼和甲醇处理量300吨/年的MTo中试装置。经过艰苦的努力,最终于1993年全面完成了固定床工艺的中试工
2、作。甲醇转化制烯燃的核心技术之一是催化剂,催化剂的性质和性能将主要地决定着MTO新工艺技术的发展方向。前期的固定床MTo技术基于改性ZSM-5催化剂,虽然证明是成功的,但是,乙烯的选择性和乙烯+丙烯选择性偏低。根据分子筛催化的形状选择性原理,以中孔ZSM-5分子筛的改性发展催化剂,对于进一步大幅度提高低碳烯垃尤其是乙烯的选择性是非常困难的。探索和应用新型小孔分子筛催化剂,是实现MTO技术总体上再突破的关键,也是MTO技术开发过程中长期探索的方向。上世纪80年代,美国联合碳化物公司的研究人员发现了磷酸硅铝一类新型分子筛(SAPO)。大连化学物理研究所从事MTO催化剂研究的指导者,从SAPo分子筛
3、的酸性构成原理和结构,敏感地认识到了SAPO类分子筛作为新催化材料对甲醇转化具有的特殊意义,成功合成了SAPo-34分子筛,并首次报道了SAPo-34分子筛用于甲醇转化制烯煌的效果。发现在甲醇转化率100%时,C2-C4烯煌选择性达到89%,乙烯选择性达到57%59%。随后的众多研究将MTO催化剂的研制集中在小孔SAPO分子筛尤其是SAPO-34分子筛方面。为了使合成气制烯妙过程技术上更合理和高效,90年代初大连化学物理研究所又在国际上首创了“合成气经由二甲醛制取低碳烯烧新工艺方法(简称SDTO工艺)”,被列为国家“八五”重点科技攻关课题(85-513-02)。该新工艺是由两段反应构成,第一段
4、反应是合成气(H2+C0)在所发展的金属-沸石双功能催化剂上高选择性地转化为二甲酸,第二段反应是二甲醛在SAPO-34分子筛催化剂上高选择性地转化为乙、丙烯低碳烯烧,并由所开发的以水为溶剂分离和提浓二甲醛步骤,将两段反应串接成完整的工艺过程。SDTO新工艺经“八五”期间连续攻关,取得了重大进展,1995在上海青浦化工厂最终取得了中试规模放大成功。于1995年底在北京通过了国家计委的验收和由中科院主持的专家鉴定,确认在总体上达到了国际领先水平,所发展的适合两段反应的催化剂及流化反应工艺达到国际先进水平,并于1996年获得中国科学院科技进步奖特等奖和国家三部委联合颁发的“八五”重大科技成果奖。SD
5、TO新工艺具有如下特点:(1)由合成气制二甲醛打破了合成气制甲醇体系的热力学限制,CO转化率高者可达90%以上,与合成气经甲醇制低碳烯煌相比,可节省投资5%8%,节省操作费用约5%;(2)采用小孔磷硅铝(SAPO-34)分子筛催化剂,乙烯的选择性大大提高(50%-60%);(3)在SAPo-34分子筛合成与催化剂廉价方面有大的突破,催化剂成本的降低对于流化床反应工艺具有特别重要的意义;(4)第二段反应采用流化反应器,可有效地导出反应热,实现反应再生连续操作,能耗大大降低;(5)SDTO新工艺具有灵活性,它包含的两段反应工艺即可以联合成为合成气制烯烧工艺的整体,又可以单独应用;特别要指出的是,所
6、发展的SAPo-34分子筛催化剂可直接用作甲醇制烯燃过程。“八五”期间,大连化学物理所研制出了具有我国特色和廉价的新一代微球小孔磷硅铝分子筛型催化剂(DoI23型),该催化剂及其活性组份SAPO-34分子筛,均已成功地进行了接近工业规模的放大制备试验。“八五”攻关任务完成后,大连化物所一方面加紧MTO的推广放大工作,同时也认识到MTO的工业化可能是一条漫长的过程,而核心技术的创新与发展将是持续性的。因此,在完善中试技术的同时,又回过头来从基础研究和新材料探索开始,着手发展新一代催化剂。也着手利用新的研究成果开展新一轮专利申请,从根本上保持MTO技术的持续领先。这期间的研究得到了中国科学院“九五
7、”重大项目,和国家“973”计划的支持。在基础研究取得突破的同时,研制出了新一代甲醇/二甲醛制低碳烯燃的催化剂,在实验室优化条件下,该催化剂反应性能指标达到转化率100%,乙烯+丙烯收率90%。又建立了催化剂喷雾干燥中试试验装置,完善了流化反应用微球催化剂的制备工艺。提出了催化剂生产的工艺流程,并提出了工业放大催化剂的产品规格和生产控制指标。二、DMTO工业化试验装置的建设与成功运行2004年,陕西省政府组织一些重点企业成立了陕西新兴煤化工科技发展有限责任公司与大连化物所和洛阳石化工程公司合作,通过工业性试验开发甲醇制烯煌工业化技术。2005年该项目列入国家重大产业技术开发专项。技术开发的基础
8、就是基于SDTo工艺中的二甲醛制烯煌(DTe)技术。为了标明所发展的MTO工艺也可以应用于二甲醛原料,将所发展的工艺命名为DMTOo该项目于2005年底建成了年加工甲醇1.67万吨DMTO工业性试验装置,该装置是目前国际上唯一的DMTo工业性试验装置。2006年2月实现投料试车一次成功,累积平稳运行近1150小时。从2006年2月至2006年6月,共进行了装置试运行、条件试验和考核运行三个阶段的试验,其中第三阶段连续241小时运行的平均结果为:甲醇转化率99.83%,乙烯选择性40.07%,丙烯选择性39.06%,乙烯+丙烯选择性79.13%,乙烯+丙烯+C4选择性90.21%。2006年6月
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