脱硫石膏脱水困难原因分析及对策.docx
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1、脱麻膏脱水困难原因分析及对策目录目录1摘要:2前言21 .河源电厂烟气脱硫系统概况22 .石膏脱水异常状况23 .原因分析33.1. 设备原因分析与排除33.2. 系统原因分析与排除43.3. 介质原因分析与排除43.3.1. 烟气43.3.2. 石灰石43.3.3. 工艺用水水质44 .措施与效果54.1. 恢复脱硫塔浆液品质64.2. .复用水去阻垢剂”处理64.3. .“去阻垢剂”处理后的复用水进入脱硫系统65 .结语76 .附文:脱硫石膏含水量大的原因及解决办法76.1. 石膏含水量大的原因: 86.1.1. 吸收塔内浆液的密度偏小或者氧化空气量不足86.1.2. 吸收塔液的pH测量值
2、不达标86.1.3. 氯离子含量超标86.1.4. 塔入口含尘量偏高,导致吸收塔浆液“中毒”86.1.5. 石灰石品质发生变化96.1.6. 入炉煤含硫量突然发生变化,超设计值较多96.1.7. 石膏旋流器发生异常96.1.8. 真空皮带机异常97 .解决办法:9摘要:河源电厂烟气脱硫系统自投运以来,脱硫石膏含水率多次升高,最高时达50%,使储存、运输及再利用受到严重影响。结合脱硫设计和运行情况,对可能引起此问题的多种原因进行分析并逐一排查,最终确认是脱硫工艺水所补充的循环冷却水排污水中的阻垢剂所致。通过对工艺水来源的临时更换和添加石膏晶种,有效遏制了脱硫石膏品质恶化。为使问题得到彻底解决,对
3、原本作为脱硫工艺水源之一的循环冷却水排污水进行了“去阻垢剂”处理,在保证脱硫石膏正常的情况下恢复了全厂原有的水系统平衡,达到废水零排放,电厂的环保能力和经济效益均得到提高。关键词:燃煤电厂;烟气脱硫;石膏;循环冷却水;阻垢剂1刖百燃煤电厂石灰石石膏湿式烟气脱硫系统运行过程中,石膏脱水困难是较为常见的问题。在整个脱硫反应过程中,石膏晶种的形成和生长受到石灰石粒度、浆液pH值、杂质、工艺水质、氧化风量、反应时间等多种因素的影响。河源电厂脱硫采用石灰石石膏湿法工艺,工艺用水来源为处理后的工业废水,其成分较为复杂多变。该系统投运7年来,数次发生石膏结晶不佳、含水率高的情况。系统能否维持良好性能成为环保
4、工作的关键。石膏含水率高的问题得到解决可使烟气排放、固废处理、废水零排放三大体系保持良性循环,有利于环保和经济效益的提高。1 .河源电厂烟气脱硫系统概况河源电厂2x600 MW超超临界机组采用石灰石石膏湿法脱硫工艺,1炉1塔,2台脱硫塔共用1套石灰石制备系统和1套石膏脱水系统。脱硫工艺流程如图1所示,图中实线为脱硫工艺介质,虚线为水介质。脱硫工艺用水采用处理后的工业废水及闭式循环冷却塔排污水(以下简称复用水),即脱硫工艺用水处于全厂水平衡系统的关键位置。2 .石膏脱水异常状况正常情况下,脱硫石膏含水率一般在13%左右。2015年56月,脱硫石膏含水率呈明显升高趋势,平均达到22%;其中单日最高
5、值达40%50%,石膏呈流体状,且粘性很大,和正常结晶的石膏完全不同。吸收塔浆液取样后长时间放置,大部分石膏颗粒仍呈悬浮状态,说明石膏颗粒很小,结晶过程受到了干扰,无法正常结晶长大。通过常规运行调整,如加大脱硫废水排放、降低吸收塔浆液pH值(5.05.5),调整石膏旋流器入口压力、调整真空皮带机频率和石膏滤饼厚度等,石膏浆液品质并未好转。A净烟气口也水一冷却塔循环水蒸发:排水1处理,工业废水-A复用水-J浆液循环泵一氧化1一石灰石浆液石膏原烟气氧化空气石怖旋流器事故浆液箱真空皮带脱水机脱硫废水蒸发结晶系统Y+石膏仓一一汽车外运图1河源电厂脱硫工艺流程3 .原因分析脱硫过程中石膏晶体的生成及生长
6、,涉及脱硫工艺的绝大多数环节。导致其含水率高的原因有很多,可分为设备原因、系统原因、介质原因等。为此,对石膏在脱硫塔内生成,直到脱水机脱除水分的工艺流程逐项检查,将可能影响石膏含水率的因素一一罗列,并采用比对分析的方法进行排查。3.1. 设备原因分析与排除对脱硫系统内与脱水有关的设备包括石膏旋流器、真空皮带脱水机等进行检查,结果列于表1。由表1可见,脱水系统设备正常,排除其对石膏问题的影响。表1石膏脱水设备运行状况第3页共10页3.2. 系统原因分析与排除对1、2号吸收塔浆液2个月来的运行数据进行分析,结果显示,浆液pH值基本在5.25.7,浆液密度为1.091.12 g/cn?,氯离子质量浓
7、度为5 0008 000 mg/L,碳酸钙质量分数大多低于2%,亚硫酸钙质量分数均低于0.2%,酸不溶物质量分数基本低于2%,硫酸钙质量分数在90%以下。对比正常运行时的状况,浆液各项指标均处于合格状态。3.3. 介质原因分析与排除考虑到该脱硫设备已稳定运行近7年,一些常规的影响因素如系统温度、饱和度、浆液循环停留时间、烟气流量、液气比等,在运行中不会突然发生较大变化,在此不予分析。浆液中的杂质对结晶过程同样有重要的影响,其主要来自石灰石、也有可能来自加入的水、烟气或是腐蚀的设备,因此从可能带入系统的杂质入手,分析烟气、石灰石、工艺水3种介质是否带有杂质或短期内发生改变引起石膏品质恶化。3.3
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