烟气湿法脱硫吸收塔浆液起泡影响因素分析及控制措施.docx
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1、烟气湿法脱搬收塔浆液起泡影响因素分析及控制措施摘要烟气湿法脱硫系统运行过程中,由于脱硫剂成分、烟气组份、工艺水质以及设备、工艺设计等因素的影响,导致吸收塔浆液形成大量粘性泡沫,造成浆液溢流等运行问题,给系统稳定运行、石膏品质和脱硫效率等带来影响。该文就烟气湿法脱硫起泡溢流的影响因素进行分析,并提出控制措施及建议。关键词:烟气;湿法脱硫;浆液;起泡;溢流;影响因素;控制措施目录摘要11 .引言22 .泡沫产生的机理和影响因素23 .浆液起泡溢流影响因素分析23.1. 概述23.2. 入口烟气43.3. 设备扰动434脱硫剂成分原因63.3.1. 石灰石63.3.2. 窑灰脱硫剂中存在较高含量的助
2、磨剂等表面活性组分73.3.3. 窑灰脱硫剂中含有较高含量的金属离子等组分83.5. 烟气组份原因93.6. 工艺水水质原因103.7. 工艺设计原因123.7.1. 氧化风设计不合理123.7.2. 溢流管设计不合理134 .控制措施及建议145 .结束语161 .引言目前,随着国家对矿山开采的限制以及优质石灰石存量的减少,很多工厂不得不使用低品位石灰石,其含硫量达0.2%2.0%不等,造成窑尾烟气中SO2排放浓度超标,部分企业甚至达到3 000mg/Nm3左右高排放浓度。为解决SO?超标问题,很多工厂参照火力发电厂利用石灰石石膏法脱硫技术来解决。在工厂湿法脱硫工艺中,脱硫剂大多采用余热锅炉
3、或窑尾收尘器下窑灰制成浆液后输送至吸收塔;且烟气原/燃料品种多,成分复杂,特别是还涉及部分协同处置生活垃圾、污泥等生产线,导致烟气成分更为复杂。在湿法脱硫系统运行过程中,导致湿法脱硫吸收塔浆液起泡和溢流的原因也更为复杂。本文从工厂脱硫剂的成分、烟气组份、工艺水质、原燃料成份等方面阐述了烟气湿法脱硫吸收塔起泡溢流的原因,并提出控制措施和建议。2 .泡沫产生的机理和影响因素泡沫是气泡分散在液体中所形成的彼此之间以液膜隔离的多孔膜状多分散体系。一般情况下,泡沫是热力学不稳定体系,液体中的泡沫由于重力的作用能够自动逸出,溶液起泡的原因主要有3个方面:浆液中含有类似表面活性剂的成分,例如异曝挫琳酮;(2
4、)溶液中产生气体或者进入空气,例如氧化空气的鼓入;机械扰动,例如循泵的扰动等。研究表明,泡沫稳定性的影响因素有:表面张力、溶液表面孰度、溶液泡沫双气液界面结构液膜弹性、气体通过双气液界面结构液膜的扩散、双气-液界面结构表面电荷的影响、溶液中杂质分子结构的影响等。其中,最主要的2个因素是气泡表面张力和溶液表面粘度,表面张力越小、溶液表面粘度越大,则越容易形成泡沫,因此要使泡沫破裂就需要增大其表面张力、减小表面粘度。3 .浆液起泡溢流影响因素分析3.1. 概述泡沫的稳定性是影响吸收塔浆液起泡的主要原因,可以从2个方面分析:一是进入吸收塔中的物质,主要包括石灰石、工艺水和烟气等;二是设备扰动,包括浆
5、液循环泵、氧化风机启停的扰动以及托盘或湍流装置的影响。本文对某1000 MW燃煤机组脱硫系统进行了长期跟踪监测,对入口烟气、工艺水、石灰石化验指标进行分析,结合氧化风机、浆液循环泵等设备对浆液的扰动影响,详细地分析了吸收塔浆液起泡溢流的影响因素。由于进入烟气脱硫吸收塔的气体中含有不溶性气体,在气体与浆液充分接触的过程中,这些不溶性气体被浆液包围,烟气和浆液形成的气一液界面,在巨大的表面张力作用下形成球状气泡;大量气泡在气一液密度差的作用下迅速上升到浆液池表面,形成一层泡沫。如果这种泡沫越多,表面张力就越大,表面张力增加,势必导致气泡不易破碎,进而引起浆液池表面泡沫层增厚,出现严重的虚假液位,情
6、况严重时,常会有携带着大量灰黑色泡沫的浆液从吸收塔溢流口流出,见图1所示。吸收塔浆液起泡的原因主要是由于系统中混进了其它成分,增加了起泡液膜的机械强度,即增加了液膜的稳定性。图1脱硫吸收塔浆液溢流图结合烟气生产线工艺特点,从进入吸收塔的脱硫剂窑灰、窑尾烟气、工艺水及工艺设计方面分析总结得出造成浆液起泡的原因主要有以下几点。3.2. 入口烟气入口原烟气对吸收塔浆液有着直接的影响,烟尘、重金属等超标可能会引起浆液中毒、起泡等现象。例如锅炉投油或者燃烧不充分时,烟气中会含有未燃烬的碳粒进入吸收塔,使得吸收塔浆液中的有机物含量增加引起起泡。锅炉除尘器运行不佳会造成烟气中粉尘浓度增加,其中的重金属物质、
7、02。3和Fe2()3等会增加吸收塔浆液的粘度,甚至发生皂化反应,在浆液表面形成油膜,引起吸收塔浆液起泡并增加泡沫的稳定性。2017年1月,该机组脱硫吸收塔浆液发生较严重的起泡溢流现象,期间石灰石质量合格,工艺水水质稳定,吸收塔发生起泡溢流现象,将吸收塔液位降低2m后溢流现象减弱但仍有较多泡沫。分析其原因,发现此段时间锅炉在高负荷情况下(大于900MW), FGD入口含氧量仅为3%左右,煤粉可能并未完全燃烧。FGD入口烟尘浓度在9.1417.89mg/Nm3左右,而FGD出口烟尘在1.873.45mg/Nm3左右,可见吸收塔浆液捕集了大量的烟尘。而高负荷下烟尘中含有较多的未燃烬的碳粒、AI2O
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