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1、某电厂双机同时跳闸报告学习严重违章,操作票跳项!某电厂双机同时跳闸报告学习目录1 .故障前的运行方式12 .故障处理经过13 .故障原因分析23. L 6号机组跳闸原因: 23. 2. 5号机组跳闸原因:24 .暴露出的问题35 .防范措施36 .附录:巴基斯坦某电厂厂用电全失1号机组跳闸事件分析报告41 .故障前的运行方式3月3日,5号机组负荷540MW, AGC运行方式,A、B、C、D、E磨煤机运行,A、B小机运行,5 A辅冷泵运行。6号机组负荷600MW, AGC运行方式,A、B、C、D、E磨煤机运行,A、B小机运行,6B辅冷泵运行。8时49分,6号机组跳闸,首出原因为“锅炉失去所有燃料
2、 MFT保护动作。8时51分,5号机组跳闸,首出原因为两台给水泵跳闸,锅炉MFT保护动作。2 .故障处理经过根据电厂春检计划,于3月3日开展05启备变(5、6号机组公用)检修预试工作。3月2日,外包检修单位某电力检修公司提交了 “05启备变、共箱母线、1105开关、1105乙刀闸、CT、避雷器、悬式绝缘子检修预试”外包电气检修工作票(工作票编号:W213DW2017030004), 3月3日后夜班,6时00分,运行人员开始执行“110kV#5备高变#05BB由运行转冷备用”操作(操作票编号:DW21330517030004)及“110kV#5备高变#05BB由冷备用转检修”操作(操作票编号:D
3、W21330517030005),操作过程中5号机6kV工作A段备用电源051开关推进机构异常,小车开关摇把无法插入,跳项操作。6时30分左右,通知检修人员检查。8时28分,检修人员办理了 “#5机6kV工作A段(51M)备用电源开关051操作机构检查”工作票(工作票编号W213DQ017030009), 8时49分23秒,在处理该缺陷时,051开关合闸,造成5、6号机组相继跳闸。运行人员立即组织进行事故处理,检查保安段电源正常,UPS、直流系统电源正常,启动主机交流油泵、顶轴油泵运行,开启2、4号机组冷段至高辅母管电动门,接带5、6号机组辅汽系统,调整主机轴封压力正常,两台机组盘车投入正常。
4、就地检查5号机组6kV配电室内051开关在“合闸”位、未储能状态,6kV工作A、B段母线均无电压,配电室内其余设备外观均无异常。6号机组6kV配电室烟气较大,经通风后发现061开关分支606-1PT间隔内接地线烧损,6号机6kV工作A、B段母线无电压,其余开关及设备外观均正常。3月4日8时,#05BB恢复备用,#5、#6机组厂用恢复,报备。3 .故障原因分析3. 1. 6号机组跳闸原因:8时49分23秒,05启备变低压侧051开关合闸后,导致已挂接地线的6号机组6kV工作A段备用电源061开关柜放电,弧光窜至柜顶部母线,造成6号机组6kV工作A段工作电源61开关过流保护动作跳闸,6kV工作A段
5、失电。该母线段接带的A、C、E制粉系统跳闸,锅炉燃烧不稳,失去火检,锅炉失去所有燃料,MFT保护动作,汽轮机跳闸,发电机逆功率保护动作,6kV工作B段失电。3. 2. 5号机组跳闸原因:8时49分23秒,05启备变低压侧051开关合闸后,由于052、061开关间隔已挂接地线,造成5号机组6kV工作A段接地,厂高变到6kV工作A段工作电源51开关跳闸,5号机组6kV工作A段失电,5号机组A前置泵失电跳闸、A小机跳闸,A辅机冷却水泵跳闸。8时51分36秒,5号机组B小机因真空低跳闸,8时51分39秒,5号炉锅炉MFT动作,汽机跳闸,发电机逆功率保护动作,6kV工作B段失电。4.暴露出的问题1)两票
6、存在的问题1.1) 运行人员操作票执行不到位,应在051小车开关机构异常无法操作时,停止操作,待缺陷处理结束后再进行051、052、061、062开关转冷备用操作,存在操作票跳项操作,未严格执行操作票管理规定及危险点预控卡中的预控措施。1.2) 在办理051开关缺陷处理工作票时,安全措施不全面,未拆除已挂接在606-1PT、605-2PT间隔处接地线,工作票安全措施填写、审核把关不严。1.3) 检修、运行人员风险分析不到位,安全措施考虑不周,措施检查执行不到位,在051开关检修过程中存在可能合闸倒送电的情况下,未拆除606-1PT. 605-2PT间隔处的接地线。2)检修人员对051开关机构动
7、作原理掌握不清楚,处理过程中未考虑051开关存在合闸的风险。3) #5、6机组6kV小车开关操作机构存在卡涩情况,可靠性不高,在控制电源切电的情况下,处理操作机构缺陷时存在触发机械合闸的隐患。4)安全、技术技能培训不到位,安全管理存在漏洞。5.防范措施1、立即组织生产人员对“两票”管理规定进行全面学习培训,规范操作行为,严格操作流程。2、加强安全培训,强化人员安全意识。加强安全技术培训,严格落实“两票”各级审批人员的责任,完善“两票”危险点预控和安全措施。3、加强安全教育,深化落实各级人员安全生产责任。把安全生产管理制度落到实处。进一步强化安全管理,堵塞安全管理漏洞。4、联合厂家进一步深入排查
8、分析,采取试验、测试等手段查找开关操作机构卡涩的确切原因,并进一步细化此类缺陷处理时的安全措施。5、组织专业人员继续深入排查#5、6机组6kV开关可能存在的其他隐患。6,附录:巴基斯坦某电厂厂用电全失1号机组跳闸事件分析报告一、事件名称:厂用电全失1号机组跳闸事件二、事件等级:一类障碍 类别:线路故障三、事件起止时间:2018年05月03日02时19分至05月03日02时29分四、主设备情况:电站锅炉为哈尔滨锅炉厂有限责任公司设计、制造的HG-2094/25.4-HM16为超临界变压直流炉、一次再热、平衡通风、采用切圆燃烧方式、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构口型锅炉,同步建设烟气脱硫
9、,预留烟气脱硝位置。汽轮机型号为:N660-24.2/566/566o汽轮机型式:超临界、一次中间再热、三缸四排汽、单轴、双背压、凝汽式汽轮机。发电机采用东方电气股份公司生产的QFSN-660-22C型三相同步汽轮发电机。500kV配电装置分为GIS室内配电装置和GIS室外设备两部分,主变高压侧至GIS室采用架空线,线路避雷器、电容式电压互感器、高频阻波器、高抗布置在室外,其他部分布置在室内,GIS配电装置采用3/2接线。GIS由两个完整串,一个不完整串,Z字折线紧凑布置。第1串1号发变组、出线JAMSHORO,第2串2号发变组、出线NKI,主变和线路采用交叉接线,第0串为启备变,通过两个开关
10、从I、II母取得电源。升压站所有保护均投运。五、异常事件前工况:1号机组运行正常,机组负荷640MW,厂用电系统运行正常,快切装置备用正常;1号机UPS、直流系统运行正常,1、2号机柴油发电机热备用正常;高、低压加热器运行正常,六大风机运行,1A-1F磨煤机运行,1A、1B汽动给水泵运行,电动给水泵备用良好,1A、1B循环水泵运行,0号循环水泵备用良好,1号辅机冷却水泵运行正常,0号辅机冷却水泵备用良好;锅炉总燃料量302t/h,给水流量1958t/h,主汽压23.4MPa,主汽温度556,再热汽温557,再热汽压4.03MPa,炉膛负压60pa,总风量1921t/h,凝汽器真空-91.2kP
11、a,热一次风压lO.lkPa; 2号机组停运。500kV升压站线路一(JAMSHORO)投运,线路二(NKI)投运,启备变投运,2号机组停运,B1串B1Q1、B1Q3、B1Q2断路器均在合闸位,B0串B0Q1、B0Q3断路器均在合闸位,B2串B2Q1、B2Q3、B2Q2断路器均在合闸位,线路一电抗器B1Q5断路器在合闸位、线路二电抗器B2Q5断路器在合闸位,线路一、线路二重合闸装置转换开关在1P/3P位置。六、异常事件发生、扩大和处理情况:5月3日02: 19: 44500kV升压站线路二距离保护装置A相故障距离I段保护动作,B2串线路二B2Q1、B2Q3 A相断路器跳闸,线路重合闸成功,合上
12、B2Q1、B2Q3 A相断路器,线路二A、B、C三相带电。02: 24: 35 500kV升压站线路二距离保护装置B相故障距离1段保护动作,B2串线路二B2Q1、B2Q3B相断路器跳闸,线路重合闸闭锁未重合(重合闸重合时间间隔定值为5分钟),2.527秒后B2Q1、B2Q3断路器非全相保护动作跳开B2Q1、B2Q3A、C相断路器。02: 28: 08 500kV升压站线路一距离保护装置A相故障距离1段保护动作,B1串线路一 B1Q2、B1Q3 A相断路器跳闸,线路重合闸成功,合上B1Q2、B1Q3 A相断路器。02: 28: 09500kV升压站线路一距离保护装置B相故障,合闸于故障跳开B1Q
13、2、B1Q3断路器A、B、C三相。02: 28: 09 1号发变组主变非电量保护装置非电量3动作(热控ETS停机),1号机跳机,厂用电失电。02: 28: 09 1号汽轮机转速飞升至3307rpm,汽轮机超速保护动作,发电机、锅炉联跳。02: 28: 10 1号汽轮机转速最高升至3381rpm后开始下降。1、2号机组主机直流润滑油泵及顶轴油泵、小机直流润滑油泵、发电机直流密封油泵联启正常。1、2号机组柴油发电机联启正常,保安段带电正常,将各直流油泵切至保安段接带。1、2号汽轮机紧急破坏真空,关闭各疏水手动阀,切断所有凝汽器的疏水排汽。通知化学、输煤、除灰、脱硫专业厂用电源消失,复位所有跳闸设备
14、。02: 28: 21锅炉主汽压至26.98MPa, A、B侧1号PCV阀联锁打,开。02:30 A、B侧1号PCV阀联锁关闭,DCS发现B侧1号PCV关信号未来,就地测量阀后温度140C,且伴有轻微的漏汽声。02: 29: 53 1号汽轮机转速至2480RPM,联锁启动交流顶轴油泵。02: 32对1、2号发电机氢冷系统紧急排氢,02: 45氢压至200kPa。02: 35断开llkV公用IC、2C段电源开关11C、11C1. 12C、12cle拉开各辅助变高、低压侧开关,拉开各MCC电源开关。02: 42 2号汽轮机转速至零后投入盘车装置运行。02: 52 1号汽轮机转速至零后投入盘车装置运
15、行。02: 57 接 NPCCMubashirKhan 令,合上 B2Q1、B2Q3、B0Q1、B0Q3、B1Q2开关,500kVI、II母及启备变受电正常。02: 59JAMSHORO和NKI线路再次失压,立即断开以上开关。NPCCMubashir Khan告知将对JAMSHORO和NKI线路进行仔细检查,线路暂不恢复。11: 25NPCCFAROOQJAN 令依次合上 500kV 升压站 B1Q2、B1Q3、B1Q1、B1Q5、B2Q1、B2Q3、B2Q2、B0Q3、B0Q1 和 B2Q5 开关,12: 36 操作完毕,升压站500kVI、II母及启备变带电正常。12: 55分别合上1、2号机组llkV备用进线11A0、11BO 12A0 12B0开关,HkVlA IlkVIB、llkV2A llkV2B段母线带电正常,开始厂用电恢复,16: 30恢复完毕。七、事件原因初步分析:1、事故直接原因分析:1)经检查线路一保护1A屏距离保护装置P446面板A相故障跳闸指示灯亮、距离1段跳闸指示灯亮,报文为:2