某公司煤磨节能降耗改造.docx
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1、某公司煤磨节能降耗改造某公司5000td熟料水泥生产线,煤粉制备采用MFB3873+35风扫煤磨,煤磨台时40th,细度80m筛余量3%6%,台时和细度控制较好,但电耗偏高,特别是主电机单机电耗高。近年来,窑系统经过多次改造,熟料工序电耗逐步降低至25.5kWht左右,但煤粉制备系统电耗依然偏高,煤磨主电机单机单位熟料电耗约4.0kWht0为降低煤磨系统电耗,2023年大修期间公司组织实施了煤磨节能降耗改造,将煤磨衬板全部更换为新型节能衬板,钢球重新级配,改造后钢球装载量由80t降低至52t,煤磨主电机单机单位熟料电耗降低至3.3kWht,降低0.7kWht,节能降耗效果显著。以下对此作一介绍
2、。1煤磨电耗高的原因分析煤磨主电机单机电耗高的主要原因为煤磨研磨能力差,钢球装载量高,在生产烟煤时适当放宽细度(80m筛余量3%6%)的情况下,钢球装载量需保证在80t左右,煤磨台时才能保证在40th左右。从煤磨系统运行时磨音和磨内检查情况看,造成煤磨研磨能力差的主要原因是台阶型衬板带球能力较差(见图D,钢球级配时未充分考虑衬板结构。I-台阶;2一大直径球;3一,卜直径球;4磨体图1台阶型衬板带球示意图该公司采用的台阶型衬板一个波峰由三个台阶构成,台阶的高度和宽度介于小直径磨球的半径和大直径磨球的半径之间。台阶形简体衬板的工作原理为每一个台阶卡住小直径钢球,而大直径钢球从台阶上滚落,不能停留在
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