某企业水泥磨工艺事故案例汇编.docx
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1、一.关于磨尾收尘器堵料造成停磨的事故案例控制参数的变化:磨尾排风机挡板开度为70%,在挡板开度不动的情况下,出磨负压由原来的-2.1kp降至-1.8kp0时间越长将的越低;磨尾排风机电流由原来的23A开始缓慢下降;由于排风机风量小,出磨斗提电流开始慢慢下降,当加产时磨机电流只降不升。现场运行情况:磨音沉闷磨头出现冒灰现象;磨尾翻板阀不动作,磨尾收尘器控制柜P1C死机,收尘器灰斗有大量积灰,磨尾收尘器卸灰阀不动作。原因分析:因P1C死机造成大量积灰吸附在滤袋上,通风面积随时间慢慢减少,造成系统负压下降飞量逐渐不足。出现如上现象。当所有滤袋的积灰同时达到降落点时,突然落入灰斗。会造成出磨斗提底部堵
2、料。处理方法:组织人员控制好灰斗锥部翻板阀,通知电气人员在现场手动清灰,注意清灰间隔一定要长,防止物料过大造成出磨斗提电流高报跳停。二、关于磨收尘器阀板卡死灰斗堵料的事故案例控制参数的变化:磨成品单独走入库斗提,斗提电流由正常的49A降到43A,主收尘器压差上涨。现场运行情况:主收尘器下翻版阀处冒灰,翻板阀不动作。原因分析:主收尘器下翻板阀卡死,灰斗的物料出不去,入库斗提因空负荷运行中控显示电流下降。处理方法:短时间内减产运行,增加循环负荷,现场组织人员控制好灰斗锥部翻板阀,慢慢放灰,如入库斗提电流下降时间加长,必须停磨处理。三、关于入库斗提调停磨机连锁调停的事故案例磨机生产成品走入库斗提,正
3、常运行时突然备妥信号丢失,主机跳停,随后限电,在再次开磨时出磨斗提因电流高报跳停。控制参数的变化:磨机开起后选粉机转速532Rmin,磨尾风门开度10%,1分钟内出磨斗提电流从69A升至146.5A,现场运行情况:出磨斗提底部、顶部冒灰,二仓磨音沉闷,原因分析:磨机开启后因磨内物料较多,大量物料从磨机涌出,选粉机转速给的较低,大量物料冲入斗提。因电流高高报而停机。处理方法:开磨前将选粉机转速给到IOooR/rnin,磨尾风门关到0%,降低风机转速。主排挡板开到100%,观察出磨负压的变化,防止物料瞬间涌出,或现场组织人员控制出磨翻板阀放料。四.关于磨主收尘器一室脉冲阀漏气的事故案例控制参数的变
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