一次回转窑托轮拉瓦事故的处理.docx
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1、一次回转窑托轮拉瓦事故的处理我公司5000td水泥熟料生产线,2011年2月份点火投产。三档支承回转窑规格为中4.874m,托轮轴采用球面调心瓦。由于回转窑承受载荷大,我公司选用粘度及闪点较高、抗极压、抗磨、抗乳化,成膜迅速的1RHF-6388润滑油。在正常情况下,各档瓦温在3545C(夏季),最高不超过50oCo但是,4月18日5:22分二档4#瓦温高,窑电流高,主电机跳停,轴温130,托轮轴上有两处挂铜,随即冲水淋油处理,中控室显示二档油温54.5,瓦温46.3C,7:24分启主电机后二档4#瓦油膜较差,8:39分停主电机检修。1原因分析从现场拉瓦面积、铜瓦压块变形情况看,可以判断造成本次
2、拉瓦的原因为:(1)由于窑体的窜动,导致托轮轴线与窑的中心线,两档托轮或同档托轮轴线相互变化,造成轴与瓦之间的接触不良,出现轴面划痕或沟棱,轴面有多处发白,即“拉丝挂铜现象。(2)根据上年度年底静态检测报告,二档偏南侧2.7mm,二档托轮北侧受力大,导致2档北侧4#轴瓦受力不均,回转窑稍有波动就产生高温。(3)由于检修时2档4#铜瓦中间位置存在高点,导致轴温升高。(4)窑电流偏高,托轮与轮带接触面偏窄,一、二档八字轮严重。(5)轴瓦与轴颈的接触点超出正常标准(正常值为34点/cm2)。2处理措施经分析,本次停窑主要工作为待筒体温度降至80以下,顶窑重新刮研二档4#瓦;一、二档重新测量托轮相对位
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