4500t d水泥熟料生产线的操作参数优化经验.docx
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1、4500td水泥熟料生产线的操作参数优化经验借助热工标定,可得到水泥熟料生产线系统风量、温度等关键参数,并可通过将测定值与设计值、同规格生产线值等的对比,确定生产线存在问题,并科学制定优化措施。本文针对陕西某水泥公司4500td水泥熟料生产线能耗偏高的问题,对其窑系统关键部位温度、压力、气体量等参数进行测定,分析造成烧成热耗偏高的原因,并对操作参数进行优化。通过优化,熟料烧成煤耗由112kgt降低至102.08kgt,同时熟料产量增加570td左右,经济效益显著。1优化前生产线运行情况介绍陕西某水泥公司4500td熟料生产线烧成系统采用合肥院双系列五级旋风预热器及HF5OOO分解炉,回转窑规格
2、4.8m74m,设计产能5OOOtd,实际产能5125td,熟料烧成热耗7844.18kJkg,主要指标落后于同规格生产线。对生产线开展热工标定,结果显示熟料产量为5125td时,C1出口温度为322f预热器出口烟气的粉尘浓度(标况下,以下同)为72.39gm3,烟气中02含量为4.03%,生产线具体运行参数见表Io表1金陵河4500td生产线优化前主要运行参数参数值参数底一C1出口温度汽322二次风温/霓1080C1出口压力/Pa6600二次风量/(nFkgT)0.347C1出口粉尘浓度/(gn-3)72.39三次风温/工1000C1出口0J%4.03三次风量/(?kg-)0.449窑尾废气
3、量/(r3kgT)1.601分解炉出口C0(1(T6)24351.1 熟料烧成热耗分析(1)预热器出口废气量达到341884mVh,单位熟料废气量为IEO1rrPkg,高于常规140m3kg的系统风量;较大的烟气量使得出预热系统烟气的物理热增加,由此造成熟料烧成热耗增加254.18kJkgo对系统废气量较大的原因进行分析,分解炉出口氧含量为1.5%左右,至C1出口氧含量增高至4%,表明预热系统从分解炉出口至C1出口间存在严重的漏风。(2)测得预热器出口烟气中CO浓度达到在80010-,表明煤粉存在不充分燃烧,由此造成的化学不完全燃烧损失热为34.18kJkg左右。结合冷却机用风对造成煤粉燃烧不
4、充分的原因进行分析:当前烧成系统二、三次风量总和为0796m3kg,其中三次风风量为0.449m3kg(三次风阀门开度仅25%左右),低于理论计算值0.550m3kg;三次风量较少影响了煤粉在分解炉内的燃烧速度和燃尽率,从而产生大量的CO0同时,三次风量偏低也造成篦冷机的热回收效率较低,造成熟料烧成热耗增加。(3)根据化验值,当前熟料烧失量高达0.9%,高于0.15%左右的行业均值。熟料中的烧失量主要由未燃尽的头煤裹入熟料中造成,计算得因头煤未燃烧充分造成的机械不完全燃烧损失热约514.18kJkg1.2 烧成系统主要设备工况分析(1)分解炉工况分析。结合设计图纸及运行参数,得到分解炉主要指标
5、如表2所小O表2优化前分解炉工况分析项目测定值设计值分解炉出口温度/工879880烟室温度/苒1(X)61050-1I(M)分解炉容积热负荷/(x4.18kjm3h)4655348204分解炉单位容积产(kgrn-3h,)98.97106.16根据表2,当前分解炉出口温度879、窑尾烟室实测温度为1006,均在设计范围内;分解炉直径为750Omm,分解炉炉容(包括鹅颈管)为2159m3,计算得分解炉单位容积产量为98.97kg(mh),低于设计值,同时实际计算的容积热负荷为467794.18kJ(m3.h),亦低于设计值,以上均表明当前分解炉产能还有进一步提高的空间。(2)回转窑工况分析。同样
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