回转窑生产线工艺事故分析与对策.docx
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1、回转窑生产线工艺事故分析与对策关键词:回转窑;生产线;工艺事故;分析;对策目录目录1摘要21 .窑尾吐灰事故21.1. 事故过程21.2. 原因分析22 .结蛋事故32.1. 事故过程32.2. 原因分析32.3. 改进措施42.4. 效果43 .煤磨电除尘器燃烧事故43.1. 事故过程43.2. 事故处理43.3. 事故原因分析43.4. 改进措施54 .粗细分离器爆炸事故54.1. 事故过程54.2. 事故原因分析54.3. 改进措施65 .燃爆工艺事故原因分析及防范对策65.1. 概述652煤磨电除尘器的燃烧事故65.1.1. 事故善后处理65.1.2. 原因分析75.1.3. 改进措施
2、75.3. 分解炉内的放炮事故75.3.1. 原因分析75.3.2. 防范措施85.4. 粗细分离器的爆炸事故85.4.1. 原因分析85.4.2. 改进措施95.5. 窑头罩的爆炸事故95.5.1. 原因分析95.5.2. 防范措施1056总结106 .结束语10摘要回转窑因检修、操作和管理不当,时常出现生产工艺事故,不仅给企业造成经济损失,而且增加岗位人员的处理工作量,甚至造成人员伤亡。因此,认真分析事故原因,制定防范措施,防止类似事故的再发生是十分必要的。本文列举4个工艺事故产生的原因、处理及措施。1 .窑尾吐灰事故1 .1.事故过程2006年1月,某厂1500t/d生产线(带三级预热器
3、)大修后,窑运行不正常,在检修后运行的I个月中,停窑10多次,平均台产由正常生产时的70t/h下降到59t/h。在实际生产中,每当中控员增加生料喂料量时,预热器和回转窑结皮严重,篦冷机内结料柱,熟料质量大幅下降。在处理料柱时,因篦床上的物料厚度增大,造成篦床和活动梁损坏,致使篦床漏料,篦床下的拉链机负荷加大,拉链机拉断。与此同时,窑尾时常出现吐灰现象,喂料量越大,吐灰越严重,严重污染窑尾现场环境,并对窑尾电缆安全构成威胁。2 .2.原因分析1)由于大修时对土建施工计划不完善,没有明确土建质量监管内容和责任人,造成C3和C2顶部、窑尾密封以及分解炉膨胀仓等处出现漏风现象,系统压力上升(C3达-8
4、000Pa,大修前为-7400Pa)。因在大修时对计量和热工仪表进行了校验,中控员对这些仪表大修前后误差的变化没有引起足够的重视,未建立新的平衡,造成用煤不合理,窑内飞砂大,系统温度上不去,限制了喂料量。2)由于部分空气炮和篦冷机的部分篦床不工作,加剧篦冷机结料柱的可能,造成窑况不正常,也严重威胁到篦冷机系统设备的安全运行。3)由于锚固件选择错误(比设计高出100mm),造成窑尾烟室斜坡的浇注料平面比设计高出100mm。在增加喂料量时,C3下料管容易被堵死,加上下料室板浇注尺寸错误,造成窑内通风受阻,导致结后窑圈严重,窑尾频繁吐料。这是影响该起事故发生的关键原因。13改进措施1)及时对预热器、
5、翻板阀、管道和检查门等部位进行堵漏处理,减少漏风对窑运行的影响,确保温度和压力恢复到正常操作状态。2)拆除窑尾烟室斜坡和下料室板的浇注料和锚固件,按照设计要求,重新焊接锚固件和浇注浇注料。开窑后,生产线很快恢复正常,随后的3个月中,窑的运转率和台时产量恢复到正常水平(3个月平均运转率超过98%,平均台产达到72.98t/h)o3)为防止类似问题的出现,制定了回转窑检修质量监管和验收管理制度,定期标定、校验各种仪器和仪表,确保计量准确。在制定检修计划时要明确质量监管和验收责任人,对于需要更换浇注料和耐火砖的部位,要严格按照图纸和技术要求施工。对于检修质量的验收要有记录,要求检修方和验收方签字确认
6、,对于不符合质量要求的,应及时返工,直到合格后方可投入使用。检修工作结束后,要将检修实施计划和验收资料整理存档。2 .结蛋事故2.1. 事故过程2006年7月,某厂1500t/d生产线运行5个月后,在临时停窑检修时发现三次风管风量调节阀损坏严重,如果更换该阀,需要停产I5d。由于当时没有备件,为保证生产,采取在调节阀前砌筑一道耐火砖挡墙,其高度与风管半径相同。采取上述措施后,回转窑投入正常运行。但30d后,窑内出现结蛋现象,熟料产质量下降严重,熟料3d抗压强度由3031MPa下降为2527MPa。2.2. 原因分析1)三次风管调节阀出现损坏后,由于经受高温和碱侵蚀,其后期的损坏速度进一步加快,
7、而中控员对此估计不足,还是按照老的操作习惯调节三次风管的开度,使得三次风逐步增大,窑内通风逐步下降,造成窑内热工平衡制度慢慢被破坏,形成还原气氛。2)在事故发生前,由于生料磨检修,造成生料供应紧张,为此,人为放宽出磨生料的细度控制,200Hm筛余超过4.5%,同时煤粉细度波动较大,时常超标(控制指标10%,有时超过12%左右)。3)在出现结蛋现象前,窑时常出现结皮现象,造成生料投料量出现波动,这时中控员还是采用正常生产时的操作方法,提产速度过快,加剧窑内还原气氛,为结皮结蛋创造了条件。这是结蛋的主要原因。2.3. 改进措施1)控制生料储库内的生料储存量,便于及时调整生料配料方案。适当提高生料K
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