仪用压缩空气带水后误判机组强迫停运事件分析报告.docx
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1、仪用压缩空气带水后误判机组强迫停运事件分析报告仪表空气在使用过程中,用户端时常会出现仪表空气带水的情况。仪表气带水轻则造成控制仪表误动作,重则造成控制仪表损坏,影响生产。目录1 .事故经过22 .检查情况22.1. 设备概况:32.2. 检查情况:33 .原因分析44 .暴露问题54.1. 巡视检查工作流于形式54.2. 运行人员对异常工况处置技能不足54.3. 技术管理不到位55 .处理及防范措施55.1. 加强定期工作的监督检查55.2. 加强人员技术培训65.3. 完善运行规程和应急预案65.4. 完善床压监测手段65.5. 加强对压缩空气系统隐患排查66 .责任落实67 .附件:压缩空
2、气露点有关的知识77.1. 什么是压力露点?77.2. 压力露点和大气露点之间的关系是什么?77.3. 用露点仪测量压缩空气露点时应注意什么?88 .附件:仪表空气带水的原因分析及对策88.1. 概述882仪表空压机及辅机介绍98.3. ,仪表空气除水工艺介绍984儿种仪表空气带水的案例分析108.5. 减轻或消除仪表空气带水的几点建议128.6. 结束语121 .事故经过2017年12月24日20:00晚班接班前,机组发电负荷65MW,主汽温度532,主汽压力8.73MPa,1号、2号一次风机运行,一次风量65刈靖尔,两台给煤机正常运行,18:05左右开始床压在2.23.6kPa之间波动。1
3、2月24日20:00晚班接班后,司炉增大一次风量和加强排渣,床压波动逐渐力口大(1.33.7kPa),21:15值长将情况汇报发电部副主任兼锅炉专工,发电部副主任兼锅炉专工随即到场指导运行人员进行调整:采取调整一次风量,维持一次风量在较大值70Nm3/s左右运行;安排专人对冷渣机进行疏通加强排渣;并根据情况及时调整机组负荷,经处理床压波动未有效好转。24日23:10,一次风量开始下降,床压急剧上升(23:12锅炉床压3.85kPa,23:21床压8.17kPa),23:12一次风总风量急剧下降到42.5Nn?/s左右,2号一次风机电流从73A突降到25A,司炉迅速提升1号、2号一次风机出力,同
4、时安排值班员到就地检查2号一次风机运行情况,23:13,一次风总风量降至29.6Nn?/s,流化风量(一侧为13.5Nm3/s,另一侧为10.lNm3/s)低于保护动作值(单侧保护值125Nm3/s),延时10s,给煤线跳闸,锅炉塌床。23:20运行人员就地检查发现2号一次风机进口气动调节门处于关闭位置,司炉立即在后备盘操作,仍无法开启,由于风机出现异常啸叫,立即停运并通知检修处理。随后发电部主任、生技部主任、运营公司副总、运行副总、生产副厂长及相关技术管理人员相继到场研究处理。23:36机组负荷降至4MW,23:38,2号一次风机气动调节门处理完毕,重新启动2号一次风机,但无法流化床料(此时
5、床压7.75kPa),通过人工紧急排床料仍无法降低床压使床料流化,汽机主汽温持续下降,机组无法维持运行,12月25日01:08,机组打闸停机。经检查处理后于12月29日4:30并网运行。2 .检查情况2.1. 设备概况:该电厂#11机组锅炉系原芬兰奥斯龙公司生产制造的常压、单汽包自然循环、户外410-9.8/540-Pyrofow型循环流化床锅炉。该炉与北京重型电机厂生产的双缸、双排汽100MW凝汽式汽轮发电机组配套成单元式机组。于1996年9月投产发电。锅炉风量主要由两台一次风机和一台二次风机供给。一次风系统主要用于流化床料,并为燃料提供初始燃烧空气。二次风主要是为分级燃烧、控制炉温、抑制N
6、O久的产生提供空气。旋风分离器下部的虹吸密封槽所需风量由两台高压风机供给,以避免物料沉积,防止炉内物料和烟气的倒流,并将旋风分离器分离下来的粗床料返回炉膛继续燃烧和维持锅炉床压。一次风经炉底布风板进入炉内,炉内床料在一次风的快速流化作用下,较粗颗粒在炉内形成内循环,较细颗粒进入旋风分离器,大部分床料由旋风分离器分离后经虹吸密封槽返回炉内再燃烧,小部分很细的颗粒被烟气夹带出旋风分离器,经对流烟道、竖井烟道、最后进入电除尘器而被捕捉下来,形成飞灰。烟气经两台引风机排入120m的单管烟囱排入大气。2.2. 检查情况:(1)解体检查2号一次风机进口气动调门定位器,未发现异常情况,但气源管有水迹。同时对
7、其它气动执行器及风机出口电动门进行了检查,未发现异常。(2)检查仪用空压机干燥器运行正常、仪用压缩空气储气罐排水电磁阀动作正常,发现一次风机气源分配箱空气过滤器杯下部积水。正常情况下,仪用压缩通过空气过滤器旋转分离脱水后进入调节门执行机构,空气过滤器脱出的水和杂质通过过滤器杯下部浮球动作自动排出。检查发现过滤器杯内含有杂质,浮球卡涩,过滤器失去自动排水功能。(3)打开炉膛人孔门发现炉内床料过多,目测床料高出人孔门约800mm,较正常停炉床料高L4米左右。(4)清除床料的过程中,炉膛及虹吸密封槽未发现焦块和脱落的耐火材料,床料大部分为细沙状。(5)检查锅炉流化风帽和虹吸密封槽风帽无堵塞情况。(6
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