麻点毛刺专案结案报告(修改1).docx
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1、降低麻点、毛刺不良率结案报告制定:球练会签:会签:审核:核准:一、立案背景:纵观近几年国内外卫浴水暖行业的发展趋势,行业制造及管理水平正处于一个飞速发展的时期,尤其是国内一部分知名的企业,其制造工艺及管理模式以领军式的姿态在主导创新。而集团公司作为国内水暖卫浴行业的领军企业,在集团内部五金龙头产品生产工艺水平的不断完善提升的前提下,集团公司高层对深层次的技术水平的改进与创新提出了更高的要求。电镀一直在反馈集团公司五金龙头产品电镀后麻点、毛刺不良率居高不下,针对此问题电镀在对比确认后,发现结构相对复杂的产品在电镀前内腔存在杂质所导致,例如铸造砂芯颗粒、机加铜屑油脂、抛光铜粉等。电镀工艺虽然有前处
2、理工艺,但在实际的生产过程中,该杂质对镀槽、产品镀后的表面仍存在较大影响。针对这一困扰生产,集团公司品保部及与电镀公司等有关单位在对改善前期的品质数据进行充分的分析研究后发现,造成该问题的根本在于电镀各前道工序的技术改进与提升,所以集团品保部特拟定IE改善专案并组织联合欧联电镀、技术部、IE部、精铸部、五金制造部针对该问题共同研讨并改进。二、现状把握:改善前根据欧联电镀的相关品质记录表单数据汇总分析,结果如下:日期2011年9月2011年10月20n年11月2011午2月2012年1月2012银月2012年3月麻点、刊时不良率4期5.07.(m11.43.72%2就3.61%00%00%00%
3、00%00%11-91-1011-1112-112-200%数据说明:1)取样周期为20H年9月一2012年3月,跨度为7个月2)根据详细的数据报表统计,改善前7个月共生产854479PCS主体件,其中主要不良影响因素麻点、毛刺不良品数量为49738PCS,综合不良率为5.82%(以上数据来自欧联电镀统计汇总数据)三、要因分析:根据集团品保部及相关改善团队对汇总数据的深入分析及讨论后一致认为,造成该问题的主要原因是:1)、铸造砂芯工艺不稳定,如原料受控、砂芯配比及成型、后道摇砂/喷砂等作业未规范形成标准化;2)现有的加工及处理工艺无法将内腔残留的砂芯颗粒清理干净U!目标设定:根据改善团队讨论分
4、析的结果,改善目标设定如下:改善项目现状值预计改善空间挑战值目标值麻点毛刺不良率5.82%3.12%1.5%1.2%五、对策拟定:针对上述主要原因拟定以下对策:1)依照现有工艺特点,增加一条酸洗及水洗线专门来清理型腔内的残留物2)完善原料受控、砂芯配比及成型、后道摇砂/喷砂等作业标准化及形成常规监控项目;六、对策实施:1)对策一:增加一条酸洗及水洗线专门来清理型腔内的残留物(4/28完成设备安装)(5/9完成水电气安装)(5/14完成药水配置)(5/15机台试运行)(冲水工艺)(水洗工艺)(再冲水工艺)(检验工艺)2)、对策二:增加摇砂操作规程、混砂作业标准书,完善砂芯工艺卡,明确作业标准:1
5、.1 沸作员开妁工他前交词9就好/保用品(。取、方保率李、国避、B葛);1.2 课作员必为元公有就霭。次加工作方式、湖借保养及案个落陟工作酌法龛本4方能上岗工也13鬻aMl残打最大鱼为皎料粕的2/S.最小篁不低千川能容爱的炉工1.4 涔眇祓后.逐学等精勒妙HI自然停止后才能找行即1.5 即才2为冷却至曳温后,才能虐行减工隹;1.6 改件旗定位,N厩砂省斤比这;如理(用氐忖检名检网是舌成附);1.7 落收工作良成.按累要京啜写I落砂时冏记录表2 .各一美里铸件拉片时河2.1 戈儿、角阀炎及配件类皆件的砂忖同分两次:荒一次粉”、乐二叔1552t2.2 竽IC册反类、竽IC竽孔炎、抖滔炎落眇忖间:力
6、迎钟2.3 两k壬汜面笈类、三&邮溶类皆伴簿眇。间:1S-255W2.4 情就去件德GH间依据法件区3、G件欠胫圮余程度、单汨喊独筑需定;2.6 新。航停止后,悠粕椅取迎以上话件膈认陟匕足舌市烟干汴.如未裱唔干停,噌加5夕”需陟。何,再瑜八.七、效果确认:辉煌水暖集团有限公司,作业指导书, 文件编号*HH-VIZZOO融。1版第瞅修改文件名称,混砂作业标准程第1励共2页-.1日的,通过对海砂作业步骤、泯砂工艺、混砂机的操作保养进行规定,使混砂作业达到标准化、制度化、可培训麟的目的一2适用范斗酬于铸造车硼的行混砂作业一3的翩次比、混砂工艺和氯化铉配制方法,3J树国砂配比,铸造鹤瞅翩患分辨翻解茨翩
7、脂两种,甲酬胎蛹厂则应的固化剂,映翩蜩化剂(氯化物烯液)可以采用翎自配.胪的树脂确毗见下表表一:甲翻翻配比-翻i甲翻脸0AI (占砂重),固化砌1AI (占树脂1八25Ka202 ,服(欧丁550*魏(90-110。=- n+ixOiraDu.1)改善效果确认:改善后2012年7月至8月数据收集如下:日期7月10日7月16日7月20日7月28日合计8月5日8月10日8月15日8月20日8月25日8月30日合计生产总数2010697213001710119922780362380129363121371342549340麻点毛刺数1456153881818574298113346不良率0.70%
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