燃气脱硫系统的改造及运行总结.docx
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1、燃镯硫系统的改造及运行总结目录目录11 .前言22 .原脱硫装置的运行状况及存在的问题32.1. 工艺落后,设备陈旧,污染环境。32.2. 氨损失大,且不能适应掺烧高硫煤的要求。33 .脱硫系统的改造思路及新技术的运用34 .工艺流程及设备的设计54.1. 半水煤气脱硫系统54.1.1. 工艺流程图54.1.2. 半水煤气脱硫塔及再生氧化槽的设计54.2. 变换气脱硫系统的设计124.2.1. 工艺流程124.2.2. 变脱塔的设计125 .催化剂的使用及注意事项135.1. 榜胶法脱硫基本原理135.2. 工艺吸收、再生过程145.2.1. 吸收145.2.2. 再生155.2.3. 硫回收
2、155.2.4. 工艺操作要点155.3. 溶榜胶165.4. 楮胶法脱硫液化验指标及要求165.5. 五氧化二钢及偏钢酸钠安全管理17551 ,催化剂性质175.5.1. 剂中毒急救措施175.5.3. 储存注意事项185.5.4. 操作注意事项185.5.5. 劳保穿戴要求185.5.6. 泄漏应急处理措施185.5.7. 管理规定186 .新建的榜胶法脱硫系统的生产运行状况191 .前言众所周知,脱硫是合成氨生产中原料气净化的重要工艺环节。目前我国大多数合成氨厂均以无烟煤为原料。一方面随着优质低硫无烟煤的价格不断上涨,供应紧张。而另一方面,碳镂市场又日渐萎缩,效益下滑,举步维坚。为了适应
3、市场竞争及追求较佳的经济效益,众多小氮肥企业纷纷对原料路线进行适当的调整。不断地扩能改造开发新产品使其产品多样化,才不至于在市场竞争中遭到淘汰。鉴于此,安微某公司,在3000吨合成氨装置的基础上,合成氨生产装置经过了扩能及联产甲醇的改造。经过不断地发展,目前已具备了年产6万吨氨醇的生产能力。产品由单一的生产碳镂走向了生产碳镂、甲醇、液氨并举之路。企业经济效益得以大幅提高。但是半水煤气脱硫装置存在的问题未得到根本的解决,以及没有变换气脱硫装置。造成了精脱硫装置的活性炭、水解剂以及甲醇催化剂的寿命很短,费用高。并且严重制约了生产的长周期稳定运行。2006年8月,公司联系长春东狮公司,决定共同对其脱
4、硫系统进行彻底的改造,经过改造,楼胶湿式氧化法脱硫装置投运后,取得了明显的效果,为联醇装置的稳定生产奠定了基础。2 .原脱硫装置的运行状况及存在的问题2.1. 工艺落后,设备陈旧,污染环境。原半水煤气脱硫采用氨水中和法,没有再生系统,脱硫用氨水在2400喷淋塔内循环吸收H?S,达到饱和后随即排放,造成环境污染。且设备操作弹性小,只能适应半水煤气入口 H2s含量0.40.6g/Nm3的脱硫。否则半脱出口 H2S含量将严重超指标。2.2. 氨损失大,且不能适应掺烧高硫煤的要求。氨水中和h2s的反应方程式为:NH4OH+H2s - NH4HS+H2。按反应式,理论上每吸收lkgH2s需要耗NH3量为
5、:(35/34) (17/35)=0.5kg。则每天氨损失为:170x3300x (1.0-0.2) x0.5=224.4kgo饱和了 H2s的氨水直接排放,已遭到环保部门的查处。在半水煤气中H2s含量达到LOg/Nn?时,则半脱出口 H2s含量达到0.40.5g/Nm3,超指标严重。2.3. 于没有变换气脱硫,造成精脱硫及甲醇催化剂寿命很短。由于没有变换气脱硫装置,脱碳出口 H2s含量一般在20mg/Nm3左右致使精脱硫负荷重,H2s时常穿透精脱硫床层,出口总硫含量高。导致甲醇催化剂寿命很短,不足三个月便报废,成本高。3 .脱硫系统的改造思路及新技术的运用1)脱硫系统的改造思路是将半水煤气脱
6、硫由氨水中和法改造为以Na2c。3水溶液为吸收剂,以东狮牌榜胶为脱硫催化剂的榨胶湿式氧化法脱硫。考虑到要压缩改造开支,减少投资,尽量利用原有旧设备,来达到降低改造费用的目地。将原有2400x15000的喷淋脱硫塔改为冷却塔,新建一个填料脱硫塔,配套新建一个氧化再生槽。2)新建一套变换气脱硫系统,变脱塔利用一台闲置的1800x22000脱碳塔及一台闲置的1800x24000的饱和热水塔,将这两台设备改造为变脱塔。采用双塔并联操作,同时配套新建一个氧化再生槽。变脱泵利用闲置的原两台Q=150m3/h的脱碳泵。3)大量采用新技术、新工艺。1) 1)脱硫塔内件采用长春东狮公司开发的最新型DSF型脱硫塔
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