设备设施表.docx
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1、安全检查表分析法(SC1)记录表单位:镒系铁合金公司装置名称:硅镒车间皮带及布料小车装置编号:1评价人员:赵建东、郭志强、李金刚、矫辰、郭俊杰、迟义、田继军审核人员:高日时间:4月10日序号检查项目标准未达标准造成的主要后果现有安全控制措施1SR改正/控制措施1皮带启动装置皮带启动前要有声(光)警示卷入或夹伤等机械伤害有声光报警133修订操作规程2布料料仓仓口仓盖要盖严且符合承重要求,仓口要有护杆且间距不大于30cm高处坠落有符合要求的仓盖与护杆133修订操作规程3皮带机身超出Iom长的皮带输送机要装设紧急开关,开关要灵敏可靠,皮带两侧要有可靠的护栏卷入或夹伤等机械伤害有紧急开关且灵敏可靠、1
2、33修订操作规程4滚筒转动部位,皮带两侧要有护罩或护网,网眼直经不大于Icm卷入或夹伤等机械伤害有可靠的护罩或护网,且网眼直经不大于Icm133修订操作规程5布料小车链条护罩转动部位,皮带两侧要有护罩或护网卷入或夹伤等机械伤害有可靠的护罩或护网,且网眼直经不大于ICm133修订操作规程结论:无需采用控制措施,但需保存记录单位:镒系铁合金分厂装置名称:硅镒、中碳车间单梁吊装置编号:2评价人员:贾云力、赵建东、郭志强、高卿、李金刚、矫辰、郭俊杰、迟义、田继军审核人员:高日时间:4月10日序号检查项目标准未达标准造成的主要后果现有安全控制措施1SR改正/控制措施1制动器灵敏可靠、无偏磨、开裂、漏油现
3、象吊物脱落启动前测试每班检查133修订操作规程2轨道卡片紧固、端止挡器、缓冲器齐全,灵敏可靠,道距符合设计要求(高低误差不大于IOmm,左右不大于2m量2mm,全长不于10mm)o轨道无破口,接口无错位、间距不大5mm。车体坠落每班检查155修订操作规程3吊钩有防脱钩器、无裂纹或变形、危险断面磨损不超过原尺寸的10%吊物脱落每班检查133修订操作规程4手电门手电门绝缘良好(最好用安全电压),无破损;操作按钮标记与起重机动作一致。吊物冲顶脱落或相反方向运动伤人使用前测试133修订操作规程5钢丝绳钢丝绳不准超负荷使用,不准用绳芯为可燃物质材料的钢丝绳,磨损断面(直径磨损)不超过原直径的10%,无松
4、捻,压扁,打结,扭曲,结构破损,纤维芯挤出,明显卷缩、聚堆、腐蚀现象,取物器放到最低点时,卷筒上最少有两圈以上绕绳吊物脱落使用前检查133修订操作规程结论:无需采用控制措施,但需保存记录。单位:镒系铁合金分厂装置名称:硅镒车间环形加料机装置编号:3评价人员:赵建东、郭志强、李金刚、矫辰、郭俊杰、迟义、田继军审核人员:高日时间:4月10日序号检查项目标准未达标准造成的主要后果现有安全控制措施1SR改正/控制措施1料位仪显示准确且上下限设置符合标准煤气泄漏、爆炸每班检查数值显示并与现场料位核实2510修订操作规程2盖板封闭严密无变形煤气泄漏、爆炸盖板盖严,随时修夏变形处155修订操作规程3轨道无变
5、形、无杂物将内部人员挂住绞伤每班停机检查155修订操作规程结论:建立操作规程、作业指导书并定期检查。单位:镒系铁合金分厂装置名称:硅镒车间开堵眼机装置编号:4评价人员:赵建东、郭志强、李金刚、矫辰、郭俊杰、迟义、田继军审核人员:高日时间:4月10日序号检查项目标准未达标准造成的主要后果现有安全控制措施1SR改正/控制措施1轨道无松动变形掉道砸伤作业人每班检查133修订操作规程2链条无磨损有完好的护罩绞伤、崩开伤人有完好护罩并每班检查133修订操作规程3气管连接使用专用卡子或双卡丝崩开伤人连接使用专用卡子或双卡丝236修订操作规程4阀门能够有效关闭不能有效泄压,误启动伤人作业前与作业后检查155
6、修订操作规程5油缸无漏油现象火灾使用前检查密封情况155修订操作规程6电源及划线绝缘良好、滑轮灵敏触电、火灾划线套管、专用配电箱、使用前测试滑轮25IO修订操作规程结论:建立操作规程、作业指导书并定期检查。单位:镒系铁合金分厂装置名称:硅镒车间出炉小车装置编号:5评价人员:赵建东、郭志强、李金刚、矫辰、郭俊杰、迟义、田继军审核人员:高日时间:4月10日序号检查项目标准未达标准造成的主要后果现有安全控制措施1SR改正/控制措施1拉动式划线良好绝缘且挂钩完好触电、火灾划线套管、尽量避免跨线拖地25IO修订操作规程2轨道无变形、松动、明显凹凸、接头无错位且间距不大于5mm掉道砸伤、铁水洒出烫伤每班检
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- 设备 设施