分析金矿选矿工艺改造路线及生产实践活动.docx
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1、分析金矿选矿工艺改造路线及生产实践活动摘要:近年来,随着矿产资源不断的被开发和利用,有限的资源消耗殆尽,可以选择的矿石越来越少,因此人们不得不选择品质相对更低的矿石。在金矿选择的过程中,由于工艺和流程还不完善,因此金矿的生产指标受到影响在不断的下降。关键词:金矿;工艺改造;生产实践引言我国在黄金选别上的工艺有一定的成就,尤其是在工艺流程改造以及新工艺的制定上面,解决了一些困难,能够在严峻的环境下提高黄金的选别指标,这就为采矿企业带来了巨大的经济效应,但是理论研究和新设备的研发却速度缓慢,甚至出现停滞的状况,因此需要进一步加强工艺改造的路线。1金矿选矿工艺流程的现状金是具有特殊性的,它能够同硫、
2、碑、银等金属共存。因此,低品位性质成为了选择金矿工艺流程好坏的重要因素3。无论国内还是国外,针对碎磨流程已经进行了大量的研究和分析,无论是破碎-棒磨-球磨,还是破碎一棒磨-砾磨的过程,都是来源于实践。虽然可以通过不同的矿石类型进行工艺流程的选择,但是含有硫和碑的金矿是以微细粒的颗粒分布的,而且与黄铁矿有着紧密的联系。如果优先选择先浮选金、漂白粉作为氧化剂来分离黄特矿和毒砂可以更好的回收金,同时硫和碑也可以更好的被分离和提取出来,这就是比较好的选别指标的方法。近年来,由于环境的严峻性和压力,利用尾矿处理新的工艺流程不断的出现,并且在工业发展过程中广泛应用。在国内,为了提高尾矿的浓缩效率以及浓度,
3、必须要提高脱水的速度,降低作业成本,这样才能够更好的利用新设备来开发新工艺。其中最具代表性的就是水力旋流器离心沉降法与重力沉降法相结合。目前我国采用的尾矿填充区主要是有全尾砂胶结充填和高水固结全尾砂充填这两种方式。这一方法投资少,维护简单,最重要的就是综合成本比较低,因此被广泛的应用的金矿选矿工艺改造上面。2工艺流程技术改造2. 1碎矿、磨矿系统技术改造1)根据“多碎少磨”的原则,适当调小老虎口和圆锥的排料口。将振动筛原筛孔为1 6 m m X 1 6 mm的钢板筛网改造为1 3mmX 1 3mm的聚氨酯筛网,杜绝了物料频繁堵塞筛网的现象,大大提高了筛分效率,使入磨粒度由16mm降低到1 3m
4、m,提高了磨矿效率。2)更换振动给料机。将粉矿仓两台GZ 2型电磁振动给料机更换为TG 4 00型偏心振动给料机,杜绝了给料机堵塞现象,减少了工人的劳动强度,稳定了磨矿给矿量,提高了磨矿效率。3)将一段磨机单勺头给料器改为双勺头给料器。改进后,一段磨机运转明显平稳,磨机的冲击力减小,大大减少了勺头的维修次数。运转电流基本维持在14 0 A左右,每年可节省电量1 7 k W* h ,经济效益达85万元。4)调整补加钢球比例。一段磨机由原来仅补加矮8 0 mm钢球,调整为矮8 0mm和矮6 0 mm的数量比为6 : 4 ;二段磨机由原来仅补加矮6 0 mm钢球,调整为矮6 0 mm和矮4 0 mm
5、的数量比为1 : 1。调整后磨矿细度由原来一2 0 0目7 8 %左右提高到8 4 %左右,提高了金浸出速度,降低了氟化钠用量。5)更换磨矿渣浆泵。将原3/2 C AH R泵更换为7 5 H S C泵后,运行效果明显提高,泵的维修周期由原来的7 d延长为23个月,每年可节省电量3. 2kWh,经济效益16万元。6)浓密机溢流水应用。经生产实际操作发现,浓密机溢流水流入磨矿泵箱,能降低旋流器的给矿浓度,提高旋流器的溢流细度12个百分点。原来之所以不用浓密机溢流回水,是因为磨矿休息室离浓密机太远,且梯子太陡,上下困难,容易出现滑跌,不方便员工及时掌握浓密机液位。为此,给浓密机加装液位显示系统,方便
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