双氧水装置事故案例4例.docx
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1、双氧水装置事故案例一、山东国金化工厂双氧水装置发生爆燃事故2012年8月25日18时46分许,山东省淄博市山东国金化工厂双氧水生产装置发生爆燃事故,造成2人死亡,1人失踪,7人受伤O山东国金化工厂位于淄博市桓台县经济开发区化学产业园,原为山东桓台博汇社会福利化工厂,始建于2000年9月,2009年7月更改为现名。企业注册资本2500万元,固定资产约3.7亿元,员工440余人。2005年3月取得危险化学品安全生产许可证,2008年3月、2011年3月两次延期换证。发生事故装置为4万吨/年双氧水装置,由中国天辰化学工程公司设计,2005年8月份开始建设,2006年5月份投产。采用懑:醍法生产工艺技
2、术,主要生产原料为:氢气、空气、纯水,辅助材料为:2-乙基意醍、重芳烧、磷酸三辛酯、磷酸、氮气、氧化铝、碳酸钾等。主要反应为:以2-乙基懑:醍为载体、重芳煌及磷酸三辛酯为混合溶剂配成溶液,与氢气进行氢化反应,得到相应的氢葱醍溶液,再用空气进行氧化反应,溶液中的氢葱醍恢复成原来的2-乙基;醍,同时生成过氧化氢,反应过程由氢化、氧化、萃取、净化、工作液处理等工序组成,反应为放热反应。1、事故经过8月25日15时10分,企业4万吨/年双氧水装置的循环工作液泵突然跳停,开启备用泵后约5分钟氧化液泵跳停,控制室通知现场操作人员按顺序停泵并关闭阀门,装置实施紧急停车。通知电工检修线路,未发现异常。16时左
3、右,操作人员交接班,接班后相关人员作开车准备工作。18时24分,操作室操作人员发现氧化塔内压力持续升高后,通过远程控制尾气调节阀进行了一次泄压,此后压力继续升高。18时39分,压力急剧升高。18时46分,氧化塔突然发生爆炸,导致装置中的大量重芳燃起火燃烧;同时,爆炸造成附近装置的氯气管道受损,少量氯气泄漏。2、事故原因事故发生的直接原因是:双氧水装置内氧化液含铝催化剂和氧化铝等杂质较多,导致双氧水逐渐分解,在系统紧急停车后,未采取可靠的防范措施,双氧水分解产生的压力和热量无法移走、分解加剧,导致爆炸,事故详细原因正在进一步调查中。3、事故暴露出的主要问题一是企业在双氧水装置开车前,未对系统长期
4、停车可能产生杂质的因素彻底排除,致使开车后系统内杂质含量较多,双氧水不稳定,构成事故隐患。二是操作人员未掌握异常工况下的应急处置措施,在系统紧急停车后,发现氧化塔内压力、温度升高等异常现象时,未正确判断原因,也未采取将氧化液排入萃取塔等有效措施防止事故发生。三是双氧水装置安全操作规程不完善,缺少对长期停车、紧急停车、工艺参数偏离正常工况等重要事项的相关操作规定。四是企业安全管理混乱,安全管理机构部健全,安全管理人员素质较差,安全生产责任制不落实,主要特种设备未按规定检测检验,生产操作人员没有经过系统的安全培训等。二、某公司双氧水装置氧化液贮槽爆炸事故1、事故经过2010年6月3日10:21,某
5、公司双氧水装置循环冷却水泵断电停运,循环冷却水断供,在进行处理的过程中,12:00氧化液贮槽发生爆炸、着火,随后操作人员紧急停车并报警,及时采取向氢化塔内充氮气、关闭相关阀门、切断电源等紧急措施,阻止了火势的蔓延,避免了事故的进一步扩大。事故造成氧化液贮槽上盖被掀翻,放空管管道及冷却器弯瘪,氧化液贮槽底部鼓起。该公司双氧水装置采用;t醍法生产工艺,以2-乙基惠醒(EAQ)为载体,重芳烧及磷酸三辛酯(ToP)为混合溶剂,配制成具有一定组成的溶液(以下称工作液)。该溶液与氢气一起通入装有催化剂的氢化塔内进行氢化反应,得到相应的氢;醍溶液(以下称氢化液);氢化液与压缩空气一起通入氧化塔进行氧化反应,
6、被氧化了的氢化液经氧化液气液分离器(V1202A/B)除去气体。被完全氧化了的氢化液为含有一定量双氧水的溶液(以下称氧化液),经自控仪表控制氧化液气液分离器(V1202A/B)内一定液位后,进入氧化液贮槽。由于氧化工序特殊的工艺特点,在操作控制过程中易出现氧化液第二分离器(V1202B)流空现象,造成大量高温空气夹带芳烧气进入氧化液贮槽,形成可爆气体,给安全生产带来隐患。在双氧水生产过程中,氧化液贮槽是懑:醍法双氧水生产橄主要中间贮槽之一,常压,内部盛有氧化液、芳烧蒸汽、双氧水等物料,氧化液主要由葱能、磷酸三辛酯、重芳烧、双氧水等组成,双氧水含量为63g1与之相连的氧化液第二分离器(V1202
7、B)压力为0.35MPa02、事故原因(1)循环冷却水泵断电后,循环冷却水断供后,由于操作停车不及时,氧化塔内氧化液温度迅速上升至60.7T,氧化液温度超指标,造成双氧水分解,在氧化液贮槽内形成芳烧爆炸性饱和蒸汽,氧化液贮槽内的双氧水大量分解,形成憋压。(2)系统异常时处理不及时,未能及时停车,氧化液贮槽没有充氮条件,无法稀释爆炸性气体。(3)操作过程中工艺指标执行不到位,氧化液气液分离器(V1202B)液位波动较大,出现流空现象,造成大量高温空气夹带芳烧气进入氧化液贮槽,形成可爆气体。(4)氧化液贮槽内双氧水分解以及产生的芳煌蒸汽量增加,通过放空冷却器时,冷凝下来的液体在冷却器内形成了液封,
8、造成放空阻力大,贮槽憋压。(5)氧化液贮槽放空冷却器(直径273mm,长150Omnb换热面积5.6m2)为管道式列管冷却器,内有25mm管47根。气体在通过由25mm管时,因气体流速过大导致静电火花产生是引起氧化液贮槽内可燃可爆气发生爆炸的主要原因。三、山东省东营市某化学有限公司双氧水车间爆炸事故1、事故经过2006年4月22日上午8时左右,山东省东营市某化学有限公司双氧水车间的操作员张某和许某与操作员朱某像往常一样,在完成交接班后一起例行巡检。当他们巡检完毕准备离开操作间时,突然从操作间外传来“噬噬”的声音,接着听到一声巨大的爆炸声,顿时车间内浓烟滚滚,情急之下,张某和许某只好从窗口跳下经
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