窑况变差分析及调整方案.docx
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1、一、存在的问题某水泥公司5000td生产线自2011年8月建成投产以来,熟料产、质量稳定,但从2013年12月7日起,窑况逐渐发生变化。主要表现为窑头火焰灰暗、烧成带温度低、熟料结粒差、立升重低、窑头飞砂严重,窑产量越来越低,当窑投料量减至300th时,窑况好转,投料量加至350th时,窑况开始恶化,烧成带窑皮由原来20m延长至26m,具体变化见表Io表1窑皮变化情况表日期tJ1交工后12月4日12月5日12月6日12月7日12月8日12月9日12月10日12月I1日12月12H烧成带长tm19.7522.1922.9023.8026.0026.4026.7926.4026.22熟料立升/)1
2、31913231210118511521195113111391136熟料产量/(td)554755955513538453075077492349234846二、原因分析2.1导致窑况变差的主要原因如果正常生产期间,未进行停窑检修、燃烧器更换,以及工艺系统未作较大调整时,引起上述窑况的主要因素有:(1)预热器系统结皮严重,系统阻力变大,导致无法加产。(2)烟室斜坡结皮严重,导致物料流场发生改变,引起物料人烟室斜坡时发生二次飞扬,被窑风重新带人分解炉进行二次分解,二次分解后的物料表面张力下降,粘结性能变差,导致熟料结粒差,立升重低。(3)系统拉风不足,风、料不匹配致无法加产。(4)熟料质量变化
3、较大,如MgO偏高、S/R严重失衡,SM偏高等。(5)烧成带温度低,物料没有足够的温度进行矿物反应,导致熟料无法结粒。通常窑内通风量过大,烧成带延长,导致烧成温度不足。另一方面由于煤质变差时,操作时未及时增加用煤量,导致烧成带温度低。2.2原因排查对预热器系统、烟室、中控操作进行逐一排查,对脱氮室、烟室进行全面检查和清理,从检查及清理的情况看,结皮不多,且较容易清理,属于正常结皮。调取12月412日回转窑分解炉出口、烟室、C1出口负压的数据,对比分析,窑从正常状态转为不正常状态时,各压力均在正常范围,见表2。调取高温风机转速数据,从数据分析,不存在系统拉风不足,风、料不匹配现象,见表3。从熟料
4、质量情况变化分析,正常时期与非正常时期的熟料质量未发生重大变化,见表4。由于三次风阀处于全开状态,结合出窑熟料会出现烧结后还原情况,判断窑内不存在通风量过大而引起的烧成带延长现象。表2窑操作数据分析表日期12月4日12月5日12月6日12月7日12月8日】2月9H12月10日】2月I1H12月128分解廿出口黄压/Pa870800843845855934920890660aAUPa161155189152172166201203138C1出口负压/Pa546953225366534752595605536453244416(th7)361364358350345330320320315表3高温
5、风机转速分析表项目4日5日69798日9日10日I1日12日高温风机转速/(rmin)784784784784784804784784715喂料量/(th)361364358350345330320320315表4熟料质量变化表出畲熟料名林MSiOI)w(AIA)W(FeJoJw(CaO)w(MgO)%21.905.023.3465.332.550.9112.621.50后况正靠时21.715.043.3665.272.720.9182.591.500.85期21.535.023.3064.643.550.9162.591.5321.335.113.3365.123.280.9302.531.
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