提高窑产量降低煤电耗的几项优化措施.docx
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1、公司是2003年由天津院设计的一条5000td熟料生产线,并配套了9Mw纯低温余热发电项目。石灰石采用两套锤式破碎机,生料粉磨是两条。4.6mX(10+3.5)m中卸式烘干磨,烧成系统是。4.8mX72m窑外预热分解系统,煤粉制备采用ZGM立磨系统。这几年来,公司通过采取精细化管理,重点攻关技术瓶颈,优化完善工艺操作,设备维护全员化,找差距、定目标、寻方法、细管理,经过多年的努力,熟料产量提升了约500td,煤耗下降了约8kgt,综合电耗下降了约8kWht,各项指标取得了一定进步。1、提升窑产量和寻找经济产量生产线是天津院5000td窑型第一代产品,设计时产量富余能力不强,只有在窑产量有了提升
2、空间,才能摸索到最经济产量,才是煤电消耗降低的基础和前提,紧紧围绕这个主线并落实到整个工作始终,原来产量在58001/d左右,优化后现产量能稳定达到6300td左右,最高时能达到6500td,经济运行产量是61006300t/d.具体措施是:(1)通过篦冷机用风系统调整,重点增加固定板和一室的面积,对一段风机部分进行调整,主要是增加风量,风压略为提高,来为窑提产提供煤粉燃烧充足的氧气。(2)调整窑尾烟室相关尺寸。通过2014年及2015年对预热器进行升级改造,重点是对后窑口、烟室拱形、烟室缩口尺寸进行放大(放大后分别是3.7m、2.44m、2.55m),确保了炉内供氧充足,并做到低阻供氧,同时
3、延长气体停留时间,确保提产后入窑物料分解率达到95%以上。(3)2014年通过对分解炉加高一钵和2015年对三次风管双进风改成单进风,将分解炉喷煤管位置降低到分解炉锥部,增加气体和物料在炉风停留时间,确保了炉内风煤料最佳配合,分解炉和C5,出口温度分布更趋合理。(4)在满足了窑、炉供氧需求,同时对预热器各级旋风筒进风蜗壳加大面积,降低系统阻力,使系统内各处风速达到合理匹配,并为提高窑系统产量所需总风量创造了条件。2、加强过程管理,稳定参数,持续降低煤耗在产量提升的基础上,同样系统表面的散热、头煤用量无形中就为我们降低了煤耗,结合后期对煤种、工艺操作、配煤配料中不断优化,加上一部分小技小改,煤耗
4、从150kg/t之上降到140kgt,标煤耗在104kg/t左右。(1)优化、稳定煤种,合理搭配使用生产过程中对使用的每批煤进行总结,从中不断优化、调整煤种和配煤,同样发热量煤在使用中有时却有很大差别,主要是煤种和配煤的原因造成,所以对源头管理、使用过程对煤炭的搭配管理是降低煤耗的前提。(2)加强煤粉制备过程管理公司煤磨热风源是在窑尾取风,因热风中粉尘过细,旋风收尘器收尘效率低,煤粉中含生料粉较多,后将旋风收尘器更换成袋式收尘器后,煤粉热值上升了约800kJkg,提高了煤粉燃烧速度和窑头火焰温度,降低了煤耗。(3)不断稳定喂煤、喂料系统,减少波动加强对喂煤系统管理,要确保煤粉仓下煤顺畅,减少转
5、子秤负荷波动;在转子秤安装时控制好上密封板与转子秤之间间隙,控制在要求范围。对喂料系统进行优化,原来D1D秤喂料量波动较大(15th左右),提升机电流有4A波动,后来更换成转子秤,喂料波动降为2th,提升机电流波动在1.5A,大大提升喂料的稳定性,减少分解炉喂煤的波动,正常情况喂煤曲线基本是一条直线。(4)减少窑内结圈和系统结皮在正常生产运行过程中,重点控制好窑内通风,防止、减少结厚窑皮和结圈;及时清理烟室、分解炉内结皮;调整分解炉喷煤管位置,使分解炉内燃烧状态和温度分布更合理。(5)强化窑内和炉内供氧合理分配好窑炉风量,在确保窑内煤粉燃烧的氧气外,尽可能开大三次风阀,确保炉内供氧,提高燃烧效
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- 关 键 词:
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