控制石灰石有害成分提高熟料强度.docx
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1、前言某公司两条5000td新型干法水泥熟料生产线于2010年10月建成投产。自备的扁担山石灰岩矿山石灰岩矿富含煌斑岩、麻石等低品位岩石,成分波动较大。生产采用高、低硅砂岩、铁粉等组份配料。砂岩、铁粉等原材料均需外供,使用的烟煤低位热值在5400X4.18kJkg左右。2015年10月,公司熟料强度持续偏低,28d抗压强度均值在54MPa,个别样品甚至只有48MPa,与公司熟料强度控制目标56MPa相比,强度下降很大。强度下降,意味着竞争力下降,水泥中熟料配比上升,成本增加。1原因分析从原燃材料成分,生产配料,燃烧过程数据来看,均未发生明显变化。检查化验室压块设备,磨具,养护等设备及环节,没有发
2、现异常情况。而公司砂岩均为外购,矿点较多,成分波动,碱含量偏高。2015年12月,公司生产部门把提高熟料强度重点放在加强进厂砂岩的品质控制上,加强辅料堆场均化。生料中控制w(K2O+Na2O)1.0%,W(CI)0.92%时,其水泥熟料的强度较低,28d抗压强度约低510MPa,而且特别是早期抗折强度的降低较大。因此,用高硫生料烧制水泥时,严格的控制熟料中W(SO3)是非常重要的为此该公司生料中W(SO3)控制在04%0.7%o2采取的措施2.1 多个矿点搭配开采通过以上分析,石灰石中硫含量偏高对熟料质量产生一定的影响。首先加强石灰石各开采平台检测,各开采平台开采面根据质量情况分各个小区,各个
3、小区的质量见表1o表1各开采平台开采面不同区的质%开采面名称u(CaO)M(MgO)w(S)60平台左253.921.190.2060平台右53.841.060.2075平台53.070.630.28新90左154.350.510.13新90左254.440.820.17新90左352.91.120.14新90右1、253.581.000.12老90右50.242.40.15当熟料中三氧化硫含量在0.80%左右时,硫对熟料的烧成过程及熟料质量没有明显的不良影响,公司按0.80%控制熟料中的三氧化硫含量,入窑生料中的硫控制在020%,石灰石的硫也控制在0.2%以内。熟料中氧化镁含量本公司熟料一直
4、控制在2.0%以下,尽可能越小越好,所以目前我们要求石灰石中的氧化镁小于1.20%o公司矿山石灰石搭配使用控制如下。新90平台左区和右区为主下料点,下料占75%,搭配60平台、老90平台或75平台,下料比占25%o新90平台1、2区检验的结果正常可正常下料,新90平台左3靠近边坡的石灰石混有边坡土,根据边检验结果此边坡土为铁土,且烧失量大,不能搭配下1Uo新90平台右边1、2区石灰石硫镁在控制范围内,可以搭配,但不能作为主下料点,2区旁边靠右边有煌斑岩带,避掉煌斑岩可搭配下料。60平台1区前期检验石灰石品位低此次没有统计,60平台左2区硫、镁都偏高,不能单独下料,只能在其他平台石灰石低硫、低镁
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