动力线效率效益分析.docx
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1、动力线效率效益分析一.原因分析:1皮带机长度过长:动力线长度为80米,原A仓库纵深长度为126米,动力线可以直接摆放并连接装车皮带机,搬迁至B仓库后,由于新仓库纵深长度仅为平均40米,无法进行面向装卸口的直立摆放,所以进行了动力线摆放调整,竖摆变横摆,与装卸皮带机呈90度直角连接。2.无法实现无缝连接:目前,为了保证生产需要,动力线皮带机暂时与装车皮带机进行直接简易连接,但由于装卸皮带机两侧具有部分隔边,造成动力线与装卸皮带机之间出现约20cm-30cm的缓冲区域,两条输送皮带无法实现无缝对接;同时,由于动力线靠近装车皮带机前沿无卡扣和支架,所以动力线只前端只能暂时架在装车皮带机上沿,货物输送
2、时会出现掉落情况。二.效益分析:改造投入成本约1.5-2万元,月成本约为0.125-0.167万元,相较于目前的成本,有大幅度降低,建议采取新增设备的方式适应新的流程。现有成本分析如下:1 .人工成本增加专业理货人员1-2名(轮换),人工成本:4000元/人/月,人工费用共计8000元/月o2 ,货损货物掉落造成的损失,目前仓库每频次出货量为20000件,重货占比为70%,货损率为千分之一,单件重货货值为75元,每频次重货货值损失为1050元。3 .皮带机损坏由于动力线和皮带机之间存在高差,重货掉落到皮带机上易砸坏皮带,皮带的破损几率增加,每半年需要更换一次皮带,更换面积为37更换单价为288元/肝,每年的更换费用共计21312元。
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