燃煤电厂脱硫装置中无烟气换热器的优越性分析.docx
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1、燃煤电厂脱硫装置中无烟气换热器的优越性分析烟气脱硫、脱硝是除去或减少电厂燃煤过程中产生的S02和NOx,如何经济有效地控制燃煤中S02和NOx的排放量是我国节能减排中迫切需要解决的问题。对燃煤电厂钙法脱硫装置是否设置烟气换热器(GGH)开展比照分析,提出燃煤电厂不设GGH装置的可行性。前言近年来,按照国家节能减排的整体部署和国家环保政策的要求,火电厂普遍建设了脱硫设施,火电厂烟气在经过脱硫设施处理后,污染物排放水平大幅度降低,促进了环境空气质量改善。目前国内脱硫较为普遍采用了湿法喷淋塔工艺,其中比较成熟的是石灰石-石膏法,该工艺是利用了气态S02较容易溶于水的特点,采用液态的浆液开展喷淋和洗涤
2、等,将烟气中缺陷1%的S02等酸性气体脱除,在浆液池中通过氧化生成硫酸盐类物质。1 .湿法一钙法脱硫排放湿烟气的主要特点1.1 湿法一钙法烟气脱硫工艺原理石灰石粉加水制成质量浓度约为30%的浆液,泵入吸收塔与烟气充分接触混合,在吸收区气态S02溶解为液态S02并转化为亚硫酸根,浆液中亚硫酸根与浆液中的碳酸钙生成亚硫酸钙,在塔下部浆池鼓入的氧化空气开展反应生成硫酸钙,硫酸钙到达一定饱和度后,结晶形成二水石膏。从吸收塔排出的石膏浆液经浓缩、脱水至石膏库堆放。脱硫后的烟气依次经过除雾器除去雾滴。1 .2净烟气中化学介质及其腐蚀性经脱硫处理的净烟气为低温湿烟气,烟气中含有大量的水蒸气(未设烟气换热器时
3、水蒸气体积达15%左右)及少量的液滴(一般为75-99)o主要腐蚀性介质为水蒸气So2、S03等。低温下水蒸气会结露成液滴,与烟气中的So2、S03化合,形成腐蚀性很强的硫酸液膜,将对烟道及烟囱筒体产生强烈腐蚀,因此必须对烟道及烟囱开展严格的防腐措施。测试说明,经过FGD(烟气脱硫)后的烟气酸露点在90-125范围内,而加设GGH后的温度约85,因此在FGD下游设备表面上,仍会产生新的酸凝结液。所以,无论是否安装GGH装置,烟气湿法脱硫工艺的烟囱都必须采取防腐措施。1 .3GGH的作用置GGH有2个作用:其一是降低进入吸收塔的原烟气温度,满足脱硫工艺的要求。为防止高温烟气对吸收塔内部防腐层的破
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