燃煤电厂烟气超低排放与深度节能综合技术分析及应用.docx
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1、燃煤电厂烟气超低排放与深度节能综合技术分析及应用为实现超低排放与深度节能,以某电厂为例,采用系统协同处理方法,研究分析了烟气超低排放与深度节能综合技术路线,提出了锅炉低氮燃烧器改造、电除尘器低低温与脉冲电源协同提效、电除尘器蒸汽加热与热风吹扫、脱硫托盘与交互喷淋协同提效、湿式电除尘器及其废水零排放、MGGH与凝结水加热器耦合节能等技术方案,结果说明,超低排放改造效果优于国家超低排放限值要求,同时机组能耗降低,烟气余热回收,机组对煤种的适应性也得到提升,可为同类项目提供参考。为满足国家三部委文件煤电节能减排升级与改造行动计划(20*20*)要求,已有燃煤电厂实施了烟气超低排放改造,改造后综合性能
2、差异较大,同时运行能耗提升,给节能指标的落实带来压力。本文以*某电厂一期2X600MW超超临界机组为例,探索烟气超低排放与深度节能综合技术路线及其相关实施方案,并协同脱除烟气S03与PM2.5等,实现减排与节能指标双重效益最大化。1改造前的基本情况*某电厂现有2X600MW超超临界锅炉是由*锅炉厂选用三菱重工技术设计制造,型号为HG-1795/26.15-YM1,型布置,单炉膛,改良型低NOxPM主燃烧器和MACT型低NOx分级送风燃烧系统,墙式切圆燃烧方式,一次中间再热。锅炉设计煤种为*煤,实际主要燃烧煤种为神华、中煤、平煤与伊泰等煤种,变化较大。20*年锅炉完成烟气脱硝SCR改造,催化剂层
3、数按2+1模式设置,设计脱硝效率不小于80%o脱硝系统运行已超过20000h,预留层未安装催化剂。取样送检报告显示,目前催化剂活性与新鲜催化剂活性比值为0.8o电除尘器为*龙净双室四电场产品,比集尘面积约为90m2(m3s);阴极采用顶部振打、阳极采用侧部振打。第一电场已完成高频电源改造,其余3个电场均采取工频电源。脱硫系统采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺,AEE喷淋塔,一炉一塔设置,塔径15.5m;3层喷淋层,每台浆液循环泵流量9800m3h;系统采用回转式GGHo改造前全年机组排放均值情况见表Io表1*电厂2号机组改造前烟气排放指标由表1可知,改造前省煤器出口NoX浓度变化大,数值高,说明PM
4、低氮燃烧器对煤种与负荷变化的适应性较差;烟气经过脱硝、除尘与脱硫处理设备后,NOx、S02与烟尘排放浓度符合国家标准,但高于超低排放限值要求;同时锅炉排烟温度较高,并且有余热回收利用空间,为此可以开展烟气超低排放改造及深度节能措施的实施。2改造实施方案与结果分析2.1改造技术路线根据改造前的基本情况,研究确定了如图1所示的烟气超低排放与深度节能改造技术路线,协同深度去除各污染因子,并降低系统能耗,回收烟气余热。图1烟气超低排放与深度节能改造技术路线在图1中,对现有PM燃烧器实施改造,从源头上控制锅炉出口的NOx浓度;加强烟气脱硝装置运行优化与催化剂寿命管理,定期喷氨优化调整,实现NOx超低排放
5、。采取托盘类技术,将脱硫塔内部烟气流场均流分布,提升脱硫和除尘效率;增加浆液喷淋量,提升脱硫塔对燃煤硫分的适应范围;采取无泄漏换热器(MGGH)替代回转式GGH,防止泄漏短路问题,实现S02超低排放。通过设置MGGH烟气冷却器,将干式电除尘器入口烟气温度降低至酸露点以下,使得电除尘器处于低低温工况,协同提升电除尘器除尘效率,并去除部分S03;MGGH再热器将烟囱出口烟气温度控制在72C,防止烟囱雨产生;并设置凝结水加热器,回收MGGH系统中多余热量。在低低温电除尘器技术根底上应用脉冲电源,将干式电除尘器出口粉尘浓度控制在较低范围,并降低运行能耗;在烟囱入口设置湿式电除尘器,进一步脱除烟尘,实现
6、烟尘超低排放,并协同去除S03与PM2.5o将电除尘器灰斗、绝缘瓷套与气化风等电加热装置改为蒸汽加热装置,降低电除尘器运行电耗。2.2低氮燃烧器改造具体方案为:将现有PM燃烧器开展升级改造为M-PM燃烧器,将原PM分离器至燃烧器入口段的煤粉管道更换直管段,A-A风燃烧器保持原有标高更换喷口。改造后炉膛出口NoX排放浓度考核结果见表2,优于性能要求,原因是M-PM燃烧器利用燃烧器喷嘴体及煤粉管道弯头将煤粉气流分成浓淡两股,分别进入炉膛;浓相位于火焰中心,所需着火热少,利于着火和稳燃;淡相位于外围,补充后期所需的空气,利于煤粉的燃尽;浓淡燃烧偏离了化学当量燃烧,实现整体的风包粉构造,大大降低了NO
7、x的生成。表2低氮燃烧器改造要求与结果比对改造后灰分含碳量为0.69%,比改造前提高0.15%,符合预期。另外改造后燃烧器出口风压增大,射流的“刚性”加强,偏烧情况较改造前有较大改善;主再热器蒸汽参数调整性能与改造前相比未有下降。在锅炉燃烧器实施上述低氮改造后,在烟气脱硝装置预留层不添加催化剂的情况下,脱硝装置出口NOx排放浓度见表3,可控制在35mgm3以内,主要原因是改造后脱硝装置入口NOx浓度大幅度降低,后续脱硝装置运行压力降低。表3低氮燃烧器改造后烟气脱硝装置出口NOx排放浓度2.3电除尘器提效与节能改造2.3.1电除尘器低低温与脉冲电源协同提效技术具体方案为:在静电除尘器入口增设无泄
8、漏MGGH烟气冷却器,将锅炉排烟温度降至859(TC,保证在常见工况下电除尘器入口烟气温度低于酸露点51(C;同时对电除尘器阴极线、阳极板变形开展修正,灰斗、人孔内衬不锈钢板等;保持现有1电场高频电源、2电场工频电源不变,将电除尘器3、4电场工频电源更换为脉冲电源。脉冲电源系统是在60kV基准电压叠加80kV脉冲电压,脉冲宽度为75us,电压和电流独立控制。改造后电除尘器性能测试结果见表4o与表1相比,改造后除尘器出口粉尘浓度大幅度下降,主要原因是由于电除尘器入口烟温低于酸露点温度,烟尘比电阻下降,进入较佳除尘效率区间;其次烟气温度降低后烟气量也下降,增加了比集尘面积,同时烟气流速降低,延长了
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