燃煤电厂宽温催化剂全负荷脱硝的应用分析.docx
《燃煤电厂宽温催化剂全负荷脱硝的应用分析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《燃煤电厂宽温催化剂全负荷脱硝的应用分析.docx(5页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、燃煤电厂宽温催化剂全负荷脱硝的应用分研究了宽温催化剂在燃煤电厂的全负荷脱硝应用。该新型SCR宽温催化剂在设计煤种条件下35%100%BMCR工况时,脱硝效率不小于85%,氨逃逸率不大于3ppm,S02S03转化率小于1%。研究结果说明,在100%负荷工况下,脱硝效率85.31%,氨逃逸率2.30ppm,S02S03转化率0.835%o35%负荷工况下,脱硝效率85.05%,氨逃逸率2.51ppmo在试验工况条件下,各项保证参数均到达保证值。1前言我国一次能源消费构造以煤为主,20*年能源消费总量43.0亿t标准煤,煤炭消费量占能源消费总量的64.0%Uo中国的一次能源构造决定了我国的电力构造是
2、以煤电为主,20*年底全国火电装机容量9.9亿kWmo火电厂煤燃烧产生大量的氮氧化物,对环境保护造成不利的影响。为了降低氮氧化物对环境的影响,燃煤电厂多采用以选择性催化复原(SCR)技术为主的氮氧化物控制技术。截至20*年底,已投运火电厂烟气脱硝机组容量约6.87亿kW,占全国火电机组容量的75.0%,占全国煤电机组容量的83.2%oSCR采用的催化剂对烟气温度有下限要求,当机组负荷较低(烟气温度低于300。C)时,催化剂活性下降,造成脱硝效率下降,氨逃逸率上升,生成硫酸氢铁造成空预器堵塞,影响机组的安全稳定运行。为了防止低负荷下SCR系统对机组的不利影响,发电企业多采取SCR系统低负荷结束运
3、行的策略。针对发电企业在低负荷退出SCR系统投运问题,环境保护部发文要求,火电厂在何运行负荷时,都必须达标排放。脱硝系统无法运行导致的氮氧化物排放浓度高于排放限值要求的,应认定为超标排放,并依法予以处分。使烟温满足SCR全负荷脱硝的常规措施是对锅炉/汽轮机开展改造,包括省煤器水侧旁路改造、省煤器烟气侧旁路改造、省煤器分级改造、汽轮机高压缸抽汽回热等技术。上述措施费用较高,工期长、对机组的热效率和稳定运行有一定的影响。研究SCR催化剂在低负荷低烟温下的适用性,对于解决燃煤电厂全负荷脱硝有重要意义,本文对新型宽温催化剂在燃煤电厂的全负荷脱硝应用开展研究。2燃煤电厂情况该电厂锅炉系引进国外技术,由*
4、锅炉厂制造的SG-1025/17.5-M869型亚临界中间一次再热控制循环汽包炉,配用中速磨直吹式制粉系统,固态排渣,n型布置、单炉膛、平衡通风、炉膛四角正反切圆燃烧。喷嘴摆动可调,燃用易结渣性烟煤。炉前布置五台HP-863型中速磨煤机,每台磨煤机出口4根煤粉管道接一层燃烧器。在脱硝改造期间同时开展了取消旁路改造、锅炉低氮燃烧器改造、汽轮机节能增容改造、干式静电除尘器高频电源改造,改造后过热蒸汽流量由1025th扩容到1087th该机组在20*年开展了脱硝改造,每台锅炉安装两台SCR脱硝反应器,每个反应器安装了两层催化剂。机组在20*年开展了超低排放改造,结合锅炉低氮燃烧器燃烧调整,每台反应器
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 燃煤 电厂 催化剂 负荷 应用 分析