高氯盐碱性废水降解COD工艺.docx
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1、高氯盐碱性废水降解COD工艺1、引言随着国家对环保指标要求的日益提高,在可预见的未来COD将成为制约工厂发展的瓶颈。如何有效去除废水中COD已成为废水处理过程中急需解决的难题。铜冶炼在金、银、钳、钿、硒、确等提纯过程中,因使用硫酸、盐酸、液碱以及各类氧化剂、还原剂物质,产出许多介质各异的工艺废水,这些废水具有一个共同点就是钠盐、氯盐含量高。工艺废水主要来自分银液沉银、甲醛还原银工序,以及来自铜阳极泥一次、二次预处理脱杂、分铜液沉银、钳钿置换等工序。目前,为保证工艺废水经过处理后达标,高盐还原性废水与高铜神钠氯盐废水分两个系统单独处理。高盐还原性废水加入纳米铁粉置换微量金银后,鼓风氧化、澄清,检
2、测铜达标后外排。高铜伸钠氯盐废水集中后,经过一次净化、二次净化工序回收锦、锌后,净化后液加入石灰沉淀铜碑。沉铜后液进入复杂多金属废水处理生产线,通过加入纳米铁粉、聚铁、絮凝剂等药剂,废水中少量重金属Cu、AS被还原吸附、絮凝沉淀,经过浓缩压滤、液固分离后,压滤出水排往工厂总外排水池,其中出水中铜、碑、铅、锌、镉重金属含量可以达到GB25467-2010要求,但COD超过国家排放标准。表I废水COD含量废水类别COD含量/(mg1)备注高盐还原性废水系统处理后排水14750加掩蔽剂表1为两股废水COD含量情况。由此可以知道,系统处理后两股排水COD高于国家标准(国家标准为60mg1)O两股排水给
3、工厂总排水COD指标造成很大影响。由于环保的敏感性,很难咨询到国内其它铜冶炼生产企业相关信息。根据查阅资料显示,国内去除CoD研究最多的方法是采用试剂氧化法,包括双氧水氧化、高锌酸钾氧化、空气氧化等等,而且随着科技的发展,化学混凝法、电化学法、臭氧氧化法、生物吸附法、微电解法等治理COD的新方法、新技术陆续有成果报道。但究竟哪一种方法适合高钠盐、高氯盐废水,能实现效果好、成本低,还有待于进一步系统研究。目前对于氯离子的去除并无十分行之有效的办法,对于高盐氯根浓度的废水来说,如果水量很小,可以考虑使用膜法来去除,如离子交换、电渗析等,实验室内去除氯离子的方法还有使用银离子,产生的氯化银可以沉淀,
4、但成本极高。去除废水中COD的方法:絮凝法:投资小、操作简单。絮凝剂种类、投入量、原水的PH和COD值及原水水质等因素均会影响絮凝法去除COD的效果。有研究表明,用聚合氯化铝作为絮凝剂,pH=7的条件下,采用两段工艺,可以使脱硫后废水含COD量降至40mg1以下。利用黄钾铁矶类矿物形成过程预含硫含高浓度COD废水:对某含高浓度COD工业废水进行预处理,除去一定量的S04-,最佳工艺条件为PH值为2.5(3.20,氯化铁晶体FeC136H20)最佳投入量为50g1经过两次黄钾铁矶类矿物沉淀过程,该废水CoD的去除率达到85.29%,结合H202的氧化处理,COD去除率可达96%0用硅藻土回收染料
5、废水中的亚硫酸钠:研究结果表明,采用此法获得的晶体亚硫酸钠,其回收率和相对含量都优于筛网过滤法;应用Garman方程计算出过滤定量液体所使用的最佳硅藻土助滤剂用量及对应压力。添加氢氧化钙:含亚硫酸的废水投加氢氧化钙反应生成氢氧化钠和亚硫酸钙,通过沉淀分离将难溶的亚硫酸钙从水中清除,碱性废水与酸性废水中和。Fenton氧化-生物接触氧化工艺:陈思莉等采用Fenton氧化-生物接触氧化工艺处理含甲醛和乌洛托品的模拟废水(简称废水),在H202(体积分数30%)加入量2.584、卜1202与尸。2+质量浓度比3.75、反应时间3h、不调节废水初始PH的Fenton氧化预处理最佳操作条件下,废水COD
6、从1000mg1左右降至300mg1,COD去除率达72%。原废水完全无法直接进行生化处理,经Fenton氧化预处理后其BOD/COD约为0.5,易于生化处理。Fenton氧化-生物接触氧化工艺处理废水,生物接触氧化停留时间为12h时,废水COD去除率高达94乐处理后出水COD小于70mg1,处理效果很好。超声波-Fenton试剂-曝气相结合处理:最佳工艺条件:10Om1COD为11500mg1的废水(初始PH=5)在超声功率为200W下,辐射60min,H202用量1.3m1,FeS04用量为0.069的条件下,COD去除率达到83%。尿素除COD:尿素对废水的CoD去除效果显著,一次性去除
7、率达到81%以上;生成白色沉淀,合成有用物质甲基胭,具有很好的经济效益和环境效益。用少量Fenton试剂对工业废水进行预处理:使废水中的难降解有机物发生部分氧化,改变它们的可生化性、溶解性和混凝性能,利于后续处理。由实验数据可知,废水经调酸至pH=2+曝气+Fenton反应对此废水COD有一定的去除效果,但效果不佳;分析可能是废水中氯离子浓度高,对检测造成干扰(原水氯离子浓度高达30000mg1)0本研究注重综合法得到好的治理效果,同时考虑以废治废。2、原料高盐还原性废水处理前其主要成分如表2。表2高盐还原性废水主要成分分析结果元素CODC1NaOHNa2SO3含量/(g1)2263058.3
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- 关 键 词:
- 盐碱 废水 降解 COD 工艺