纠正预防措施报告 填写范本.docx
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1、JI九牧集团有限公司纠正/预防措施报告填写范本编号:C-J4-0606-003填单日期:2006年06月06H产品名称7101快开阀体型号/规格18888888-6不良数(率)20PCS,100%责任单位XX公司反映者(单位)品保部/IQC组发生场所IQC待检区不良现状及发现经过:(应用5WIH描述详细)2006年06月06日上午(when),在品保部IQC待检区处(Where),IQC品管员(WhO)在抽检I6月6日到货,总数500PCS,单号为PCGAO1o203的7101快开阀体时发现:1 .中孔止水部位有凹孔现象,试水会漏水,抽检20PCS,不良数8PCS,不良率40%2 .中孔深度尺
2、寸偏浅:标准为21.8O.1mm,实测为21.50-21.61mm无法与阀芯实配;抽检20PCS,不良20PCS,不良率100%(Wha1),请贵司尽快确认库存品质状况,及库存品处理方式?并分析不良原因(Why),及提出改善/预防对策(HoW要求处理什么?怎样处理?)请于06月08日前回复至品保部处主管:XXX不良点简图:止水面有凹孔0.1mmM11U品管j21,8XXX发生工程(圈记)及发生原因分析:1、止水面凹孔原因分析:1.1 加工工序:1.拌砂f2.制芯f3.清砂芯f4.领料沙.浇铸6.漏砂.1.2 经分析止水面凹孔原因为:在|5.浇翎时有抻砂,成型后缺料现象,且缺料较深,机加绞孔时操
3、作员未压到位,员工未做自主查核,导致凹孔未及时发现:1.3 再现性验证:取5PCS砂芯在其止水面放大砂粒,浇铸成型后检验发现有凸点,将凸点刮除后止水面缺料凹陷,在车床上绞刀按正常方式加工时缺料处仍有凹陷:验证原因属实:2、21.80.1mm尺寸不良原因分析:2.1 加工工序:1加工进水端一2.加1:阀芯端13.加工出水端f4.退刀2.2 经分析21801mm原因为:2.加1:阀芯端|中绞刀采用螺丝固定,绞刀2180.1mm的尺寸设定有偏差,实际为21.50mm,且未执行首件检验:2.3 再现性验证:将绞刀设定21.50mm,加工5PCS产品,量测值在21.5021.55mm间:验证原因屈实;3
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