电力公司深度调峰摸底试验方案.docx
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1、电力公司深度调峰摸底试验方案目录1 .机组概述32 .试验目的63 .试验项目64 .试验依据65 .试验测点布置及测试方法76 .试验条件87 .试验方法及步骤88 .技术措施109 .安全措施1010 .组织措施12I1试验数据记录1312.试验数据处理131 .机组概述电力公司热电2X320MW机组选用锅炉为东方锅炉厂制造的DG106018.2-4型锅炉,该炉为单炉膛n型布置、亚临界、自然循环、一次中间再热、单炉膛、平衡通风、摆动式燃烧器四角切圆燃烧,固态排渣、露天布置、全钢构架、燃煤汽包炉。炉膛深度13335mm,宽度12829mm,炉顶管中心标高6100On1nb汽包中心标高6500
2、0mm。制粉系统为双进双出正压冷一次风机直吹式,采用二台容克式三分仓回转式空气预热器,二台上海鼓风机厂生产的双动叶可调轴流式引风机,二台上海鼓风机厂生产的动叶可调轴流式送风机,二台兰州电力修造厂制造的双室五电场静电除尘器,锅炉炉底渣采用经单台水浸式刮板捞渣机连续捞出后,直接输送至渣仓储存,定期由汽车送至灰场或综合利用用户,省煤器、静电除尘器的飞灰用正压浓相气力输送系统分别输送至粗、细贮灰库。制粉系统采用正压直吹式冷一次风机制粉系统。每台锅炉配有二台上海鼓风机厂生产的离心式冷一次风机,三套沈阳重机生产的双进双出钢球磨系统,每套制粉系统包括一台双进双出球磨机、两台给煤机、公用的密封风机、八个煤粉燃
3、烧器(直流燃烧器),以及各自的原燥及燥粉管道、挡板等。设计燃料是50%新安煤和50%义马煤的混煤,属于中高挥发份烟煤。为了扩大锅炉对煤种的适应范围,设计时还考虑了校核媒种。校核煤种为30%新安煤和70%义马燥的混煤。燃烧器采用四角切圆布置,在炉膛中心形成逆时针旋向的两个直径分别为681mm和e772mm的内、外侧假想切圆。燃烧器分A、B、C、D、E、F六层,其中A层等离子燃烧器为环形浓淡燃烧器,B、C、D、E、F层采用哈尔滨博深公司“分拉垂直亲和浓淡煤粉燃烧”立体分级低氮燃烧技低NOX浓淡燃烧器。一、二次风燃烧器采用均等配风方式,在降低M)X的同时,燃烧稳定性好、炉内避免结渣和高温腐蚀,并具有
4、宽广煤质适应性,对挥发分变化范围较大的煤质满足稳燃和高效燃烧的要求,做到节能和减排并举。主燃烧区分上下两组,主燃烧器区所有一、二次风可上下垂直各摆动30,参与汽温调节,主燃烧区煤粉燃烧器及二次风喷口摆动机构分为上、下两组分别控制,摆动机构执行器采用气动执行器。在主燃烧器上方500OmnI左右标高处布置4层共16只燃尽风燃烧器喷口,燃尽风量占总空气量约为25%30%,燃尽风喷口风速采用较高风速45-50m/s。燃烧风量沿炉膛垂直方向分级供入,主燃烧区过剩空气系数由1.2变为0.840.90%所有燃尽风喷口均可以垂直和水平方向摆动,上下摆动土20,水平方向使其喷嘴出口中心线同主喷嘴中心线成15可调
5、节的夹角,能进行从与一次风切圆相同到正向增加15或反切15(左调),来平衡主燃烧器的旋转动量矩,而达到减少炉膛出口烟温偏差之目的。低氮燃烧器改造后二次风喷口和周界风喷口随之改变(FF1、EF、CD1、1二次风喷口面积减少约一半、FF2喷口用一块上有6X8个巾10小孔的钢板封上),即减少的25%30%风量由距FAD四层燃尽风提供(机组启动中开启35%起到冷却作用)。F层燃烧器上淡下浓E层燃烧器上淡下浓D层燃烧器上浓下淡C层燃烧器上淡下浓B层燃烧器上浓下淡低NOx浓淡燃烧器采用高浓缩比浓淡风煤粉燃烧技术,是在次风管道内采用经过详细研究和优化的百叶窗式煤粉浓缩器,使煤粉气流在流经百叶窗时产生不同程度
6、偏转,煤粉与气流惯性分离,经分流隔板后分别形成两股浓、淡煤粉气流,同时在煤粉气流背火侧布置有刚性强的侧二次风喷口。燃烧器布置在四角切圆锅炉同一水平面,形成内、外侧假想切圆。煤粉气流在水冷壁附近形成了比普通燃烧器强得多的氧化性气氛。侧二次风在背火侧的投入将进一步强化煤粉形成的氧化性气氛,保证在深度炉内分级燃烧方式下,水冷壁附近的低煤粉颗粒浓度和氧化性气氛的运行环境。不仅起到了稳燃和降低NOX生成的作用,同时还避免了形成还原性气氛,防止了水冷壁面温腐蚀现象发生。浓煤粉布置炉内烟气温度高的上火侧,浓煤粉具有着火温度低、火焰温度高的特点,保证了煤粉火焰的良好稳定性。由于浓淡煤粉气流分别在远离煤粉燃烧化
7、学当量比条件下燃烧,对于浓侧煤粉气流由于处于还原性气氛下燃烧,气流中氯含量小,煤粉挥发物中的含氮基团可将NO还原为N2,使NO产生量降低;对于淡侧煤粉气流,由于煤粉浓度较小,含氮基团析出量小,这样与氧反应生成M)的量较小,综合总体效应的结果,使浓淡分离后一次风产生NO排放量比普通型直流燃烧器少得多。采用垂直浓淡煤粉燃烧器后,可以有效改善着火阶段煤粉气流的供风,使煤粉在偏离化学当量比环境中着火,这样降低了NOx生成量,可以大幅度降低NOx排放水平。油燃烧器三层布置,位于AB、BC、DE三层二次风风室内,一、二次风呈间隔排列,煤燃烧器采用等间隔布置。每个煤燃烧器喷口布置有周界二次风(燃料二次风),
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