原煤仓防磨衬板脱落检修工艺方法.docx
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1、原煤仓防磨衬板脱落检修工艺方法1前言我厂1号炉、2号炉共计拥有磨煤机12台,其原煤仓编号分别为IA至IF,2A至2F。原煤仓整体结构为锥形,原煤仓桶壁设计为双层结构,外层为16Mn钢,壁厚12毫米,内壁材质为为ICrI3,壁厚3毫米。原煤仓设计容量为存煤500吨。我厂于2009年12月份双投,在长期的运行过程中,由于煤质等多方面的原因,1号炉A、B、C、D、E原煤仓防磨内衬板相继发生脱落,其中A仓、C仓反复脱落;2号炉A、B、C、F原煤仓内衬板发生脱落,其中A仓脱落两次。内衬板在脱落过程中,随原煤下落,扭曲变形,将原煤仓落煤管堵塞,致使原煤不能顺利下落至给煤机,最终导致磨煤机停机,严重影响了锅
2、炉设备的正常运行。在锅炉焊接班的认真分析研究下,制定了新的焊接施工工艺方法,采用符合生产实际的不锈钢板材,降低了成本,提高了设备的可靠性。该工艺方法在2F原煤仓防磨衬板检修中得到实施,经过近一年的运行实践,该设备运行可靠,出力良好,基本达到了预期的目的。2防磨内衬板脱落的原因分析原煤仓防磨内衬板脱落后,因内衬板材质为ICrI3,采用气割的方法已不能使其从仓体脱离,等离子因为操作不便和出于安全方面的原因也不能采用,所以只有采用电焊捅的方法使其分离。经过对取出的内衬板综合检查分析,脱落的部位基本都是焊缝部分,防磨内衬板脱落的原因有以下几个方面:2.1 内在原因2.1.1 材质不匹配原煤仓桶壁为双层
3、结构,外层材质为16Mn钢,内层材质为1Cr13不锈钢,通过焊接的方法使两者结合起来,属于异种钢焊接。在焊接的过程中,原电建单位采用的焊接方法为手工电弧焊,焊条选用A132,焊接性较差,由于工期和成本控制以及工艺方法的原因,导致焊后在焊缝热影响区出现热裂纹。2.12焊接工艺不当原煤仓内衬板在仓内铺设的方向为螺旋状向上,焊缝沿仓壁以45度方向向上延伸,焊接工作量很大。在焊接过程中,由于操作人员技能水平的问题,在焊接过程中导致部分焊缝余高超标,并且未焊透,部分焊缝夹杂严重,相邻两块内衬板的熔合不良且焊缝没有和外仓板有效的结合起来。在运行过程中,由于原煤对焊缝的磨损,致使焊缝磨平后,在应力的作用下部
4、分翘起,翘起后在原煤的冲击下,大片撕裂。2.1. 3塞眼数量少在内衬板与仓外壁的连接过程中,塞眼起了关键的作用。原来的塞眼直径约为8毫米,横向间距300毫米,纵向间距为500毫米。塞眼孔径过小,横向和纵向的间距过大,仓内板和仓外板的结合力不够。并且在焊接过程中,由于人员责任心、焊接参数选用不当及操作技能的高低不同,部分塞眼形成虚焊或者没有填满,结合不紧密,结合力下降。2.2外在原因2.2.1原煤的冲击力原煤仓在满仓的情况下,储量达到500吨,在运行过程中,原煤巨大的重力及冲击力在内衬板焊缝有缺陷的情况下将很快把内衬板撕开,成卷状下坠。2.2.2外界的冲击力外界的冲击力主要有两个方面的原因。第一
5、是空气炮的冲击。原煤仓在使用过程中,一个方面是煤质差,配比不利于原煤下煤。另一个方面是煤质含水量高,造成粘度大,也不利于下煤。在下煤不畅的情况下,运行通常的做法就是采用空气炮震打的方法,每个原煤仓装设空气炮九具,分布在原煤仓的外部。在压缩空气的冲击下,巨大的冲击力在内外板结合不牢的情况下造成内衬板和仓外板分离,分离后在焊缝有缺陷的情况下致使焊缝产生裂缝。第二运行人员的敲击。原煤下煤不畅的情况下,除了空气炮震打,运行人员也会用大锤敲击,由于敲击的部位过于集中,对局部内外板会产生和空气炮震打一样的破坏作用。3焊前准备任何一个检修工作都要做细致的准备工作,只有从人员、检修工具及材料上做好充分的准备工
6、作才能使工作有条不紊的开展。3.1人员配备具备中级操作技能水平的焊工三名;业务技能熟练且懂配合的钳工三名;责任心强的监护人员一名;消防队员一名。3.2设备配备3.2.1焊接设备等离子切割机一台;逆变电焊机两台;焊把线、面罩、小锤、焊条保温桶;焊条烘干箱一台。3.2.2钳工设备角磨机、钢板尺、卷尺、石笔、钢丝刷;手拉葫芦两具;平板车一台;3.2.3其他设备便携式灭火器两具;通风换气扇一台;自耦变压器一台、行灯两套;便携式灭火器一台;粉尘测定仪一个;防尘口罩。3.3材料准备3.3.1不锈钢板材。1Cr18Ni9Ti不锈钢板1200X4000X3若干片(根据修补部位大小确定);3.3.2氧气两瓶、乙
7、块一瓶;3.33焊接材料。A207、A3073.2.2.5毫米电焊条若干公斤(根据焊接量大小增减);所有焊条需经280温度烘干1.5小时方可使用。3.3.4脚手架材料。钢管、脚手板、铁丝、扣件材料若干。4焊接工艺措施制定检修前原煤仓外壁为16Mn钢,内壁材质为ICrI3不锈钢,属于异种钢焊接,焊接性较差,焊后容易出现裂纹等焊接缺陷。新的工艺措施采用ICrI8Ni9Ti不锈钢板,因而需要制定详实可靠的焊接工艺措施。4.116Mn钢焊接性分析表一16Mn钢化学成分分析名称碳C硅SiiMn磷P硫S镇Ni格Cr铜CU16Mn钢0.130.190.200.601.201.600.0300.0300.30
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