煤焦油工艺报告.docx
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1、工艺考察报告一.预处理部分的电脱盐及过滤器的取消由于上海胜帮设计院在第一次给七台河宝泰隆的加氢裂化反应前部预处理部分,设计了电脱盐及过滤器设备,其目的是把原料煤焦油中的水分脱出,控制在2%以下,煤焦油中的粉粒杂质通过过滤除渣,通过七台河宝泰隆的生产实践,采用此办法不适合生产的要求其原因:1、煤焦油的密度比重在1.138-1.21左右,其油品比重大于水,采用电脱盐脱水无法将煤焦油里的水脱出。2、煤焦油分离的粉粒杂质和胶质含量较大,生产初期导致过滤严重堵塞,无法使用据以上二条影响正常生产的原因,工艺组到上海后同设计院共同研究解决脱水及清除粉粒杂质的办法如下:脱水方法1)利用罐区加热脱水把水从罐上部
2、脱出(见图)2)原料通过离心机把水和原料中的粉粒杂质及胶质与氨水脱出3)采用减压塔顶脱水的办法4)利用减压蒸储的生产工艺方式进行微分切割,在合理的工艺条件控制下,减压塔中部和顶部提取所需用的精制反应原料,减压塔底进行切割分离煤焦油所含有的渣质和沥青质。采取以上4种手段进行脱氨,脱水,脱出焦油中的粉粒及胶质福分,在加氢裂化生产中基本可行,待生产时可以验证二,预处理部分由原设计的小循环路线改为大循环新装置开车前,要进行沉降试验、气密、吹扫、试压,同时也要进行原料的冷循环改为热循环,其目的是找出隐患,考验设备,此次来上海设计院同工艺总工程师协调,非常赞成我们的看法,当时拍板,同意将原设计小循环改为大
3、循环,其优点如下:1. 解决裂化反应后及精制反应后换热器壳层只有热介质,没有冷介质而产生的设备热胀冷缩的问题,以防设备损坏。2. 原料通过冷转热循环,在减压塔内保持一定真空度从塔顶得到进一步脱水。3. 开工初期预处理部分,通过原料循环,逐渐得到各部控制参数,仪表由手动改为自动,起到练兵作用。4. 更重要的是提前把预处理部分路线打通,建立完善工艺控制系统,提前为精制反应准备合格原料,为下一步反应开车奠定良好基础,为达到此目的,在原有实际流程上需加几条管线如下1)减压塔底含有部分粉粒及胶质沥青加一条回原料罐管线(开工冷循环时塔底为原料)2)减压塔顶出装置精制原料加一条线去不合格罐或去缓冲罐3)减压
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