某水泥厂余热发电主要故障案例.docx
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1、案例一故障现象:系统在停机检修中现场ICS-2000站出现报警指示,显示MPU故障。故障分析:判断为UPU板损坏。故障处理:更换处理了MP1J,故障消失。案例二故障现象:水泥系统冷却机经过改造后不久,发现AQC炉出力下挫,改造前AQC炉平均蒸汽量大约1617th,而改造后AQC炉平均蒸汽量到1011th发电机输出功率由原来的66006800kW下降到500OkW左右。故障分析:变化前废气差压0.6-0.7KPa、风量240X1033h风温370;变化后差压0.3-0.4KPa风量150X103/风温350C。根据上述参数变化,起初误判断是冷却机改造后系统用风量减少所致。为了提高发电量,启用AQ
2、C炉循环风机提高废气温度,但效果仍不明显。这时进行进一步的分析,怀疑到AQC炉可能存在严重漏风点,将AQC炉旁路挡板废气管道割开,探明是AQC炉391挡板阀叶脱落了一块。故障处理:AQC炉391旁路挡板的阀板固定销断裂所致(销子可能未经耐高温调质处理),系统停机将其做了认真处理后,AQC炉运行趋于正常。(故障出现处理后,为了提高故障发现的及时性,将AQC炉、PH炉入口、旁路挡板处均装设了观察门。)案例三故障现象:中控操作人员反映AQC炉蒸发量下降。从日报上的参数变化反映AQC炉气包补给水量大于过热蒸汽量。现场巡检人员在巡检时发现炉内有异常声音。随后将AQC炉退出运行,发电机组在PH炉单炉运行下
3、发电。故障分析:进入AQC炉内发现过热器管道三根已穿破,并影响周围四根管道不同程序地受损坏。AQC炉过热器管道经处理后,在下一个运转周期内又出现一根过热器管穿破,周围的管道也受到一定的损坏。经过专家的判断分析及我们针对故障发生的现场状况观察分析,两次故障是均出现在正对AQC炉废气入口处,发现炉入口废气的导流板布置存在问题,中间一块未能改变废气流向,致使废气正对着局部过热器管道进行冲刷,造成管道受强力磨损后而穿管,是故障的根本原因。故障处理:将AQC炉受损的12根过热器的管道进行封堵,退出运行。将AQC炉入口废气导流板进行了处理,良好地改变废气流向,将废气对管道的磨损降到最低限度,目前AQC炉运
4、行状况良好。案例四故障现象:PH炉、AQC炉、闪蒸器上流量变速器、液位变送器、压力变送器送到中控的位号失真。故障分析:由于冬季夜间气温较低,造成差压变送器的取样管道冻结,因而出现上述故障。将现场仪表变送器设置伴热保温装置,以保证变送器的周围环境温度大于零度。故障处理:有效的处理办法是:从锅炉主蒸汽管道的排气管上引入蒸汽进行伴热保温。案例五故障现象,省煤器出口水温235C高温报警。打开322V,温度继续上升至245C。2#闪蒸器中控显示满水位。AQC炉蒸汽流量下降。发电机功率下降到3300kWo故障分析:省煤器出口水温报警,因322V手动调节不及时所致。当温度超过235C时,管道内出现汽化现象,
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