日钢360m烧结机1000mm超厚料层低成本生产实践.docx
《日钢360m烧结机1000mm超厚料层低成本生产实践.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《日钢360m烧结机1000mm超厚料层低成本生产实践.docx(7页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、日钢360m2烧结机IOOOmm超厚料层低成本生产实践摘要:随着国家对钢铁产能的调控愈加严格,日钢360r2烧结机生产节奏降低,最大限度挖潜降本成为烧结生产的重点。烧结矿MgO含量由2.3%提高至3.4%,料层提高至IOOOmm,烧结矿亚铁控制7.5%,可有效保证烧结矿质量稳定的前提下实现成本最优,其中烧结熔剂降本2.78元/吨,固体燃耗降本7.31元/吨。关键词:厚料层;自蓄热;低成本目录1.前言12.制约料层提升现状分析及改进实施32. 1.现状分析33. 2.改进实施42. 2.1.提升制粒效果43. 2.2.烧结机漏风改造44. 2.3.烧结机料层透气性改善43 .提高生熔剂比例54
2、.IOOOmm料层生产成果64.1.生产参数及烧结矿冶金性能64.2.烧结矿粒度及返矿率65.结论71 .前言2023年以来,随着全球经济复苏,钢铁需求上涨,铁矿石价格较2023年上涨超50%以上,极大增加了钢铁冶炼成本。烧结是将矿粉、熔剂、燃料按一定比例混合,平铺在烧结机上经抽风点火烧结成块的过程,其工序能耗高、污染重,因此低成本生产、降低烧结能耗迫在眉睫。厚料层烧结技术是在铁酸钙固结理论和自动蓄热作用基础上发展起来的先进烧结技术其良好的自蓄热性得到广大同行的认同并广泛应用,烧结料层厚度达到或超过850mm的烧结被定义为超厚料层烧结3。良好的透气性是保证厚料层烧结的基础4,也是制约料层继续提
3、升的关键因素。纯粹的提料层操作,将导致垂直烧结速度降低,影响烧结机利用系数,甚至出现烧结不充分影响烧结矿质量的情况。在国家钢铁产能调控愈加严格的背景下,钢铁产能缩减,生产节奏降低,低成本冶炼需求日益提升。生熔剂价格仅为熟熔剂价格的1514,且厚料层烧结的自蓄热效应可有效降低生熔剂对烧结过程的负面影响,并一定程度上改善料层透气性。因此,适当提高生熔剂比例可达降低烧结成本的目的。危和机总是同生并存,克服了危即是机。面对当前钢铁行业的严峻形势,无论是应对挑战还是积蓄竞争优势,苦练内功都是最可靠的途径。近期以来,两钢公司以过“紧日子”“苦日子”的思想意识,全局一盘棋,上下一条心,练内功、夯基础、蓄动能
4、,一场围绕“降本增效”的“战役”在各条战线各个岗位全面打响原料总厂积极响应,找准降本、提质、增效的发力点,层层分解落实,破困局、开新局,在这场降本增效攻坚战、持久战迈出坚定步伐!“充分挖掘降本空间”“每个环节都要拿出明确的降本措施”为全面完成2023年降本增效工作目标,原料总厂本着“降成本一分钱也不嫌少”的原则,从大处着眼、小处入手,算好成本账,成立了以厂长王鹏翔为组长的“原料总厂降本增效领导小组”,定期召开生产成本及降本项目管理专题推进会,明确了降本增效计划及措施,从安全、环保、工艺、设备等角度深入挖潜增效,全力推动全流程降本增效。钢铁冶炼中固体燃料消耗占总能耗的80%,为降低烧结矿成本,原
5、料总厂通过对标挖潜,查找与行业先进企业的差距,确定“降低烧结工序固体燃料消耗”攻关课题。铁矿粉的烧结是利用燃料燃烧释放出的热量,使矿石与溶剂形成液相,将粉状铁矿粉粘结到一起的过程。在实际生产中,可充分利用烧结过程的蓄热作用降低燃料配比,增加料层厚度让蓄热功能发挥更大的作用。因此利用低碳厚料层烧结技术,将料层厚度提高到95Omm-IOOomm以上。实践证明,每提高IOomm料层厚度,固体燃耗降低约Ikg/吨。原料总厂通过将小于或等于3mm的固体燃料破碎粒度,占比控制在大于等于75%的整体固体燃料破碎粒度以内,避免出现过度偏析;在保证混合料粒级情况下,适当降低混合料水分;将混合料润湿加入预热水,一
6、混二混加入蒸汽预热,布料矿槽加入蒸汽预热,使烧结布料前混合料温度达到70以上,改善料层透气性。改善后,烧结的料层厚度从90Omm提高到IOOOmm,最高达1050mm,按当前固体燃料综合成本计算,月创效约520万余元。此外,原料总厂还聚焦生产、管理、设备等各个环节,通过精准配料的方式,解决除尘灰配加不匀造成的烧结机烧成不稳定而带来的质量波动;通过治理烧结系统漏风问题,降低烧结系统电耗;通过对点火温度、时间的精准管控以及提升助燃风温度,增加富氧点火等方式,降低烧结系统煤气消耗;通过控制生球质量的方法,降低球团矿皂土消耗各项措施环环相扣、层层推进,为公司全面打赢降本增效攻坚战打牢根基。原料总厂严格
7、落实标准化操作,面对机速调整、点火负压、低水碳、厚料层等生产工序的关键参数,根据技术科要求,制定出符合生产实际的目标控制范围,由车间统一实行;强化混匀制粒标准化操作,提高混合料料层透气性,充分利用炼铁冲渣水,提高混合料料温;稳定混料加水操作,车间指派人员实时监督双机混合料水分的变化情况,生产组织中严禁出现较长时间的混合料水份波动,及时联系配料,沟通料批、石灰配比变化,为降低烧结矿返矿率提供技术支撑。充分利用高炉返矿、污泥、除尘灰、氧化铁皮等回收料,通过技术革新和工艺优化,在配加高品位含铁原料的基础上,加大除尘灰、污泥、氧化铁皮配比,使烧结矿吨矿成本降低。关于降低工序电耗,原料总厂烧结各工段根据
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 360 烧结 1000 mm 超厚料层 低成本 生产 实践
