高出水标准用地受限改良AAO+磁混凝实现节地高效改造.doc
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1、高出水标准用地受限改良AAO+磁混凝实现节地高效改造山东某污水厂现状处理规模为3万m/d,进水中印染、机械加工等工业废水占比约30%,现状出水标准为城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 189182002)中一级A标准,尾水排至明堂河,属于南水北调一般保护区域。根据当地区域水环境总体要求,本污水厂出水中部分指标需满足地表水环境质量标准(GB 38382002)中IV类水体限值要求,即CODCr30 mg/L,TN10(12)mg/L,TP0.3 mg/L,需进行原位提标改造。本厂厂区用地紧张且附近无地可征用,进水中工业废水占比较高,新出水标准要求较高,故需进行原位提标改造,深度挖潜生化处理等现状
2、设施功能,增设节地高效的深度处理工艺。经过现场踏勘和方案对比分析,本工程选用改良AAO+新增磁混凝沉淀(预留活性炭投加)+V型滤池的原位提标改造工艺,取得了良好的处理效果,可为国内类似项目原位提标改造提供参考。1 污水厂现状分析1.1 现状概况污水厂始建于2009年,现状建设规模为3万m/d,实际日均污水处理量约为2.2万m/d,主要处理园区内300多家企事业单位和近10万人的生产生活污水。污水处理工艺采用AAO+二沉池+二泵房+V型滤池,出水执行一级A标准。污泥采用储泥池+带式浓缩脱水机处理,出泥含水率80%。消毒采用ClO2,现状厂区无除臭系统。1.2 现状进水水质分析污水厂进水中生活污水
3、占比约70%,工业废水占比约30%,其中工业废水以印染、机械加工、综合制药、食品加工等为主。对污水厂2019年1月2020年9月的进水进行频次分析,如表所示,厂区进水水质与原设计进水水质较为接近,原设计进水水质取值较为合理,但CODCr、SS、TP这3项指标偶尔会出现超标现象。进水中B/C约为0.38,可生化性一般;BOD5/TP约为54.61;BOD5/TN约为3.20。实际进水水质碳源相对不足,为保证出水TN稳定达标,需部分时段额外投加碳源。1.3 现状处理工艺污水厂现采用AAO工艺,工艺流程如图所示。1.4 现状出水水质对污水厂2019年1月2020年9月的出水进行频次分析,如表所示。C
4、ODCr、BOD5、SS、氨氮、TN、TP一级A达标率均为100%,现状工艺流程和设计参数可满足一级A出水标准。若按准类新标准考核,CODCr达标率为85.14%,氨氮达标率为79.50%,TN达标率为74.47%,TP达标率为80.33%,达标率均较低,无法满足新要求,现状处理工艺亟需改造。1.5 提标改造要求本项目为原位提标改造工程,进水中含印染、机械加工等工业废水,新标准要求较高,其中CODCr30 mg/L,TN10(12)mg/L,TP0.3 mg/L,结合实际进出水水质情况以及现状池体和设备情况,本次提标改造工程需重点关注CODCr、TN、TP这3项污染指标。另外,工艺改造时需充分
5、利用现状设施,深度挖潜生化处理能力,针对性增设节地高效的深度处理单元。2 现状改造重难点分析及应对措施通过分析实际进出水水量水质情况,复核现状处理设施,同时结合厂区实际运营情况和新标准要求,本项目需重点关注以下问题。2.1 进水水质复杂本厂进水中含印染纺织、机械加工、综合制药、食品加工、机械加工等工业废水,占比约30%,印染纺织废水中溶解性难生物降解性CODCr较高,新标准要求出水CODCr含量由50 mg/L降至30 mg/L,TN含量由15 mg/L降至10 mg/L,TP含量由0.5 mg/L降至0.3 mg/L,现状工艺为AAO+V型滤池,无法满足提标要求。经复核,现状生化池总有效池容
6、(23 625 m)设置合理,但分区不合理,且无内回调节设施、无固定碳源投加设施、进水点单一,另外深度处理工艺缺少混凝沉淀段,仅靠生化处理难以满足C、N、P污染物提标要求。2.2 厂区用地紧张厂区现状建构筑物布局较为紧凑,无提标改造预留用地。经工艺论证,在充分改造利用现有处理设施的基础上,需新增混凝沉淀单元、碳源除磷药剂投加装置、化验间、除臭装置等处理设施,需充分利用现状零星地块,选择节地高效工艺,合理规划施工顺序。2.3 部分设备老化本厂建设使用已有十余年,细格栅、二沉池出水槽、中间提升泵、储泥池搅拌器、生化池曝气系统、生化池搅拌器等工艺设备和部分电气自控设备老化严重,运行效果不佳,且维修频
7、繁,需对其重置。3 提标改造工艺设计3.1 提标改造设计水量水质本厂现状建设规模为3万m/d,实际日均污水处理量约为2.2万m/d,提标改造工程设计规模维持现状不变。经对比分析实际进水水质情况和原设计进水水质,本提标改造工程设计进水水质延用原设计进水水质,出水按照当地要求执行地表类水标准,具体如表3所示。3.2 工艺设计本提标改造工程污水处理工艺采用改良AAO+二沉池+二次提升泵房+磁混凝沉淀池(预留活性炭投加)+V型滤池,污泥处理采用污泥均质池+带式浓缩脱水机,除臭采用生物滤池工艺,具体如图所示。1)预处理系统现状粗格栅及提升泵房设备完好、运行工况佳,维持现状利用。细格栅旋流沉砂池建设时间较
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