600MW燃煤机组烟气污染物控制研究.doc
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1、600MW燃煤机组烟气污染物控制研究摘要:以某600 MW超临界燃煤机组为例,研究了燃用高硫、中高灰、特低挥发分煤的W火焰锅炉排放效果。机组采用“选择性非催化还原(ive non-catalytic reduction, SNCR)选择性催化还原 (ive catalytic reduction, SCR)脱硝+配高频电源和旋转电极的双室五电场电除尘器+双塔双循环技术的石灰石-石膏湿法脱硫(3+5层喷淋)”的超低排放技术路线,根据机组分散控制系统(distributed control system, DCS) 和连续排放监测系统 (continuous emission monitoring
2、 system, CEMS)数据,烟囱出口NOx、烟尘和SO2浓度均能稳定达到超低排放水平。SNCR装置运行状态良好,SCR装置氨逃逸较大,最大值为27.51 mg/m3,A、B侧超过设计值2.28 mg/m3的概率分别为51.86%和45.96%,原因为脱硝系统浓度场分布不均。脱硫系统浆液密度控制较好,一级塔浆液pH值控制较好,二级塔浆液pH值控制偏低,未发挥出双塔双循环技术的优势。SO2、NOx和烟尘排放强度比2019年全国平均排放强度低48.7%、7.7%和28.9%。引言火电行业是支撑国民经济和社会发展的重要基础性产业,也是煤炭消费和大气污染物排放的重点固定污染源。结合日趋成熟的烟气治
3、理技术,国家分别下发了煤电节能减排升级与改造行动计划(20142020年)(发改能源20142093号)和全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案(环发2015164号),要求到2020年,300 MW及以上燃煤发电机组(暂不含W型火焰锅炉和循环流化床锅炉)实施超低排放改造(即在基准氧含量6%条件下,烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50 mg/m3)。截至2020年,达到超低排放水平的装机容量约9.5亿kW(约占全国煤电装机总量91%),火电行业清洁生产水平快速提高为环境质量改善做出了重要贡献1。中国某些地区煤矿资源多为高硫、低挥发分的无烟煤,为适应此煤种,多家电厂选用
4、W型火焰锅炉机组2。W型火焰锅炉具有燃烧稳定、运行可靠及可用率高等优势,但由于炉膛燃烧温度较高导致锅炉出口NOx浓度偏高3-4。因此,W型火焰锅炉机组烟气污染物通常具有高氮、高硫特性,对环保设施性能要求较高。国家虽然未要求W型火焰锅炉机组实施超低排放改造,但山西、山东、河南等省份已要求W型火焰锅炉实施超低排放改造,其中山西要求其NOx排放浓度限值为50 mg/m3,与其他炉型不予区别对待,山东和河南则将W型火焰锅炉NOx排放浓度限值定为100 mg/m3;在西南地区,如四川和贵州,均鼓励W型火焰炉实施超低排放改造。目前已有部分W型火焰锅炉机组完成了超低排放改造5-8,但对超低排放实施效果、相关
5、烟气治理设备运行情况和污染物治理成本等问题未有系统研究。本文选择已完成超低排放改造的某600 MW超临界W型火焰锅炉机组,以2019年18月的连续分散控制系统(distributed control system, DCS) 和连续排放监测系统 (continuous emission monitoring system, CEMS)小时平均记录为依据,分析了该机组主要大气污染物达到超低排放水平的稳定性、相关烟气治理设备的运行情况、污染物减排效益和经济性等。1机组概况1.1 机组基本信息该电厂建有2600 MW超临界燃煤机组,本文研究对象为2号机组,2017年2月13日通过超低改造环保验收。锅
6、炉为600 MW级超临界参数、W型火焰燃烧、单炉膛露天岛式布置、垂直管圈水冷壁变压直流锅炉。燃用无烟煤,呈高硫、中高灰、特低挥发分特征。研究期间燃煤收到基硫分、收到基灰分和干燥无灰基挥发分平均值分别为3.19%、36.26%和19.94%,较设计煤质稍好。1.2 超低排放控制技术该机组原采用选择性非催化还原 (ive non-catalytic reduction, SNCR)脱硝工艺,催化剂层数按21模式布置,后增加了第3层催化剂,满足GB 132232011排放限值。超低排放改造增设选择性催化还原 (ive catalytic reduction, SCR)脱硝装置,采用尿素溶液作为还原剂
7、,安装56支喷枪,分为一区和二区。一区布置在标高为43.5 m层的炉膛前后墙,安装26支伸缩式喷枪:前墙13支,后墙13支;二区布置在标高为48.0 m层的炉膛前后墙及侧墙,共安装30支固定式喷枪:左、右两侧各2支,前后墙各13支。此外,更换了SCR脱硝装置初装2层催化剂且增加了催化剂模块的高度,新增催化剂为蜂窝式,催化剂模块层高为1260 mm,体积为600.7 m3,开孔率为74.6%。设计SNCR入口NOx浓度为800 mg/m3,炉膛出口NOx浓度为560 mg/m3;设计SCR入口NOx浓度为640 mg/m3,出口NOx浓度为50 mg/m3。原采用2台双室五电场静电除尘器,第13
8、电场采用高频电源,第4、5电场采用工频电源。超低排放改造将第5电场改为旋转电极。电除尘器有效断面积为480 m2,比集尘面积为109.29 m2/(m3s1),烟气流速为0.96 m/s,5个电场效率分别为71.95%、20.18%、5.66%、1.59%、0.57%。设计电除尘器出口烟尘浓度为30 mg/m3。经脱硫塔、除雾器后,颗粒物排放浓度低于10 mg/m3。采用石灰石-石膏湿法脱硫技术,原设5层喷淋层,超低排放改造为双塔双循环工艺,新建一级吸收塔,喷淋层为3层,未设计除雾器,吸收塔内径为17 m,高度为40 m,原吸收塔作为二级塔,设置5层喷淋层,1层管式+3层屋脊式除雾器。一、二级
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