SCR脱硝系统分区控制喷氨格栅优化.doc
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1、SCR脱硝系统分区控制喷氨格栅优化 安徽芜湖电厂2#炉喷氨格栅采用分区控制式喷射技术。由于格栅阀门开度、浓度场、速度场三者之间耦合较差,导致反应器出口烟道NH3/NOx分布极不均匀,实测NOx最大偏差达74.7mgm-3,NH3逃逸率最高达11.4LL-1,下游空气预热器安全运行受到严重影响。基于全区域NH3/NOx等摩尔比理念,并综合考虑该反应器入口的浓度场和速度场状况进行喷氨格栅优化。调整后,在660、500、330MW3种典型工况下,NOx浓度最大偏差分别降至5.8、10.3、11.8mgm-3,NH3逃逸率由调前的4.64LL-1分别降至调后的2.67、3.03、2.14LL-1。系统
2、总效率基本不变,但效率峰谷差异下降明显。选择性催化还原技术是当前世界上脱氮主流工艺。火电厂大气污染物排放控制标准GB13223-2011的颁布使国内在短期内大面积投运SCR脱硝系统,相关学者1-7在流场、系统模拟方面也做了较多研究;但在运行优化方面前期缺乏积累,逐渐暴露出诸如效率不稳、空气预热器堵塞严重,甚至炉膛负压波动剧烈,不得不停炉吹扫等问题8-11。尤其是环保排放标准的进一步严苛后,大部分机组面临“超净排放”的需求,对SCR反应器内的速度场、浓度场、喷氨格栅喷射三者之间的耦合提出了更高要求,系统均流与混合是脱硝系统运行优化的关键之一12-16。本文拟以安徽芜湖电厂660MW机组2#炉SC
3、R脱硝装置为对象,通过现场测试,调整氨喷射系统各支管的气氨流量,以消除局部过大的氨逃逸区域,改善入口氨喷射均匀性,最大限度减少氨逃逸对空预器的影响,提出有效的喷氨格栅优化与均匀混合实施方案。1实验装置、测试仪器及方法1.1实验装置芜湖发电有限责任公司2#锅炉装机容量660MW,共配置2台SCR反应器,采用高温高尘布置。烟气在锅炉出口处被均分成两路,每路烟烟气并行分别进入一个垂直布置的SCR反应器,其截面尺寸为4.8m9m,烟气向下流过整流器、催化剂层。烟道内设计烟气流速不大于15ms-1,催化剂区域内流速为45ms-1。1.2测试仪器NO、O2进出口浓度采用德国德图公司Testo350型烟气分
4、析仪测定,NO量程0500LL-1,精度0.1LL-1,O2量程0%25%,精度0.01%;NH3逃逸率采用自制氨化学取样系统测定,配套用3071型智能烟气采样器流量范围1.03.0Lmin-1,精度5%,烟气取样枪长度为5m,压力测试用WOBI膜盒压力表,量程02000Pa,精度5Pa,配套4.5m的S型皮托管1根,校正系数为0.84。1.3测试方法通过网格布点测量SCR装置的入口及出口烟道,烟道共布置10个测孔,编号依次为B5B1、A5A1,其中NO、O2取样点共选取255个(取深度方向5点均值),NH3取样点共选取251个,具体布置如图1所示。NO、O2经Testo350烟气分析仪直接测
5、定,氨逃逸样品采用美国EPA的CTM-027标准以化学溶液法采集,取样时间20min。通过分析样品溶液中的氨浓度(见图2),并根据所采集的干态烟气流量和O2,计算各点干基烟气NH3浓度。2喷氨格栅优化前装置状态2.1速度场分布图3为反应器出口烟道的速度场分布示意图,从图可知,出口烟气流速与负荷关系密切,且与测孔位置有关。3种负荷工况下,B侧速度均值分别为14.1、11.3、8.4ms-1,A侧均值分别为13.8、10.6、8.3ms-1,均值比分别为1.02、1.07、1.00。两侧反应器总体风量较均匀,受负荷波动性较小。此外,反应器入口烟道烟气流速分布均匀,其中B侧烟气流速偏差分别为0.4、
6、0.8、0.5ms-1,相对偏差分别为2.8、7.1、6.0%,A侧内外侧绝对偏差为1.3、0.6、0.6ms-1,相对偏差分别为9.4%、5.7%、7.2%。这表明速度场的波动对喷氨格栅优化调整基本没有影响。2.2浓度场分布图4为反应器入口烟道不同测孔位置NOx浓度分布示意图,可知,入口NOx浓度与负荷、测孔位置关系密切。3种负荷工况下,B侧均值分别为361、281、344mgm-3,A侧均值为分别为300、253、372mgm-3,均值之比分别为1.20、1.11、0.93。NOx浓度均呈现外侧低、内侧高的趋势,其中B侧内外侧绝对偏差分别为36.8、57.8、59.5mgm-3,相对偏差分
7、别为10.2%、20.6%、17.3%,A侧内外侧绝对偏差为49.3、34.3、70.8mgm-3,相对偏差分别为16.4%、13.6%、19.0%。整体而言,反应器入口浓度场分布差异性较大,是喷氨格栅优化调整的一个不可忽视的重要因素。从图5可以看出,根据出口NOx浓度和氨逃逸浓度的对应关系,NOx浓度较低的区域对应较大的喷氨量,极易产生较大氨逃逸浓度。B1、A5等2个测孔位置出口NOx浓度均小于20mgm-3,其代价是很大的喷氨量和较高的氨逃逸。经计算,B1B5、A1A5共10个测孔NH3逃逸率分布均值浓度为4.64LL-1。为此,应通过调节各区域的AIG喷氨,最大限度提高反应器出口NOx分
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