燃煤电厂低低温电除尘提效改造项目分析.doc
《燃煤电厂低低温电除尘提效改造项目分析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《燃煤电厂低低温电除尘提效改造项目分析.doc(5页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、燃煤电厂低低温电除尘提效改造项目分析摘要:低温静电除尘技术主要是通过在干式电除尘器(DESP)之前投加烟冷器,使热烟气和汽机冷凝水实现熱交换,烟气得以冷却,减少排烟热损失,同时将DESP的运行温度由130150降低到8590(烟气酸露点以下),不仅可脱除SO3、提高除尘效率,而且起到余热回收利用的效果,实现了保护环境和降低能耗的双重目的。关键词:低低温电除尘,余热回收利用,锅炉,烟冷器,煤耗早在“十一五”时期,国家把节约能源作为基本国策之一,要求发展循环经济,保护生态环境,加快建设资源节约型、环境友好型社会。现在到了“十三五”阶段的初期,我国节能减排形势依然严峻,且迫在眉睫。电力作为高耗能行业
2、,将在降低能耗、提高经济效益中扮演着重要角色。某火力发电厂基于目前生产状况以及“十三五节能规划”的要求,实施了低低温电除尘提效改造项目,实现余热回收利用,达到节能减排的效果。同时,大大减少了SO2气体排放、提高了除尘效率,在保护地区环境中发挥了重要作用。1改造前后的工艺对比及技术原理改造前,原煤由煤斗送入锅炉的磨煤机,原煤被磨成煤粉以后进入锅炉进行燃烧,将水加热成过热蒸汽,从而推动汽轮机转子转动做功,整个过程经历了从化学能到热能,再转化成机械能的过程。汽轮机带动发电机发电,最终实现将机械能转变为电能。在发电过程中,汽轮机乏汽通过凝汽器冷却为冷凝水,经回热系统加热后经给水泵重新送入锅炉中;煤燃烧
3、后产生的烟气经脱硝装置、空预器、电除尘、引风机、增压风机、脱硫装置后进入烟囱排至大气。据实测数据表明,排烟所带走的热量是锅炉运行中热损失最大的部分,占锅炉总输入热量的5%8%,占锅炉的总热损失的70%80%。一般而言,排烟温度每增加1520,排烟热损失将增加1%,锅炉效率相应降低1%,导致煤耗增加。为保护尾部烟道、设备不受腐蚀,电厂必须将烟气温度控制在酸露点以上。按照国内常规设计,烟气温度需高于酸露点510,因此空预器出口烟气温度通常设定为120130。而在湿法脱硫工艺中,吸收塔中的烟气为绝热饱和状态,温度(等焓过程)为50左右,即从120150到50温差之间的热量全部损失了。改造后的工艺流程
4、图如图1所示。改造后,低低温静电除尘技术则是通过在干式电除尘器(DESP)之前投加烟冷器,使热烟气和汽机冷凝水实现热交换,烟气冷却,将DESP的运行温度由130150降低到8590(烟气酸露点以下),实现余热回收利用,大大降低生产煤耗,实现经济效益和环境效益共赢。2节能效果及环境效益分析2.1节能效果分析实施了低低温静电除尘技术后,节能效果主要体现在余热回收利用。在烟冷器中,汽机冷凝水与烟气发生热交换,烟气温度由120130降低到85的同时,加热了冷凝水。这不仅减少排烟热损失,还可预热即将返回锅炉的冷凝水,从而降低煤耗,给机组带来节能效益,可谓一举两得。2.1.1项目节能量测算的依据和基础数据
5、(1)产品产量的依据。机组发电利用小时为5500h,年发电量:1000MW5500h=550000万kWh。(2)能耗的依据。能耗依据火电厂有关热经济性理论计算。2.1.2项目实施前后节能量计算根据烟冷器性能试验结果,低低温电除尘节能效果明显,统计如下。在1000MW负荷下分别投退烟冷器,测得锅炉修正后效率分别为94.445%、94.370%,汽机修正后热耗率分别为7408.58kJ/kWh、7463.14kJ/kWh,修正后供电煤耗分别为284.16g/kWh、285.97g/kWh,即烟冷器改造后降低机组供电煤耗1.81g/kWh。在750MW负荷下分别投退烟冷器,测得锅炉修正后效率分别为
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 燃煤 电厂 低温 除尘 改造 项目 分析