电厂硫酸氢铵造成的空预器堵塞治理实践.docx
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1、电厂硫酸氢钱造成的空预器堵塞治理实践目录1 .前言12 .概述13 .硫酸氢铁生成原理及危害34,空预器压差偏高在运行过程中可能存在的风险45 .空气预热器堵塞运行调整预防措施46 .解决硫酸氢钱造成空预器堵塞问题原理及方法56.1.解决思路56.2.提高烟温治理硫酸氢核堵塞可行性分析67 .现场治理方案实施及效果78 .结语81.刖百本方法从热二次风再循环、脱硝烟气旁路、送引风机协同调整,提高排烟温度,整体提高空预器运行温度,同时通过低省控制空预器出口温度,减少对电除尘及后续设备影响,通过具体实践克服了空预期电流波动,炉膛气温偏差,电除尘入口烟温过高等难题。有效了遏制并控制了硫酸氢铁堵塞的发
2、展趋势,保证了机组长时间运行后带负荷能力。2.概述对于SCR法烟气脱硝,氨气和NoX不能能全部混合,逃逸是不可避免的,当逃逸率超标时氨气与三氧化硫反应生成硫酸氢钱堵塞空预器。硫酸氢钱因其特殊物理性质,极易吸附并粘结在空预器换热元件上,常规的蒸汽吹灰和激波吹灰难以去除。目前解决办法有在线高压水冲洗,由于在机组运行期间进行冲洗,对空预器及其后电除尘安全有较大影响,极易发生空预器电流波动大而跳闸,有较大安全风险,对设备和机组工况要求较为苛刻,在公司#4炉运行期间曾进行过实验,空预器曾发生电流波动超过额定值,压差减小效果不明显而未继续实施。大唐三门峡发电有限责任公司的2台630MWHG-1900/25
3、.4YM4型锅炉是哈尔滨锅炉厂有限责任公司利用英国三井巴布科克能源公司(MB)的技术支持,进行设计、制造的。锅炉为一次中间再热、超临界压力变压运行带内置式再循环泵启动系统的本生(BenSon)直流锅炉,单炉膛、平衡通风、固态排渣、全钢架、全悬吊结构、冗型布置。锅炉岛为露天布置。锅炉燃用义马和三门峡当地混煤、常村煤及铜川煤。30只低NOX轴向旋流燃烧器(1NASB)采用前后墙布置、对冲燃烧,6台ZGM1I3N中速磨煤机配正压直吹制粉系统。大唐三门峡发电有限责任公司2台630MW锅炉于2014年完成脱硝改造,最初设计排放值为小于200mgNm30采用的选择性催化还原法SCR脱硝工艺,SCR反应器布
4、置在锅炉省煤器出口和空气预热器之间,设计有三层催化剂层,要求运行温度在300C400C范围,针对锅炉低负荷及深度调峰情况SCR入口烟温不到300问题,脱硝入口设计烟气旁路,锅炉水平烟道后部引出高温烟气进入SCR入口与原烟气混合后,保证SCR脱硝反应温度在设计范围内。SCR烟气脱硝系统的还原剂采用液氨,期2台锅炉的脱硝系统共用一个还原剂储存与供应系统,在脱硝反应器进、出口安装实时监测装置,具有就地和远方监测显示功能,监测的项目包括:进出口NO、烟气流量、烟气温度、O2NH3逃逸、差压等。针对硫酸氢钱堵塞问题,空预器更换两段式换热元件,中温段和低温段一体化,但#4机组改造后运行一段时期后,空预期堵
5、塞现象严重,引风机入口负压已到极限值,炉膛负压大幅波动。2015年根据河南省政府蓝天行动文件要求,河南省内所有火电机组必须逐步达到超低排放标准。#4机组在2015年12月份完成超净排放改造后,为了控制出口不超过50mg,必然会加大喷氨量来控制排放。硫酸氢铁堵塞的问题进一步严重。在机组启动运行仅36天后,就出现了空预器压差急速增大,炉膛负压波动,日常性的蒸汽和激波吹灰不能遏制空预期压差发展。2016.3.12. #4机组启动后第36天,#4B空预器压差情况,最大值4.6Kpao3.硫酸氢铁生成原理及危害硫酸氢钱的生成作为选择性催化还原法SCR脱硝的副反应,与煤种硫份和SCR未反应完全逃逸到烟气中
6、N&有直接关系。通常情况硫酸氢镂的熔点为147,当环境温度达到此温度时,硫酸氢钱以液体形式在物体表面聚集或以液滴形式分散在烟气中,硫酸氢钱是一种粘性很强的物质,极易粘附在物体上难以去除,而且有较强的吸潮性,当温度继续升高至250C以上,硫酸硫酸氢钱由液态升华为气态。锅炉空预器运行温度梯度一般在120C300C,硫酸氢铁的物理性质和决定随着烟气温度在空预器中大幅降低在空预器中低温区域沉积,未沉积的硫酸氢铁吸附在烟气中烟尘转换为固态,在电除尘中进行除去。防止硫酸氢钱的生成主要有控制氨逃逸率和降低入炉煤硫份。锅炉运行中氨逃逸超标的主要原因有以下几种1)一是脱硝烟气流场不均匀,造成局部喷氨量过大引起逃
7、逸;2)二是脱硝喷嘴未针对烟气流场进行调整,造成N国浓度场分布不均;3)三是对氨逃逸率监视手段有限;4)四是空预器堵塞后,烟气量减少、排烟温度降低扩大了硫酸氢钱的沉积区域;5)五是机组一直低负荷运行排烟温度偏低,也扩大了硫酸氢镂的沉积区域;6)六是机组负荷波动频繁,NOX生成随负荷变化而变化,喷氨调节存在一定的滞后性,造成过喷现象。硫酸氢钱沉积在空预器中,造成空预器堵塞,对锅炉安全运行有极大的危害:1)一是由于两台空预器阻力不同,造成低负荷、低烟气量时引风机发生抢风现象,造成炉膛负压大幅波动,危及机组安全运行;2)二是由于空预器的堵塞不均匀,引起一、二次风压和炉膛负压周期性波动;3)三是空预器
8、阻力增大后风烟系统电耗增大;4)四是空预器堵塞后阻力增大,局部烟气流速变快,空预器蓄热元件磨损加剧,严重时会造成蓄热元件损坏;5)五是空预器堵塞造成烟气系统阻力增大,引风机出力无法满足机组满负荷运行,造成机组限出力;6)六是最终很可能由于空预器堵塞机组被迫停运检修。4.空预器压差偏高在运行过程中可能存在的风险(1)空预器局部堵灰,在回转运行过程中,堵塞部分交替经过烟气仓、一次风仓、二次风仓,会造成一次风压、二次风压、炉膛负压的周期性波动,严重影响锅炉安全稳定运行。(2)由于空预器差压升高,烟气阻力增大,将会引起引风机电耗上升且容易引发引风机失速,严重时引风机、送风机、一次风机发生抢风现象或风机
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