混凝气浮法处理煤化工废水.docx
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1、混凝气浮法处理煤化工废水新型煤化工面临用水量大、污水排放量大的严峻问题,可以说,新型煤化工可能会造成水资源匮乏及严重的环境污染。而且,煤化工废水具有色度大、COD值高、成分复杂、有毒有害等特点。因此,对于煤化工废水处理进行试验研究,进而通过经济有效的处理工艺降低其废水排放量的意义重大。1、废水来源及水质试验原水取自某钢铁公司调节池出水,其水质状况如表1所示。表1试验用煤化工废水水质COD/mg1-1含油量/mg1T总盼/mg11pH值250035001502002000-25007.58.52、试验试剂及仪器2.1试验试剂聚合氯化铝(PAC),聚合硫酸铁(PFS),阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)
2、,阴离子聚丙烯酰胺(APAM),聚二甲基二烯丙基氯化钱(PDMDAAC),试亚铁灵指示剂,四氯化碳、氯化钠、重铝酸钾、浓硫酸、硫酸银、澳化钾、碘酸钾、硫酸汞,分析纯。2.2试验仪器pHS-3C数字式PH计,FA1204B精密电子天平,HJ-6型六联搅拌机,MAI-50-红外测油仪,F202电热恒温干燥箱。3、工艺流程及分析项目本试验采用251的水桶充当隔油池,首先,煤化工含油废水在桶中静置4h,取水样测定含油量,其次,利用虹吸作用将污水进行投加药之后吸入到絮凝池中,第三,开启搅拌机搅拌0.5h,并通过进水泵、调节阀及释放器作用,使压缩空气与回流水形成的溶气水进入到气浮池,最后,除渣,并运行一段
3、时间后取适量待测水样。隔油-混凝-浮工艺流程如图1所示。加药进水I空气图1隔油混凝气浮工艺流程简示图本试验主要分析项目有COD、总酚、PH值及含油量,其中,COD的测定采用红外分光光度法,总酚的测定采用澳化滴定法,PH值采用PH计测定,含油量采用重铝酸钾法测定。4、混凝沉淀法处理煤化工废水4.1混凝沉淀烧杯试验混凝沉淀烧杯试验主要考察的是药剂种类、投加量等对除油脱酚效果的影响。具体试验条件及步骤为:首先,加无机絮凝剂,快速(450rmin)搅拌Imirb其次,加有机高分子絮凝剂,慢速(IOOrmin)搅拌5min,第三,静置30min,最后,取距液面2cm处清液,测定分析项目。4.2混凝沉淀法
4、处理煤化工废水试验结果及讨论4.2.1无机絮凝剂影响本试验无机絮凝剂包括聚合氯化铝、聚合氯化铁、硫酸铝和破乳剂F-01。不同无机絮凝剂种类和投加量处理煤化工废水试验结果显示:D在一定投加量范围内,废水污染物去除率随投加量增加而显著增强,之后,随着无机絮凝剂投加量的继续增加,废水污染物去除率反而出现下降的趋势。此现象出现的原因可能是,絮凝剂的过量投加导致阳离子大量引入,出现抑制和阻碍作用,从而使体系脱稳,去除率下降。2)4种无机絮凝剂中,聚合氯化铝(PAe)对煤化工废水的除油、脱酚效果最好,硫酸铝A12(S04)3最差,聚合氯化铝(PAC)的最佳投加量为200mg1,去除率在40%左右。因此,本
5、试验选用PAC。4.2.2阳离子度影响阳离子度的高低会影响絮凝效果,进而影响废水污染物去除率。本试验结果显示:1)在一定阳离子度范围内,废水污染物去除率随阳离子度增加而迅速增强,之后,随着阳离子度的继续增加,废水污染物去除率在保持一定水平后出现显著下降趋势。原因可能是,阳离子大量引入会导致聚合反应不完全,聚合产物特性黏度低,且会抑制电中和作用,进而影响煤化工废水污染物去除率。2)阳离子度在15婷45%时,去除效果较好,且当阳离子度为15.8%时,去除效果达到最佳,可达60%左右。因此,本试验选择阳离子度为15.8机4.2.3特性黏度影响特性黏度会影响絮凝剂的吸附架桥性能,进而影响絮凝性能。试验
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