大型火电机组脱硝运行分析.doc
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1、大型火电机组脱硝运行分析遵照国家环保部GB 132232011火电厂大气污染物排放标准要求,中电投河南电力有限公司下属开封电厂2600MW、鲁阳电厂21000MW机组,相继于2014年完成脱硝改造并投运,NOx排放均达到标准要求,但也曝露出一些问题,针对这些问题,我们组织相关部门和专业技术人员进行认真分析,提出了解决方法,达到了安全、经济运行的目的。系统简介四台火电机组烟气脱硝改造工程,均是由重庆远达环保设计制造,采取选择性催化还原(SCR)法来达到去除烟气中NOx的目的,催化剂的型式采用国产蜂窝式,选用重庆远达催化剂制造有限公司的产品。脱硝率不低于81%(NOx为标准状态,6%含氧量,干基)
2、,100%烟气脱硝,装置可用率不小于98%。SCR反应器采用高灰型工艺布置(即反应器布置在锅炉省煤器与空预器之间),烟气脱硝装置SCR系统能在锅炉烟气温度316427条件下连续运行,烟道部分最大允许温度为430,当烟气温度低于310时,喷氨跳闸。脱硝系统均是两台机组共用一套液氨储存与供应系统,外购液氨通过液氨槽车运至液氨储存区,通过往复式卸氨压缩机将液氨储罐(2个)中的气氨压缩后送入液氨槽车,利用压差将液氨槽车中的液氨输送到液氨储罐中;液氨经氨蒸发器(2个)蒸发成气氨后进入气氨储罐(3个),气氨通过稀释风机(每台锅炉2台)稀释后,分别经过两台机组的喷氨格栅送入SCR反应器(每台锅炉2个)。按(
3、NOX/NH3)1:1的比例喷入锅炉烟气中的NH3在SCR反应器中催化剂的作用下与烟气中NOX按下述化学反应式进行反应,从而达到降低排烟中NOX含量的目的。化学反应式如下:4NO+4NH3+O2 4N2+6H2O6NO2+8NH3 7N2+12H2O6NO+4NH3 6H2O+5N2脱硝装置按入口NOx浓度500mg/Nm3(标准状态,6%含氧量,干基)、处理100%烟气量及81%脱硝效率进行设计。不设SCR反应器烟气旁路。反应器入口烟道设置灰斗,出口烟道不设置灰斗。采用蜂窝式催化剂,按“2+1”模式布置,备用层在下。反应器层间高度不低于3.2米。催化剂能满足在烟气温度不高于427的情况下长期
4、运行,同时催化剂应能承受运行温度450不高于5小时的考验,而不产生任何损坏。采用双介质吹灰方式,即耙式半伸缩蒸汽吹灰器和膜片式声波吹灰器。每台反应器催化剂布置9台半伸缩耙式蒸汽吹灰器和15台膜片式声波吹灰器(包括备用层吹灰器数量),单炉配2台反应器共设18台耙式蒸汽吹灰器和30台声波吹灰器,包含预留备用层吹灰器数量。在每个脱硝反应器进、出口安装实时烟气参数监测装置,具有就地和远方监测显示功能。脱硝设备年利用小时按6500小时考虑,运行小时按8000小时考虑。脱硝装置可用率不小于98%。装置服务寿命为30年。催化剂寿命从首次注氨开始到更换或加装新的催化剂之前,运行小时数作为化学寿命被保证(Nox
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